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一、提高焦炭产量的途径提高焦炉生产能力的途径是多方面的,通常是增加焦炉炭化室高度,扩大其容积,但炭化室高度增至7~8米后会使煤料装炉堆比重减小,使焦炉维护难度增大,砌体磨损加速。当今,在强化炼焦的条件下,增加热传导和采用煤料预热,将能够大大地扩宽炭化室(可扩宽到600毫米)来提高焦炉的生产能力。 1.采用宽炭化室在强化生产的条件下,采用宽炭化室能够达到比高炭化室焦炉更高的生产能力。而 相似文献
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焦炭干熄与预热煤的联合有助于焦炉在不增加焦炭生产费用的情况下满足环保的要求。对任何炼焦技术来说,节能和环保总是两项重要的课题,即使再过一世纪之后,炼铁与炼焦生产的能耗,仍然是比较高的,环保问题也不会尽如人意。焦炉装湿煤操作的能量平衡示于图1。在蓄热室内从烟道气传入空气的总热量决定着炭化过程的效率。现热回收率已经达到约40%。图1所示为焦炭生产过程中消耗的各种形式的能。其能量的主要部分(约80%)是由下喷加热使用的煤气提供的,其余的是由蒸汽和电以及微量放热的炭化过程产生的反 相似文献
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《国际冶金设备和技术》2012,(2):10-12,14
节约能源和减少污染是当今世界的两大主题。因此,炼焦行业必须改进技术和装备来满足越来越严格的环境保护准则。在这种背景下,意大利保尔沃特(PaulWUrthItalia)在德国ZKS迪林根(Dillingen)厂投人运营了3号盘焦炉。由于采用单炭化室压力控制系统,使炭化窒压力在整个炼焦过程保持恒定,同时降低炭化窒装煤过程的排放。第二焦炉(1号)正在建设中,不久也会投人运营。两套焦炉预计每年总共生产大约130万吨焦炭。 相似文献
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美国专利1959,5,№2885327中提出,用焦粉(∠3毫米)和煤料呈水平层相互交替地装料方法可使煤在普通炭化室内的炼焦过程强化(图1)。焦粉层厚25毫米,而煤料层厚≥255毫米,但不能大于炭化室的宽度。因为焦炭的导热性很好(据作者推测,导热性大约比煤大40倍),所以焦炭很快被加热,从而在煤层之间形成补助的加热面(图2)。由于在一个炭化室内造成一系列的焦化区域,所以使单位时间内焦炭生产量增加。结焦时间缩短50%以上。在不改变炭化室墙的温度下,任何一部分装炉煤的加热速度都不改变,这样就有可能保持焦炭的质量与一般炼焦条件下 相似文献
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随着钢铁工业的大跃进,焦炭任务有了很大的增长,因而在原有炼焦设备中增产合格的焦炭是各方面积极研究的问题。我厂采取了利用焦炉废气干燥精煤进行炼焦,可将水份由10%降至2%,加煤量增加17.4%,炭化时间缩短半小时,其他化学产品也相应增加28%左右。焦墟装墟煤的水份含量对焦炉热效率、生产能力及产品质量有很大关系。如能适当控制装炉煤的水份,炼焦炉可达到较高的经济价值,它的有效容积可 相似文献
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添加煤沥青提高焦炭强度的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文进行了煤和煤沥青共炭化试验,将煤沥青添加到20kg焦炉内进行炼焦试验。结果表明,煤沥青对武钢用煤有一定的改质作用,添加煤沥青可提高焦炭强度。 相似文献
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首钢焦化厂4,5号焦炉炉龄老化,焦炭强度较低,通过系统研究、分析单种煤的炼焦性能,确定了提高焦炭强度的配煤方案,并经过配煤炼焦试验及生产攻关,解决了生产中的问题,并对炼焦煤的资源进行优化配置,尽量改善焦炭强度,满足炼铁需求。 相似文献
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《鞍钢技术》1993,(5)
大分厂1~2号焦炉煤干燥设备投产日本新日铁公司大分厂装炉煤水分波动在7~14%之间,这对降低焦炉能耗、稳定生产及改善焦炭质量等均很不利。为了解决这些问题,研制了废气热回收与煤干燥相结合的技术。其方法是将煤料粉碎后全部进行干燥,干燥装置的热源是利用焦炉加热后的燃烧废气及由烟道和上升管回收的热量.干燥装置的能力为260t/h,将煤料水分由7~11%降到5%. 为保证干燥后的煤料水分稳定在5%左右,采用了灵敏度高、速度快、又能自动连续测定水分的红外线水分测定仪,及时反映煤料水分,便于干燥装置的操作. 干燥装置的效果: (1)装炉煤水分可稳定在5%; (2)单位于馏耗热量下降:装炉煤每降低1%,干馏耗热量降低96~109J/t煤; (3)提高焦炭强度:Dl_(15)~(150)提高1.5%; 相似文献
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东胜-神木煤是低灰、低硫的长焰煤,在生产上直接配煤炼焦使用有一定的技术难度。为使这种煤能在包钢得到应用,在试验室7kg焦炉和200kg焦炉上进行了炼焦试验。1989年在配用55%以上粘结性煤的条件下,进行了78天四座焦炉直配5%东胜煤的生产试验,所产焦炭全部用于两座1513m~3高炉和一座1800m~3高炉生产。试验证明所产焦炭能满足高炉生产要求。 相似文献
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介绍了太钢7.63 m焦炉煤调湿的工艺流程。煤调湿工艺是一种炼焦用煤的预处理技术,即通过炼焦煤在焦炉外的来自干熄焦余热锅炉的蒸气干燥来降低并稳定装炉煤的水分。装炉煤水分的降低能够提高焦炉生产能力、减少结焦所需热量消耗、提高焦炭质量、保证焦炉连续稳定操作,具有较大的经济效益和社会效益。 相似文献
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《鞍钢技术》1993,(7)
干法熄焦焦炭质量提高的主要原因新日铁户畑厂采用同样的配煤和炼焦条件,将干熄焦与湿熄焦的焦炭质量作了对比,获知:①块度相当于整粒状态;②冷态强度DI 150 15提高2%,DI 150 15提高5%;③反应后强度提高2%;④气孔率下降1%。为找出干熄焦提高焦质的主要原因,在250kg试验焦炉上,按同样配煤和炼焦条件进行干湿两种熄焦焦炭的比较。经试验认为,焦炭质量提高的主要原因是干熄过程缓慢,机械稳定性好。预存室的保温则作用不大,因预存时间为1.5h,与在焦炉内延长时间效果相同。缓慢冷却的化学效果是避免水煤气反应,使焦炭表面性能改善,反应性低,缓慢冷却的热力效果是热应力低,使焦炭块度均匀,抗压强度提高。 相似文献