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1 概述1996年3月至1998年3月,苏州精细化工集团有限公司共投产了5套20kt/a曼海姆法硫酸钾生产装置,单台曼海姆炉的生产能力均为10kt/a。100kt/a硫酸钾项目累计投资25亿元,每年可给公司带来2亿多元的产值和6000多万元的利润。2 生产原理及工艺流程21 生产原理曼海姆法是将氯化钾和w(H2SO4)=98%硫酸按一定的配料比连续投入到曼海姆炉内进行反应生成硫酸钾,主要反应如下:2KCl+H2SO4△K2SO4+2HCl↑-Q实际上反应分两步进行:KCl+H2SO4KHSO… 相似文献
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河北省矾山磷矿现在2套20kt/a曼海姆法硫酸钾生产装置,全部采用国产设备。经过几年的生产实践和改进,2套硫酸钾装置运行情况良好,单炉产量接近30t/d,优等品率达到95%,出厂优等品率100%,各项指标达到了设计要求。 相似文献
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介绍了一种氯化氢精制技术。将曼海姆法硫酸钾联产的氯化氢气体经过洗涤、吸收、解吸、干燥等工艺进行精制提纯,获得纯度大于99.9%(质量分数)的氯化氢气体。提出了精制后高纯氯化氢气体的应用方向。阐述了该工艺对促进相关行业发展的重要性。 相似文献
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介绍6条曼海姆硫酸钾生产装置生产中排放氯化氢尾气、冷却废水、烟尘及废热的情况,为了节能、降耗,分别对其提出治理方案并实施,不但实现了清洁生产,并使硫酸钾吨成本降低35元左右. 相似文献
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曼海姆法硫酸钾生产设备国产化研究及经济评价 总被引:2,自引:0,他引:2
对曼海姆法硫酸钾生产工艺及设备进行研究,设计制造了高效节能新型反应炉,研制了耐高温、耐高浓强酸腐蚀的材料和解决了连续化生产问题,使曼海姆法硫酸钾生产设备实现了国产化,介绍了所开发的生产装置的特点,并作了技术经济评估。 相似文献
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通过不断的探索和借鉴,该公司确定了应用曼海姆炉生产硫酸钾的技术指标为:m(颗粒氯化钾):m(粉末氯化钾)=2:1.5,加入1t硫酸用8kg白灰来中和,耙臂的转数为1r/min。对曼海姆炉的烟道部分、反应炉炉床部分、反应室顶部(碳化硅)部分进行了改造,并增设了电磁铁和连锁装置。其技术已达到同行业先进水平,产品优级品率达到100%,曼海姆炉的维修周期已延长到18个月,设备维修率也大大降低。 相似文献
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硫酸钾生产出现问题的机理分析及改进建议 总被引:3,自引:0,他引:3
曼海姆法硫酸钾生产装置出现 3个问题 :原料 KCl中有机碳的分析结果非常高 ;测定副产盐酸总酸度 ,加 1~ 2滴甲基橙不显红色 ;分析副产盐酸中 SO4 2含量超标 (≥ 0 .1% )。分析产生以上问题的原因并提出解决措施 相似文献
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为了解决氯化钾—硫酸铵法生产的硫酸钾产品纯度低的问题,对硫酸钾精制过程进行了研究。在理论指导下,根据正交设计试验结果,通过极差和方差分析,确定结晶温度、反应时间、配料比都显著影响硫酸钾的收率。同时得到精制过程的优化工艺条件;结晶温度40℃,反应时间90min,氯化钾与硫酸钾的配料质量比为0.15。实验结果为:硫酸钾的单次收率达到85.26%,循环总收率接近100%。 相似文献
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介绍了通氨盐析硫酸铵钾提纯氯化铵转化法制取硫酸钾的新工艺。精制硫酸钾母液Ⅱ和粗品氯化铵母液Ⅳ混合加热,与氯化钾和热析硫酸铵钾一起反应制取粗品硫酸钾,再与氯化钾反应得到含51.27%氧化钾的硫酸钾;分离粗硫酸钾后的母液Ⅰ与硫酸铵和通氨盐析硫酸铵钾一起高温反应,分离热析硫酸铵钾的母液,经蒸发一定水后,冷却制取粗氯化铵;由贫氨母液溶解粗氯化铵后,经通氨盐析硫酸铵钾分离的母液进行蒸氨后冷却析出含33.35%铵根、64.01%氯离子、0.5%氧化钾的氯化铵。整个工艺过程闭路循环,氧化钾回收率达96.5%~97.5%。 相似文献