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相似文献
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1.
高压作业气举快速返排技术研究及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
油井增产措施结束后,为了减少和降低压裂液或酸液对油层的伤害,需要将入井流体及时排出,但对于低压油藏仅靠自然放喷不能达到返排残液降低伤害的目的。为此设计了可承受高压的系列偏心工作筒和气举阀,研制出高压作业气举快速返排技术,本技术是指在压裂或酸压管柱上配套高压气举工具,施工结束后不起出增产措施管柱,直接采用气举方式实现压裂液快速返排的一项技术。现场450余井次的应用表明,该技术能显著提高压裂液或酸化液返排率,缩短排液时间,对强化措施效果,提高油井有效利用率具有十分重要的意义,值得在现场推广应用。  相似文献   

2.
气举采油后期不可避免的会出现地层能量下降、供液不足、地面间歇排液、气举举升效率低的问题,海上油井由于修井作业费用高,为了延长单次作业后生产的时间,通常不能像陆地油田那样经常起、下气举管柱,从而更换气举阀,调整气举方案,为此,提出了一套适合于海上气举生产的气举方案调整方法。该方法从井筒气液两相管流的理论出发,在对地面注气压力、注气量与井下气举阀打开状态关系的分析基础上,确定了在原气举方案上进行调整的步骤、及约束条件,从而提出了利用气举响应分析对原气举方案进行调整的方法,并对海上某典型井进行了实例分析。该方案在海上油井的应用效果表明:该气举方案调整方法由于只需调整地面气举参数,不需更换原管柱,不但有效解决了地面间歇排液,气举效率降低的问题,还节省了海上油井修井的作业费用,该方法还可以推广应用到陆地油井。  相似文献   

3.
杨威 《辽宁化工》2014,(2):231-233,236
涠洲11-1油田东块A12h井电泵故障濒临停产,而平台可移动修井机已移至其他油田,短时间内无法修井检泵作业的情况下,通过改造地面注气流程,利用平台分离器高压天然气供气,采取非常规气举技术进行采油。涠洲11-1油田非常规气举采油技术应用结果表明,非常规气举技术在海上油田特殊情况下可有效恢复油井的正常产能,保证油井生产时效,从而保证了油田的正常生产。该技术拓展了海上平台的采油方式,为类似情形下恢复油井产能提供了可借鉴的方法。  相似文献   

4.
赵志强 《山东化工》2022,(19):166-167
印尼Ban气田于1979年开发第一口探井,在早中新统钻遇厚度为13.7 m TAF组砂岩气藏,之后数十年在该气田陆续共钻有7口开发井。随着Ban气田开发进入中后期,该气田部分气井出水问题日趋严重,且气藏压力导致气井间歇产水直到无气产出。在经过间歇开关井诱喷、连续油管气举之后,一部分井成功生产但另一部分井并无效果。通过Ban气田气举排液失利原因进行总结分析发现,Ban部分气井气举失利因素主要和地层水或者外来水造成气藏水锁、气藏结垢、气井井身结构、气举工艺方式有关。针对不同失利原因制定解决方案包括:除水锁液体体系、复合酸液解堵剂。经实践证明,针对不同气井停产原因利用以上方案均起到很好的作业效果,恢复了积液气井生产。  相似文献   

5.
古潜山由于古地形长期经受风化、剥蚀和地下水的溶滤作用,下伏岩层尤其是碳酸岩的孔隙度和渗透率大大增加,可形成大的裂隙或溶洞,地层喷、漏情况严重,作业施工难度大,井控安全要求高。根据埕岛潜山油藏具有高产、高压、喷漏严重的实际,通过选用合理的压井作业手段、完善的完井工艺,以实现海上安全环保生产。  相似文献   

6.
拐子湖凹陷基底古潜山油藏类型为缝洞型挥发性油藏,分析国内外缝洞油藏各个开发阶段所采取的一系列增油挖潜开发技术,对内蒙拐子湖凹陷基底潜山缝洞型油藏挖潜工作提出建议。高产稳产及产量递减阶段,可参考任丘潜山油藏提高采收率技术六大挖潜技术。高含水后期或快速递减阶段,借鉴塔河油田注水替底部油,注气替阁楼油模式。  相似文献   

7.
南堡油田潜山油藏具有埋藏深、温度高、产气量大且存在酸性气体腐蚀的特点,依托陆域平台实施,井口密集、安全风险大,且利用水平井开发,油井井斜角大、位移大,对完井生产管柱提出了更高的要求。本文通过开展完井生产管柱材质选择、管柱设计、井下工具和井口装置等方面的深入研究,形成了一套适合南堡油田潜山油藏水平井的完井生产管柱。现场应用表明,管柱设计结构合理、密封可靠、选材科学,满足了高温潜山水平井不同工况下作业施工和安全生产需要,为整个油藏的经济合理开发提供了技术支撑,并对国内同类油藏的开发具有较好的指导作用。  相似文献   

8.
本文结合白庙、桥口凝析气藏特点,分析总结了气田生产现状和存在问题,通过集成应用储层保护技术、增压气举排液技术,取得了良好的效果。FB—HI无固相气井修井保护液,解决了作业施工过程中容易发生井喷和作业后不易复产的生产难题。增压气举排液技术,有效地解决了气并排液难题,“射孔+气举”一体化管柱,实现了负压射孔工艺,并有效地避免了补孔无效二次作业,达到了降低作业成本、减少地层伤害的目的。对深层低渗凝析气藏开发,具有普遍推广价值。  相似文献   

9.
塔河油田试油井常用助排工艺有连续油管气举、气举阀气举、抽汲三种,由于塔河油田碳酸盐岩油藏具有两超五高的地质特征,上述助排工艺均存在一定局限性,如连续油管不防硫、气举阀不能用于稠油井、抽汲排液速度慢等,因此,提出了一种新型氮气泡沫气举助排工艺,经过现场应用评价,取得了较好的效果.  相似文献   

10.
南堡油田1-3人工岛自2008年投产以来整体以气举采油方式为主,开发十余年,随着含水升高和地层能量下降,如何提高气举井举升效率关系到油田开发中后期的整体经济效益。通过应用气举宏观控制图、井下管柱结构优化、历史井筒压力和实测工况资料的气举井特征曲线等大数据,相继研究了加深气举、组合式声波射流气举阀、中空柱塞气举、优化配气现场计算方法修正等技术,较大幅度的提高了气举井的开发效果,达到了节约日注气量的目的,也为国内外同类型油田提供了技术借鉴。  相似文献   

11.
大民屯凹陷东胜堡西低潜山受前进和东胜堡断层控制,太古界潜山储集层主要为黑云母斜长片麻岩、混合片麻岩、混合岩化浅粒岩为主,夹少量侵入岩脉。完钻49口井中,单井岩性复杂,油气显示及产能差别较大,油藏分布及控制因素认识不清,是本次潜山油藏评价需亟待解决的问题。  相似文献   

12.
邱红兵 《辽宁化工》2010,39(6):614-617
结合曙光油田曙一区稠油古潜山油藏13938区块的具体特点以及国内外暂堵、调剖技术发展现状,通过大量室内实验,研制出高温三相泡沫调剖体系。2006~2008年,该技术在曙一区古潜山油藏13938区块累计实施措施井20口,有效18口,增油9653.76 t,单井平均增油536.32 t,阶段油井综合含水下降14.5%。  相似文献   

13.
茨榆坨潜山为东部凹陷典型的太古宇潜山.根据区内潜山埋深、构造形态及主要断层的控制作用,可以划分为高、中、低三个潜山带.裂缝型储层是茨榆坨潜山的储集层,良好的储层是潜山成藏的关键.牛居—长滩洼陷为潜山提供了丰富的油源,茨东断层及不整合面做为良好的输导体系,上覆房身泡组火山岩为油气成藏提供了盖层条件.油气分布与岩性、构造有关,且有沿裂缝发育带、近油源分布的特点.  相似文献   

14.
运用三维地震资料迭前深度偏移处理、三维地震资料精细解释、3700测井曲线岩性识别、相干体数据裂缝预测、岩性反演、测井裂缝识别等新技术和新方法,在地震学、地质学、测井学、岩石学及地质力学等多学科理论的指导下,落实潜山顶面构造特征、岩性分布特征、裂缝发育规模,搞清潜山油藏的本质特征,将其研究成果运用于生产实践,取得较好的勘探开发效果,从而为古潜山油藏的开发提供依据。  相似文献   

15.
本井气柱塞气举技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
吐哈油田自91年投产以来,随着油田的开发地层压力逐年下降而气油比呈急剧上升趋势,特别是温米油田出现了大批的高气油比油井,这给目前采用的有杆泵和电潜泵举升带来了一定的难度。吐哈油田气藏为凝析气藏,埋藏深,单井产能低,气井开发滑脱损失较大,井底积液较多,造成产气量的较大损失,目前采用的泡沫排水采气工艺效果不理想,发泡剂消耗大,泡排作业频繁,排水采气技术成本较高,亟需开发适应油田特点的新型排水采气工艺技术。而本井气柱塞气举能很好的适应高气油比和气井排水采气的特点。为此,我们开展了本井气柱塞气举技术研究,并进行了现场试验,取得了良好的效果,为油田部分低含水高气油比油井的开发和气井的排水采气提供了有效的举升技术支持。  相似文献   

16.
孔嫦娥  胡嘉  姚猛 《辽宁化工》2013,(11):1334-1337
由于低渗透储层具有低孔、低渗特征,其孔隙结构异常复杂,表现出非达西渗流,存在启动压力梯度。水平井技术作为开发低渗透储层的有效技术之一,具有泄油面积大、单井产量高、穿透度大、储量动用程度高等优点。本文采用拟三维思想,利用积分法推导了水平井在水平面上的流函数和势函数。并针对低渗透储层存在启动压力梯度,计算直井-水平井联合布井时的极限井距,结合等产量-源-汇典型解,对比联合布井与纯直井布井时极限井距的差异。并得到不同水平井段长度下,极限井距与启动压力梯度之间的关系。经实例验证,此方法对直井-水平井联合布井确定合理井距开发低渗透储层具有一定的指导意义。  相似文献   

17.
针对七里村油田低孔隙度、特低渗透率、低含油饱和度、低压、低温、浅层低产岩性油藏特点,细选出适合进行脉冲功率技术增产的108口井并对其进行电震爆作业,全年累计增产原油2700吨,投入产出比为1∶2.35,充分挖掘了油层潜力,增产效果明显。  相似文献   

18.
油井脱气是生产过程中经常遇到的问题,它直接影响油井的正常生产,如不及时采取措施,不仅给采油工作带来困难,而且将会影响油层的采油速度和采收率,解决油井脱气问题,现场措施及手段很少,通常通过油藏部门进行分析后制定井下工艺措施进行治理,但卡气作业涉及人员多、工作量大,成本高。在多年的油井管理中,针对脱气油井能否实现通过油藏知识利用现场工作制度的调整实现治理脱气现象一直是现场探索的课题。如何实现既可以减少油井作业,又可以延长电潜泵的使用寿命,我们始终将油井脱气的现场治理作为油井精心管理的一个重要工作,以地质油藏为基础结合现场实际情况进行诊断、规划、处理形成一套治理脱气的有效方法,以具备参考价值的E1-2井治理的典型性形成总结。  相似文献   

19.
随着油田注水开发时间的延长,地层能量不断下降,主力油层水淹严重,部分油水井间形成水窜导致低压高含水油井逐年增多,剩余油分布零散,油井原油采收率无法提高,为此对低压高含水油井产生原因进行调查分析,并在室内用岩芯进行实验研究,2010年开发了适合文中-文东油田的低压高含水油井增产技术,并进行了先导试验。2011年通过对该技术配方和施工工艺不断完善,现场实施了9口井,平均单井日增油1.7t/d,年累增油1528.9t。该增产技术的实施,不仅降低了油井无效产液量,而且减缓了油层压力递减速度,提高单井产油量,还促进油田综合经济效益提升。  相似文献   

20.
潜山油藏复杂的储集空间决定了其开发过程中油水分布关系变化的复杂性,尤其是开发进入中后期阶段,油水关系更加复杂,许多时候单靠某一方面的信息资料很难判断地下的真实状况。该文提出了一种运用地质信息、监测信息、动态信息、数值模拟信息叠合判断,综合分析油水分布关系的多信息叠合技术,研究油藏开发过程中油水分布关系。该技术在垦利潜山油藏研究中取得了较为理想的效果。  相似文献   

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