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难选钨毛精矿钨锡分选流程试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
某钨矿选厂重选毛精矿,物质组成复杂,钨锡分选难度大,长期以来尚未获得合格钨精矿,采用预先脱铁屑、分级台浮和浮选脱硫、分级磁-电-浮工艺流程进行钨锡分选试验,取得了黑钨精矿合WO372.02%、回收率为93.40%;白钨精矿合WO368.99%、回收率为2.14%;锡精矿含Sn66.73%、回收率高达96.62%的技术指标。 相似文献
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介绍了某铁粗精矿的工艺矿物学性质,根据试样的矿石性质,确定采用硫浮选—磨矿—磁选工艺流程,获得了全铁66.25%、含硫0.50%的铁精矿。 相似文献
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钨钽铌粗精矿碱分解试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
针对难分解钨钽铌粗精矿的冶炼问题,采用了高压碱分解工艺,成功地实现了钨钽铌精矿中钨难分解的问题。研究针对江西某大型钨、钽铌矿床矿石重选矿泥,经选矿试验获得的钨钽铌粗精矿,探讨了NaOH加入量、Na3PO4·12H2O加入量、液固比、分解温度、分解压力、分解时间对钨分解率的影响。结果表明,NaOH加入量为理论量的1.70倍,Na3PO4·12H2O加入量为理论量的1.26倍,液固比为3,分解温度200℃,分解压力1.5 MPa,分解时间5 h,钨的分解率能达到99.84%,分解渣中WO3含量为0.16%。 相似文献
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低品位钨钽铌粗精矿碱分解液的碱性萃取清洁生产工艺有着较好的产业前景。研究了影响钨萃取效果的萃取剂浓度、极性改质剂浓度、振荡时间、振荡温度等因素。试验采用N263萃取方法分离富集钨,在料液[OH-]浓度为44.1 g·L-1,WO3浓度为132.43 g·L-1,温度为25℃,振荡时间8 min,萃取有机相组成为62%N263(500 g·L-1)+15%仲辛醇+23%磺化煤油,相比O/A=2/1的条件下,测得有机相中WO3饱和容量为122.63 g·L-1。在此条件下,经过4级逆流萃取后,萃余液中WO3浓度可降至0.35 g·L-1以下,钨萃取率达到99.7%以上。 相似文献
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漂塘钨矿大江选厂毛精矿( 又称粗精矿) 是我国钨矿山中组成较复杂、分选难度较大的毛精矿之一。自1995 年建立精选车间以来,在生产中不断摸索和完善,终于探索出适合矿石性质的工艺流程, 钨锡分选达到较为理想的效果, 取得了钨精矿精选实收率达96.92 % , 产品质量WO3 为65.99% 、含Sn 为0 .153% 的合格国标一级Ⅱ类产品;锡精矿精选实收率达96.51% ,锡精矿主品位含Sn 为73 .09% 、含WO3 只有0 .8% 的优质产品。 相似文献
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研究了一种从氧化钼钨粗精矿高压浸出液中提取钼钨的新工艺,该工艺包括浸出液预处理、沉钼钨、固液分离、产品干燥等工序。试验用浸出液含Mo 27.26g/L、WO35.70g/L,在pH值7~8、沉淀时间1h、反应温度80℃、氯化钙加入量为理论量2.15倍的条件下,Mo沉淀率99.94%,WO3沉淀率85.08%,所得钼钨酸钙产品中含Mo 36.08%、WO37.11%,杂质P、As含量分别为0.012%、0.004 5%。该工艺流程简单,可操作性好,钼钨回收率高。 相似文献
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某钨选厂细泥综合回收试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了某钨选厂的矿石性质,细泥生产工艺及现状,该选厂钨细泥现采用摇床一次粗选一次扫选的工艺对钨进行回收,在钨品位为0.16%的情况下,获得WO3品位为13.00%的摇床精矿,钨的回收率仅为48.00%,细泥精矿中伴生有价元素Mo、Cu、Pb、Zn回收率分别为15.00%、28.00%、38.34%、27.00%。经实验室试验研究,采用硫化矿浮选-离心选矿机重选的联合工艺流程,可获得WO3品位为17.63%的细泥精矿,钨回收率提高到66.60%,且对其伴生有价金属Mo、Cu、Pb、Zn可分别提高53.00%、32.80%、1.66%、43.35%的回收率。 相似文献
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针对黑钨与白钨共生矿床选厂黑钨、白钨互含影响彼此精矿质量的问题,进行黑钨与白钨分离研究。通过纯矿物研究试验,论证了先磁选黑钨后浮选白钨的方案为目前较佳分离工艺。对某钨矿堆存的黑钨与白钨混合精矿进行的试验研究表明:先磁后浮方案优于其它方案,可得到特级黑钨、白钨精矿。当原矿品位含WO367.02%(黑钨8.47%,白钨58.55%)时,回收率为96.34%。 相似文献
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介绍了笔者研究的三种黑钨与锡石混合粗精矿分离技术既干式强磁分离技术、湿式强磁分离技术、浮选分离技术.研究结果表明,采用三种黑钨与锡石分离技术均可获得较好的黑钨与锡石分离指标. 相似文献
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在分析SnO2和Cu2FeSnS4碱浸出热力学行为差异的基础上,研究了钨精矿焙烧预处理对锡浸出率的影响。研究表明,苛性钠浸出钨精矿时,SnO2极难浸出,浸出率接近为零,而Cu2FeSnS4的浸出率则高得多,在一般浸出条件下可高达40%~50%。钨精矿经过氧化焙烧后,可明显降低锡的浸出率,在焙烧温度为700~800℃、焙烧时间为2 h工艺条件下,Cu2FeSnS4所含硫化状态的锡就可完全转化为SnO2。锡的浸出率由5.96%下降至1.05%。 相似文献
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高频感应红外吸收法测定钨精矿中硫量 总被引:1,自引:1,他引:0
本方法采用高频感应红外吸收法测定钨精矿中硫含量。经实验确定了测定硫量的最佳分析条件:板极电流150 mA;加热时间25 s;称样量0.1~0.3 g;助熔剂的用量及加入顺序为1.0 g锡粒+0.1 g试样+1.5 g钨粒+0.5 g铁屑。该方法通过标准样品的回收实验、不同方法的对照实验、精密度实验以及实际试样的分析,证明该方法操作简单快捷,回收率达到96.90%~99.77%,相对标准偏差为0.69%~0.85%。 相似文献
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上坪选厂细泥回收工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对江西铁山垅钨业有限公司上坪选厂细泥回收工艺进行改造,将原来的全重选流程改为浮选-磁选-重选组合流程,并采用SLon立环脉动高梯度磁选机,使细泥WO3及Cu、Mo、Bi等伴生金属的回收率得到大幅度的提高,较合理的利用了矿产资源。 相似文献
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某难选赤褐铁矿主要铁矿物为赤褐铁矿,有害杂质硫、磷、砷含量较低。为了开发利用该铁矿资源,对其进行了选矿试验研究。原矿性质分析可知,铁品位为38.79%,铁矿石中赤铁矿占77.67%,褐铁矿占12.27%。条件试验研究表明,原矿经加煤粉还原焙烧后磨矿,再进行一次粗选、一次精选、一次扫选的磁选试验,最终可获得铁品位为61.53%,回收率为75.22%的铁精矿产品。 相似文献
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采用脉动高梯度磁选机回收赤泥中铁的试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
针对平果铝业公司拜尔法赤泥组分复杂、粒度细的特点,采用了SLon型立环脉动高梯度磁选机回收赤泥中的铁,经小型试验和半工业性试验,获得了铁精矿含TFe54.70%回收率为34.36%。所得合格铁精矿可作高炉炼铁原料,该工艺为平果铝业公司拜尔法赤泥中铁的回收寻找到了一条可工业实施的途径。 相似文献