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磨机筒体衬板作为易磨件,不仅保护简体不被磨损,重要的是向研磨体传递动能而对磨机作业效率产生影响。因而关注筒体衬板的磨损非常必要。本文即根据多年现场观察,就水泥磨筒体衬板的磨损情况进行简要分析。 相似文献
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从2005年5月末开始,我公司水泥磨由于一仓衬板已到使用后期,经常有衬板螺栓被砸掉或砸出造成跑灰事故,需要经常换螺栓。通常的方法是将要换的螺栓转到侧面,用叉车把人举到适合的高度,用气割将螺栓割掉,残留在磨筒体里的部分用钎子将其打到磨内,然后人进到磨内,将新螺栓穿出配合外面的人紧固好。该方法费时、费力,换一颗螺栓约需停磨1h,动用设备多。 相似文献
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我公司水泥制成车间配套两台Ф4m×13m双仓球磨机,运转情况比较正常,磨机产量为85~100t/h左右。在磨内检查时发现衬板存在局部磨损(见图1),衬板固定螺母被磨小,严重时造成衬板松动脱落发生窜仓事故。为预防磨机窜仓事故,每次停机必需检查或更换部分磨损较严重的端衬板及篦板固定螺栓,造成一定的人力物力浪费,磨机运转成本相对升高。根据上述问题,我们对磨机衬板磨损机理进行研究,并采取了相应的解决措施,取得了明显的经济效益。[第一段] 相似文献
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磨机内研磨体的能量是通过筒体衬板传递的。因此,衬板型式和排列不同,其传递能量的能力也有所不同。粉磨过程的经济性主要体现在物料吸收能量的能力。当磨机转速一定时,衬板型式和排列就与粉磨效率有关。我厂普通硅酸盐水泥系统现用三台φ2.6×13米水泥磨,产量都比较低。因此,首先在产量相对较高的1号磨上进行衬板排列试验,取得了较好的效果。 相似文献
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我公司一线水泥磨是1981年从日本石川岛(IHI)引进的双仓管磨,规格为φ4.5m×15.11m,设计能力为118t/h, 相似文献
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磨机易磨部件包括筒体衬板,磨头衬板,各仓隔仓筛板,盲板,出口筛板等。掌握这些易磨部件的磨损状况和规律,可有效地主动地控制这些易磨部件的更换与维护。 相似文献
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我公司有2台Φ3m×11m圈流水泥磨。一、二仓为阶梯衬板,三仓为小波纹衬板。一仓衬板螺栓经常折断,而每次更换断螺栓及该处衬板时,发现衬板下均无衬料,因此,我们推断衬板衬料缺损是螺栓频繁断裂的主要原因。原用衬板衬料为砂浆,在冲击作用下干砂浆被震碎,并逐渐由衬板间的膨胀缝 相似文献
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我厂有φ2.2×6.5m生料、水泥磨各一台,2仓用波纹衬饭均系镶砌形式固定。1993年,我厂订购了江苏省如皋市某厂生产的波纹衬板一套,年底大修时装配在水泥磨2仓。年后第一天开机生产近8小时,镶砌的波纹衬板全部垮掉,并打断磨尾出料篦子板一块,若不是及时发现,其后果不堪设想。为不影响正常生产作业,尽可能减少停产损失,经与车间协商,决定第二次装机。 倒磨后,我们对使用过的波纹衬板进行实地测量,发现该衬板表面实施了伪装处理,采用水泥砂浆对衬板铸造后存在的气孔、沙眼及凹凸不平等缺陷处刮了灰,当装入磨机 相似文献
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20世纪80年代,我国从国外引进了4条年产100万t水泥生产全套装置,与此同时也开始了对其消化吸收、自立创新国产化的工作。在金属耐磨材料方面,大型水泥球磨机筒体衬板国产化是关键之一。在1984年,原国家建材局、中国建材机械工业联合公司〈84〉材机字第10号文确立了“大型球磨机衬板材质”新产品开发项目, 相似文献
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在对衬板进行耐磨性能和工艺性能评价时,一般是以实际使用设备的实际成绩为基础作出正确判断。这里就简体衬板、端盖衬板的形式,磨损的生产实践作简要分析。1 衬板的结构形式 磨机衬板除保护筒体不被磨损外,还通过向研磨体传送能量、对磨机粉磨效率产生直接影 相似文献
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我公司水泥磨为Ф3.8m×13m,磨头衬板共有3圈,其中第一圈有9块,每块有6个螺栓孔,第二、三圈各有18块,每块有4个螺栓孔,如图1a所示(图中只画出1/3部分)。我们在使用中发现,磨头衬板的磨损主要集中在第1圈上半部分和第2圈的下半部分,如图1a中双点划线之间的区域,而更换时需要将第1、2圈全部换掉,这样不仅造成较大的浪费,而且费时费力。 相似文献
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高锰钢是我国水泥行业球磨机衬板的主要材质,虽耐磨性不十分理想,在使用中还可能出现变形,但其韧性好、不易断裂、使用可靠,比较适应我国水泥厂的管理水平,因此在国内水泥厂的球磨机中,至今高锰钢衬板的应用仍居首位。近几年来,球磨机高锰钢衬板变形失效的现象有所抬头。为了研究变形机理,寻求 相似文献
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<正>我公司Φ3m×11m水泥磨进料端中空轴和喇叭套之间的空腔内,由于缺失混凝土,致使物料进入空腔中,造成筒体端盖和中空轴圆角磨损。为弥补该处强度,我们采取了多种措施对端盖进行加固处理,使磨机恢复了正常生产。1中空轴和喇叭套磨损情况 相似文献