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0前言湖北三宁化工股份有限公司具有900 kt/a合成氨(采用联醇工艺)的生产能力,全部使用自主设计的煤棒制气装置,其中湖北三宁化工股份有限公司氮肥厂(以下简称三宁公司氮肥厂)配套250 kt/a氨醇生产能力的煤棒制气装置设计有Φ2 400 mm,Φ2 600 mm和Φ2 800 mm 3套固定层间歇式制气系统和配套的煤棒生产装置。近几年来,随着粉煤质量下降、价格上扬,造成生产 相似文献
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河北凯跃化工集团有限公司(以下简称凯跃公司)经过多年的技术改造以及产品结构调整,现已形成总氨300kt/a的生产能力。变换系统共有3套装置(2套压力为1.8MPa和1套压力为0.8MPa),全部采用全低变工艺,分别配套变换气脱硫(简称变脱)装置;其中压力为1.8MPa变脱装置脱硫效率较低、塔阻力较大,影响了整个合成氨系统的正常运行,故对变换气脱硫装置进行了技术改造。 相似文献
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中盐安徽德邦化工有限公司(以下简称安徽德邦公司)原有1套于2004年投运、与120kt/a合成氨装置配套的中低低变换装置,设备和工艺管道漏点较多,且催化剂已进入使用后期,蒸汽消耗较高。根据公司600kt/a纯碱技改项目的需要,投资1800万元,新增了1套压力为1.50MPa与200kt/a合成氨装置配套的全低变装置。该全低变装置采用湖北双雄公司提供的工艺包及催化剂等,在原设计基础上进行了合理改进,目前运行 相似文献
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湖北当阳市华强化工有限公司原具有年产合成氨醇300kt(其中甲醇60kt)、尿素400kt的生产能力。2008年公司计划扩建合成氨、尿素生产装置,扩建完成后将达到年生产能力460kt总氨醇和600kt尿素。为此,2008年初公司组织有关技术人员到几家化肥企业进行了实地考察,经过论证和比较,决定采用南京国昌化工科技有限公司的“双低压醇氨联产工艺”技术,并委托南京国昌公司设计1套660t/d氨合成装置及处理氨合成原料气量900t/d醇烷化净化装置,在这套合成氨装置上增建1套420t/d低压联醇装置。 相似文献
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安徽晋煤中能化工股份有限公司(以下简称中能化工公司)原有3套变换装置,其中1套采用全低变工艺,另2套采用中低低工艺。2009年,中能化工确定实施120kt/a合成氨扩产计划,原有3套变换装置生产能力已不能满足生产需求,经研究新增1套150kt/a全低变变换装置,不仅满足120kt/a合成氨装置扩产的需求,而且又达到均衡原装置生产负荷的目的。 相似文献
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湖北三宁化工股份有限公司老系统合成氨能力为180kt/a,变脱装置原采用填料塔。长期以来,变脱装置一直是这套系统的瓶颈,其中最为突出的问题就是带液现象。为此,溶液循环量被迫减小,这样脱硫效率下降,出口H2S质量浓度始终在30—60mg/m3,给生产带来一系列不利影响。2008年10月,湖北三宁化工股份有限公司决定在新变脱塔中应用长春东狮科贸实业有限公司的QYD传质内件。 相似文献
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《化学工业与工程技术》2006,(3)
我国“十一五”要淘汰、削减或限制的产品和生产工艺1淘汰的产品和生产工艺合成氨中的水洗脱碳、常压变换、三套管式氨合成工艺;硫酸水洗净化工艺;40 kt/a以下硫铁矿制酸。2削减生产能力的产品化肥中的碳铵。3限制的产品和工艺年生产能力小于以下规模的生产装置:80 kt合成氨、200 kt硫磺制酸和100 kt硫铁矿制酸。系列活性焦脱硫脱氮装置问世随着国家对废气排放控制指标的日趋严格,脱硫脱氮技术日益受到燃煤电厂的广泛关注。日前,南京电力自动化设备厂和中国煤科总院合作,研制成功了“YJJ系列活性焦脱硫脱氮装置”。该装置采用的是目前世界… 相似文献
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合成氨联产甲醇装置采用中变串低变的可行性李明贵(云峰化学工业公司)云峰公司老系统是一个以焦炭为原料年产6万吨合成氨和7千吨甲醇的中氮企业。为了配合磷按生产和扩大生产规模,生产能力准备提高到年产10万吨合成氨、3万吨甲醇,总氨达到11.7万吨。目前存在... 相似文献
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安化集团公司现有合成氨生产装置两套 ,年生产能力均为 1 2 0kt/a;甲醇生产装置一套 ,年生产能力为 5 5kt/a ;甲胺、DMF生产装置各一套 ,年生产能力分别为 2 0kt/a。公司造气工段采用的是固定床煤气炉间歇制气。老合成氨系统半水煤气经过常压脱硫 ,中温变换 ,变换气脱硫、脱碳 ,低温变换 ,ZnO脱硫 ,二次脱碳及甲烷化净化后 ,在 31 0MPa压力下进行氨合成。原设计生产能力为 60kt/a ,经多次技术改造 ,现已达到 1 2 0kt/a。在系统改扩产过程中 ,公司净化车间经一系列改造后 ,基本达到扩产要求 ;变脱系统一直未改 ,工艺指标虽能得到保证 ,但… 相似文献
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我公司年产合成氨120kt、尿素200kt化肥装置原料气变换工艺原采用两台中变炉并联的中变串低变工艺。2001年与齐鲁石化研究院合作,采用其饱和热水塔的中低低变换工艺新技术,按年产合成氨150kt、吨氨耗高压蒸汽720kg设计,对原来中变串低变工艺进行了改造,于2002年7月开车成功(期间经历半年停产改制),至今装置已稳定运行8个多月。1 改造简况1.1 工艺流程来自压缩机三段的半水煤气首先经油水分离器分离掉油和水,再经焦炭过滤器进一步除去油和水;然后分成两股,一股作为冷线用于调整中变炉入口温度,一股走中温换热器管间,与管内的中变气逆流… 相似文献
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0 引言
我公司1200t/d合成氨装置(引进装置)以天然气为原料,1977年投运。原合成氨系统采用美国凯洛格公司技术,合成氨设计生产能力为1000t/d。2003年对系统进行了增产节能改造,增加了脱碳闪蒸装置和氢氨回收装置。新装置于2004年1月投产,工艺改进后装置的生产能力得到了提高,合成氨产能达到1200t/d,是我公司最重要的生产装置。 相似文献
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