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<正> 聚四氟乙烯塑料有卓越的耐腐蚀性能,用它制成的容器和输送管道,可以保证腐蚀性液体不受污染,保持高纯度。电子工业广泛应用的单晶硅是由多晶硅制取的,而多晶硅的原料——三氯硅烷(SiHCl_3)具有极大的腐蚀性。用奥氏 相似文献
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直接法合成甲基(氢)二氯硅烷具有原料易得、可以连续化生产的显著特点。传统的合成工艺路线有两条:(1)以 Si、CH_3Cl 和H_2为原料合成(2)以 Si、CH_3Cl 和 HCl 为原料合成。本文通过催化作用原理研究,提出了以 Si、CH_3Cl 为原料直接法合成 CH_3SiHCl_2的新工艺。采用 Cu-Cl—Ni—Zn 催化体系不但能使 CH_3Cl 适量分解产生 HCl,而且还能促进 HCl 与 Si、CH_3Cl 反应并有效地转化为目的产物 CH_3SiHCl_2,由小试和400mm 流化床中试所得的混合单体中,CH_3SiHCl_2含量>15%,(CH_3)_2SiCl_2>50%,为工业化生产有机硅含氢单体开辟了新的途径。 相似文献
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多晶硅还原加压工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为了降低多晶硅生产成本,对多晶硅生产中的重要环节———三氯氢硅(SiHCl3)还原生成多晶硅工艺进行了改进,将还原炉操作压力由常压提高至0.6 MPa,比较了加压工艺与常压工艺在多晶硅的沉积速度、沉积时间、还原反应耗电量以及多晶硅产品质量等指标上的区别。结果表明,还原炉压力由常压(0.1MPa)提高至0.6 MPa、H2和SiHCl3的量之比降低至3.5~5/1、SiHCl3和H2混合气的最大流量增加至2 000 kg/h、平均供气量约为980 kg/h时,多晶硅的沉积时间由200 h缩短至100 h;沉积速度由7~8 kg/h提高到20 kg/h,提高了150%以上;反应所需的单位耗电量也从135 kWh/kgSi降到75 kWh/kgSi,降幅达44%,从而大幅降低了多晶硅的生产成本;同时,产品质量也得到极大的提升。 相似文献
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利用湖北胡集矿区中、低品位矿的精选磷矿生产重钙,通过1年多的生产,存在二次矿分解率偏低(约70%)、鲜肥物性较差、造粒系统易堵、粒状重钙易结块等问题.分析其原因并提出解决措施在混合机中加入表面活性剂;加入少量H2SO4代替H3PO4;改造系统溜槽溜管;恢复产品的冷却系统;增设产品包裹油系统等.采取以上措施后,产品物性得到改善,转化率提高到82%以上. 相似文献
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我国第一套拥有自主知识产权的年产10 0 t多晶硅国家重点工业化试验项目装置 ,已于 1999年 10月在四川省峨眉山市峨眉半导体材料厂建成 ,并正式投入生产运行。2 0 0 0年 1月 9日 ,该项目又通过了由国家有色金属工业局主持的鉴定验收。多晶硅是一种重要的电子信息基础材料。目前国内仅有 2家企业生产 ,年产量约6 0 t左右 ,远远不能满足市场需求 ,大量产品要依赖国外进口解决。该项目采用多项首创的生产技术 ,使产品的生产成本与传统方法相比 ,降低了 30 % ,并从根本上解决了环境污染问题 ,标志着国内多晶硅生产技术已达到世界先进水平。多晶… 相似文献
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电子级多晶硅生产中氯硅烷精馏工艺的设计和优化 总被引:1,自引:0,他引:1
比较目前多晶硅生产中氯硅烷精馏的国内传统工艺和引进国外工艺;通过研究和借鉴,结合专家意见并进行模拟计算,设计和优化氯硅烷精馏工艺;简化流程,降低能耗,减少精制三氯氢硅中的杂质,从而提高多晶硅产品的品质。 相似文献
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《化学工业与工程技术》2017,(4):14-16
分析了原CO_2气提法尿素生产装置存在的问题,主要包括气提效率低、精馏塔出液温度低、氨水槽中氨水浓度超出设计值、单位产品综合能耗较高等。针对存在的问题,在原有CO_2气提生产装置的基础上,采用绝热闪蒸技术,串联了中压系统。改造后,单套装置平均产能提高,超过原设计产能;装置综合能耗降低,平均为105 kg/t(折算成标准煤);生产1 t尿素产品成本比改造前降低约17.21元;产品中缩二脲质量分数降低,产品质量提高;氨水槽的氨水质量分数维持在3.8%以下,远低于改造前,使设备腐蚀得到缓解。生产运行实践表明,串联中压系统的改造给生产提供了更便利的操作条件,增加了产品的市场竞争力。 相似文献
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目前 ,我国NBR生产装置有 3套 ,它们是中国石化兰州化学公司早期从前苏联引进、采用高温间歇乳液聚合技术的硬胶生产装置 ,年产能力约 0 .45万t,可生产 3个牌号的产品 ;该公司近年从日本引进的年产 1 .5万t低温乳液聚合装置 ,可生产高、中、低腈含量的 9个牌号软胶 ,年总生产能力为 2 .95万t ;中国石化吉林石化公司从日本引进的SBR生产线改造而成的NBR生产装置 ,采用多釜串联、低温乳液聚合工艺 ,年产能力为 1万t,可生产 5个牌号的产品。2 0 0 2年我国NBR总产量为 2 .5万t,开工率约 85 % ;进口量为 3.71万t;表观消费量为 6.2 1万t,国产… 相似文献
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多晶硅产能近几年迅速扩张,副产物四氯化硅(SiCl_4,简写STC)和二氯二氢硅(SiH_2Cl_2,简写DCS)随之迅速增加。出于环境保护和生产经济性考虑,需对STC和DCS进行回收处理。对于STC的处理,冷氢化工艺应用日益广泛;同时,在还原炉进气中添加STC的研究也展示了良好前景。对于二氯二氢硅的处理,研究普遍采用反歧化法,使DCS和STC反应,生成三氯氢硅(SiHCl_3,简写TCS),重新进入还原生产,循环利用。从国内外相关技术研究看,可以在还原炉进气中适量添加STC或DCS,使STC或DCS转化成TCS,从而充分利用物料,降低回收处理系统负荷,达到节能降耗环保安全的目的。 相似文献
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目前,太阳能技术和电子技术不断发展,多晶硅作为重要的应用原料,其生产和制作水平也不断提升。在多晶硅制作的过程中,精馏、还原和尾气回收装置会消耗较多的能量,约占整体蒸汽耗量的95%。主要就多晶硅化工生产中的节能综合利用进行了阐述和分析。 相似文献