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分析了脱硫工艺流程的配置和不同类型变脱塔的优缺点,指出垂直筛板变脱塔无论是设备性能还是造价均具有优势。 相似文献
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0前言湖北某公司的甲醇装置年生产能力由30kt扩大至60kt,原料气中的硫化氢质量浓度也由1.5~2.5g/m3(标态)上升到3.0~4.5g/m3(标态),初脱塔压差由1.33kPa上升至6.67kPa,初脱后气体中硫质量浓度上升至55mg/m3(标态)左右,且初脱塔底部及塔盘部位腐蚀严重;变脱塔压差由14kPa上升至36kPa,变脱后气体中硫质 相似文献
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安阳化学工业集团有限责任公司200kt/a煤制乙二醇装置2012年10月投产,2015年7月乙二醇装置负荷提升至约92%,之后随着乙二醇装置负荷的不断提升,其外围配套工程之变换系统出现了系统阻力增大、系统出口总硫含量上涨、变脱塔入口气温度高、变脱塔填料软化变形、变脱塔阻力增大、变换系统管线腐蚀泄漏等一系列问题,严重影响... 相似文献
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随着合成氨生产过程变换压力等级的提高,传统的变换气脱硫塔在操作中遇到了脱硫效率下降、堵塔等问题。通过对传统变脱塔结构及脱硫工艺原理的分析,提出了变脱塔工艺的改进方案,经实践证明,方案合理、效果显著。 相似文献
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由于变脱塔(填料塔)配置偏大,不仅脱硫后H2S含量长期超标、电耗偏高,而且堵塔现象严重。变脱塔改用QYD传质内件后,脱硫后H2S含量完全达标,年节电50万元、减少辅材消耗15万元,并从根本上解决了脱硫塔堵塔问题,取得了满意的效果。 相似文献
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我厂以煤为原料生产合成氨,整个系统分原料、水汽、造气、净化、合成五个工段。净化工段的原料气流程:2.IMPa半水煤气一半脱塔一中变炉一变脱塔一COz一次吸收塔、ZnO脱硫槽、低变炉十CO。二次吸收塔一甲烷化炉一出工段。其中,半水煤气、变换气脱硫采用改良ADA加压脱硫工艺。ADA脱硫效率高、溶液无毒,硫回收率高,缺点是脱硫塔容易堵塞。长期以来,变脱塔填料段硫堵是制约合成氨系统长周期稳定运行的主要因素,一般运行仅3个月左右。在运行后期,常发生带液现象,污染脱碳系统,操作较困难,影响尿素生产。为此,我厂在1993年大修… 相似文献
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简要介绍该公司采用TSC脱硫催化剂,通过严格控制工艺指标和加强管理,取得了半脱系统运行十多年、变脱系统运行八年多来,变脱塔阻力不增加、不用扒塔清洗填料的好效果。 相似文献
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变脱塔出口工艺气H2S含量的高低直接关系到尿素的质量、脱硫剂更换的频次以及对铜锌系催化剂和镍系催化剂维护问题,因此在实际工作中对于此工艺指标不能忽视。本文就我厂净化系统变脱出口工艺气最近两次H2S含量超标进行分析,供大家参考。 相似文献
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本文对合成氨脱硫系统的半水煤气加压ADA脱硫改常压栲胶脱硫的状况、新型填料-旋流板组合变脱塔的应用、脱硫液高塔再生改喷射再生、熔硫釜的安全性改造等进行了介绍。 相似文献
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填料—旋流板复合脱硫塔的设计与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
以煤焦为原料造气的合成氨生产中,变换气脱硫是必不可少的净化工序。而中型氮肥厂的脱硫塔,多数企业原设计为木格填料,该塔型易堵,对生产影响较大。许多企业在改造脱硫塔结构方面做了许多工作,如改为半空塔、空塔、浮阀塔、湍球填料塔、旋流板塔、塑料环填料塔等等。塑料环填料气液接触好,脱硫效率高,但易堵难清洗;而旋流板由于开孔面积较大,不易堵,阻力小,但脱硫效率相对较低。基于此特点,若能将二者有机结合起来,则可扬长避短。我公司净化老系统1#、2#变脱塔原为塑料环填料塔,单塔规格为2600mm,H24050m… 相似文献