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稠油出砂冷采是允许地层砂随流体一起采出 ,这对于开采稠油是既经济而又可行的方法。在现场资料分析研究的基础上 ,对稠油出砂冷采技术现场实施的 6个主要问题进行探讨。结果表明 :稠油出砂冷采井必须采用大孔径、深穿透、高密度射孔技术 ;采用适应高含砂量和高原油粘度的高转速螺杆泵 ,且螺杆泵下入油层底部 ;现场试验必须有耐心和决心 ,并采取相应的技术措施。 相似文献
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河南油田稠油出砂冷采几个重要问题探讨 总被引:2,自引:0,他引:2
在根据现场资料分析研究的基础上,结合河南油田稠油油藏特点,对影响稠油出砂冷采技术发展的4个主要问题进行了探讨。结果表明:稠油出砂冷采井必须采用大孔径、深穿透、高密度射孔技术;采用适应高含砂量和高原油粘度的高转速螺杆泵,且螺杆泵下入油层底部;特、超稠油是出砂冷采技术的主要应用领域,现场试验必须有足够的时间,并采取相应的技术措施;对受断层控制的窄条状多层稠油油藏,宜采用丛式定向井进行开发。 相似文献
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根据油井原油性质和出砂情况,对电潜螺杆泵和抽稠防砂泵两种新工艺进行了现场试验,取得了良好应用效果。螺杆泵能够较好地适应稠油出砂采油,而电潜螺杆泵综合了无杆泵和螺杆泵两方面的优点,是适应稠油出砂冷采的采油系统。抽稠防砂泵具有液力反馈作用,可有效解决砂卡、砂埋柱塞、抽油杆下行困难等问题,能够满足稠油出砂冷采对泵的要求。 相似文献
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张燕 《石油勘探开发情报》2001,(5):96-103
螺杆泵在油井开采上的应用越来越广泛。稠油出砂冷采作为一门新兴的稠油开采技术,已展示出良好的应用效果和广阔的应用前景。理论研究和现场实践已充分证明,稠油出砂冷采非螺杆泵莫属。本文介绍了螺杆泵的起源、工作原理和技术优势,系统总结了PCM/KUDU螺杆泵的技术特征、配套工艺和应用情况,对有关工程技术人员有较高的参考价值。 相似文献
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稠油出砂冷采初期含砂量达40-50%。常规后油泵工艺是不可能开采含砂量的这一值且粘度高达6000mPa.s的稠油的。螺杆泵的应用成功地解决了这一难题,且成本较低。通过石油开发公司和服务公司的联手,对开采设备和技术的优化,稠没出砂冷采可以取得较好的经济效益。 相似文献
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螺杆泵举升技术在稠油排砂冷采中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
排砂冷采是一项新的稠油开采方式,除要求特定的地质条件外,在举升工艺上要求采用具有高携砂性能的螺杆泵。通过在套保油田多口井应用该工艺,总结出具体设计这种螺杆泵技术参数的方法,即泵排量、转速、扬程和地面驱动功率,同时阐述了如何配套油管、油杆、锚定器和定位销等井下工具。根据总结设计方法,在开发40多口井现场应用后,其举升工艺基本满足了排砂冷采需要。 相似文献
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催化干气中乙烯的回收利用 总被引:6,自引:0,他引:6
介绍了几种干气回收乙烯技术:干气生产乙苯技术,工艺比较简单,可以直接生产乙苯.但因催化干气中乙烯浓度较低,相对高纯度乙烯来说,其设备投资相对较大;深冷分离技术能耗高,装置投资大;变压吸附的主要缺点是难以通过一次分离得到聚合级乙烯,一般条件下得到的乙烯纯度为80%(体积分数),如采用配套组合工艺生产高纯度乙烯,投资相应增大;中冷油吸收技术,只能生产84%(体积分数)粗乙烯;先进的回收系统技术.能耗低.比常规的深冷分离技术节能15%-25%,烃类回收率达到96%,对原料适应性强、产品纯度高,但该工艺为国外技术.涉及的专利费用较高。 相似文献
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在对高压管输天然气调压工艺冷能可用性进行分析的基础上,针对冷凝法油气回收装置存在制冷系统复杂、成本较高的问题,提出了基于燃气调压工艺冷能利用的冷凝法油气回收集成工艺。新工艺不仅可以简化冷凝法油气回收的工艺流程、提高回收效率、降低制冷能耗,同时还可使调压工艺冷能的利用方式得以丰富和完善,具有显著的社会、环境和经济效益。 相似文献
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以中低温余热为热源的LNG冷能利用流程改进 总被引:2,自引:1,他引:2
在火用分析的基础上,提出了一个同时回收中低温余热和LNG冷量的新流程。该流程是氮气Brayton循环、天然气直接膨胀和氨水混合物Rankine循环的联合。流程中以中低温余热为热源,并将LNG冷量分为低温级的潜热冷量和高温级的显热冷量两级,氮气Brayton循环回收LNG低温级的潜热冷量,氨水混合物Rankine循环回收LNG高温级的显热冷量,实现了能量的梯级利用,有效提高了LNG冷能利用的火用效率。采用Aspen Plus软件对新流程和传统的Brayton循环在相同的热源温度下分别进行了模拟计算。结果表明,新流程在循环最高温度为350 ℃时,火用效率达到了58.24%。 相似文献
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在相似理论的指导下,通过对比分析氮气和天然气的物性,对液氮模拟液化天然气汽车冷能回收系统进行了相似模化分析。结果表明,在LNG冷能回收系统各换热器中,表征氮气与天然气流动与换热的主要准则--雷诺数准则和普朗特数准则非常接近,二者偏差均在保持在5%以内。在此基础上建立的试验系统测试结果表明,液氮模拟LNG冷量回收汽车空调系统具有较好的冷量利用性能。氮气流量在5.5~8.5 m3/h范围内,系统回收冷量满足汽车空调送风温度要求。因而,作为研究的一个重要步骤,可以采用安全、便宜的液氮替代液化天然气,进行系统冷能回收实验研究。 相似文献
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泡沫油型超重油油藏原始溶解气油比高,地下可形成泡沫油流,水平井冷采初产较高,但一次衰竭开发采收率低。因此,开展了泡沫油型超重油冷采后转SAGD开发技术研究。根据研究区块油藏地质特征,建立了泡沫油冷采及热采数值模拟模型,研究了泡沫油SAGD驱油机理和开发技术政策。研究结果表明,与油砂SAGD不同,泡沫油具有流动性,泡沫油SAGD驱油机理为在注采井形成热连通之前蒸汽驱油为主、重力泄油为辅,形成热连通后蒸汽驱油为辅、重力泄油为主。泡沫油SAGD启动阶段不需要预热,注采井间垂向井距应适当增大。地层压力下降后油相中析出的溶解气附着在蒸汽腔侧面上影响蒸汽腔的横向扩展。因此,冷采转SAGD时机应尽量延后,当冷采至较低地层压力、溶解气含量大幅降低时转SAGD开发效果更好。由于区块构造具有倾角,生产井水平段井轨迹应保持水平,有利于形成合理的SAGD汽液界面;在满足技术经济条件下,缩小SAGD排距可提高采出程度。提出了提高SAGD开发效果的措施:1采用上下两口水平井冷采,有利于减少溶解气含量,提高SAGD开采效果;2对于多井SAGD,采用(交替)不平衡注汽,可促进蒸汽腔发育,提高采出程度。 相似文献
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油田伴生气气质富、压力低,普遍采用直接换热工艺回收丙烷及丙烷以上重烃,存在系统冷量利用不合理、气质适应性差、系统能耗高等问题。以某油田油气处理厂装置为例,以提高装置整体经济效益为目标,提出了工艺改进方案。改进工艺采用两级分离方式,脱乙烷塔塔顶增设回流罐,降低重接触塔塔顶进料中丙烷含量,增强重接触塔的吸收作用,提高丙烷收率;应用夹点理论设计冷箱的换热网络,提高系统的冷热集成度和冷量利用率,冷箱改进后,脱乙烷塔塔底重沸器负荷降低189kW,降幅12.9%,丙烷制冷压缩机负荷减小142.8kW,冷量利用更加合理。工艺改进后装置丙烷收率和液化石油气产量得到了大幅提高,装置总体能耗变化不大,改进工艺每年可提高装置经济收益1 797万元,经济效益可观,建议在类似工况条件下推广应用。 相似文献
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