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钎剂的选择铝波导大面积拼焊时,一般采用氯化物钎剂。由于氯化物钎剂具有强的吸潮性,钎剂残渣水解后的产物与铝母材反应放出少量气体;去膜力差、钎缝致密性不好等缺点,所以焊后夹渣-夹气严重、致密性差,并极易产生侧壁鼓包和电化学反应。采用共品型氟化物钎剂在铝波导大面积拼焊中应用的最大优点是钎剂残渣与铝母材反应 相似文献
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用金相显微镜、扫描电镜及能谱仪对微合金钢板的表面裂纹进行了观察和分析,发现裂纹周围存在氧化圆点及脱碳,裂纹处表面及内部物质的能谱成分分析表明有保护渣成分存在,说明存在于铸坯上的微裂纹及少量夹渣缺陷是形成钢板表面裂纹的原因,对减少该类裂纹的产生提出了建议。 相似文献
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工作温度约为105℃的304不锈钢脱盐水管路共计45个弯头中有10多个弯头焊缝附近发生渗漏,渗水处补焊后,焊缝热影响区又会出现渗水情况。利用金相显微镜、扫描电子显微镜、能谱仪、拉伸试验机等对304不锈钢脱盐水失效管道进行了实验分析。实验结果表明,失效的焊接管件存在裂纹、咬边、未焊透和夹渣等焊接缺陷,焊缝及热影响区存在应力集中导致裂纹的萌生和扩展。同时,Cl–含量大大超出控制指标的脱盐水在管内流通时,裂纹在焊接缺陷处萌生,在焊接应力和Cl–腐蚀作用下,裂纹进一步扩展并穿透管壁,导致304不锈钢水管渗漏失效。 相似文献
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钎焊具有接头平整光滑、外观美观、对母材组织和性能的影响较小、焊件变形小、生产率高等优点.因此水轮发电机的磁极线圈铜排对接工艺采用了钎焊.但实际生产中,由于钎剂、钎料、温度等影响导致接头填隙不良、钎缝气孔、夹渣、开裂等缺陷.为此,本文着重总结了钎焊过程中影响质量因素的关键控制点,尽量减少钎焊接头中的缺陷,提高钎焊接头的合格率. 相似文献
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为了查明LD31锻铝连接块焊接结构件中钎焊接头开裂的原因,采用了对接头断口宏观与微观形貌的分析、剪切与冲击试验结果的分析、钎焊工艺过程和焊件受力条件的分析等方法,认为钎焊接头抗冲击和抗交变载荷的能力较弱,在多次试验运行停止时过载的冲击下,有可能导致钎焊接头在远低于其静载破坏应力的情况下开裂,而钎焊接头中存在的钎料与母材界面撕裂、夹渣、气孔等焊接缺陷,与焊前氧化膜去除不够彻底、焊接工艺参数选择不当有关。改进工艺后的剪切试验证明:断口完全是钎料层内部破坏,整个断面所分布的撕裂棱线形貌较好,正常试验时再也没有出现钎缝开裂现象。 相似文献
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对含有焊接缺陷的试块进行磁记忆检测,研究了金属磁记忆检测技术对裂纹、气孔、未焊透、未熔合、夹渣缺陷的检出能力,对裂纹、气孔、未焊透、未熔合、夹渣区域的磁场强度梯度平均值Have、最大值Hmax、磁场强度梯度曲线围成的面积S(H)、磁场强度梯度平均值Kave、最大值Kmax、磁场强度梯度曲线围成的面积S(K)进行计算,并与无缺陷区域的参数进行对比分析.结果表明,焊缝中裂纹、气孔、未焊透、未熔合、夹渣区域的Kave,Kmax,S(K)明显区别于无缺陷区域,可以准确判定焊接缺陷位置;焊接缺陷和焊接残余应力虽然都会导致磁记忆信号的变化,但是二者具有本质不同. 相似文献
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我厂的水轮发电机的定子线棒铜排对接工艺采用钎焊,针对钎焊中由于钎剂、钎料、温度等影响导致接头填隙不良、钎缝气孔、夹渣、开裂等缺陷,分析了钎焊过程中影响质量因素的关键控制点,提高了钎焊接头的合格率。1 铜排钎焊工艺1.1 钎焊材料目前我厂常用的钎料、钎剂的牌号、特性及化学成分分别见表1和表2。以上钎料的直径有:φ1.0mm,φ2.5mm,φ3.0mm,根据工件大小来选择。钎剂可以直接放在灼热的工件上使用,也可以把钎剂调制成水状涂抹在待焊的工件上使用。钎剂调制成水状的(水与钎剂)配比约为7:3,一般在铁制的容器 相似文献