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介绍了冶金行业使用的袋式除尘技术及除尘设备的特性、型式、滤料应具备的性能等。论述了袋式除尘设备在冶金行业目前的主要应用场所、效果及袋式除尘技术未来的发展趋势。 相似文献
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文章对有色冶炼行业反吹风袋式除尘器普遍存在的阻损过高、清灰不力的原因进行了浅析,并介绍了长袋停风低压快速脉冲袋式除尘技术的主要性能参数和特点以及用该项技术对锌挥发窑反吹风袋式除尘器进行改造的实例。应用该型技术改造反吹风袋式除尘器,投资者、周期短、见效快、经济、社会、环境效益显著。 相似文献
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济钢焦炉加煤车采用干法袋式除尘系统,针对使用中出现的导套处冒烟、烧坏除尘布袋、除尘不彻底等问题,研制开发了第三导套装置,同时通过改进除尘闸板和一次旋风除尘器、优化低压脉冲袋式除尘器、增加除尘监测与控制系统等,实现了除尘系统的安全、稳定、高效运行,加煤烟尘的捕集率达到95%以上,净化后的气体排放浓度满足国家标准要求。 相似文献
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1前言
脉喷型袋式除尘器,由于其清灰力度大、结构紧凑,在化工和钢铁行业得到了广泛的应用。涟钢炼铁厂多处采用袋式除尘器,例如小高炉槽下除尘、布袋车间的煤气除尘等。 相似文献
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袋式除尘器已广泛应用于工业收尘净化领域,文章提出了袋式除尘器全有效生命周期技术相关性评估模式,在此基础上探讨分析了影响袋式除尘器高效、连续运行的技术参数和技术措施,为袋式除尘能在实际应用过程中保障其高效率、低能耗,且长期稳定运行提供参考。 相似文献
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为了打通高湿高腐蚀性球团烟气袋式除尘工艺路线,开展了为期两年的球团烟气袋式除尘热态试验系统研究。为国内首次针对球团烟气袋式除尘开展的专项系统研究,试验系统工况烟气量为10 000 m3/h,研制了4种新型滤料用于试验,并开展了结露腐蚀特征分析。试验结果表明,所采用的“顶部垂直进风袋式除尘器”适用于高湿高腐蚀球团烟气净化,颗粒物排放质量浓度小于10 mg/m3,达到超低排放要求,设备阻力为700~1 000 Pa;滤料分析结果表明,有两种滤料的强度和透气性等性能可满足使用要求;结露腐蚀分析结果表明,在高湿高SO2浓度烟气条件下,设备腐蚀主要最终产物不仅含有γ-Fe2O3、Fe3O4、δ-FeOOH和γ-FeOOH,还包含白色粉末状物质X。为今后实施球团烟气袋式除尘工程化奠定了技术基础。 相似文献
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长袋低压脉冲袋式除尘器具有清灰能力强、喷吹压力低、过滤风速大、运行能耗低、换袋方便、维修简单等特点。针对烧结粉尘的特性,首次在烧结系统中使用该除尘技术,取得了良好的效果,为该技术的广泛推广应用创造了条件。 相似文献
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刘中伟 《冶金设备管理与维修》2012,(1):33-35
文章从布袋除尘清灰原理、除尘自动化系统组成等方面介绍了自动控制技术在高炉煤气净化系统中的应用,并着重论述了基础自动化控制系统。随着科技的进步和电气自动化技术的更新,高炉煤气干式除尘技术取得了长足的发展,用微机实现对除尘器温度、压力、压差、清灰、输灰等参数及程序进行控制,具有工作可靠和操作管理方便等优点.为高炉煤气干法袋式除尘控制技术开辟了新的途径。 相似文献
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介绍了干燥烟尘的性质,分析、比较了湿法除尘、电除尘、袋式除尘3种干燥烟尘除尘方式的优缺点。叙述了中原冶炼厂袋式除尘工艺的改造过程、措施及对除尘通风管道进行的优化设计。除尘器改造应用实践表明,精炼车间粉尘回收率大大增加,除尘效果良好。 相似文献
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介绍了转炉煤气干湿法除尘现状.阐述了提高转炉煤气节能减排的干湿法技术措施.其中,湿法除尘装置和技术改进有塔-文结构除尘装置和近期研发的布袋除尘装置,前者包括:新一代一塔式煤气湿法除尘装置,塔-文分装式煤气湿法除尘装置,以及新型塔-文分装式煤气湿法除尘装置.干法除尘技术改进包括:转炉煤气LT干法电除尘和转炉煤气高温袋式除尘系统. 相似文献
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目前负压袋式除尘器普遍存在泄漏问题,其大量的泄漏直接影响除尘效果,研究对宝钢3号高炉的负压袋式除尘器的主要泄漏部位采用了有效措施,可使除尘器整体泄漏小于2%。 相似文献
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长袋低压脉冲袋式除尘器在烧结厂的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
长袋低压脉冲袋式除尘器具有清灰能力强、喷吹压力低、过滤风速大、运行能耗低、换袋方便、维修简单等特点。针对烧结粉尘的特性 ,首次在烧结系统中使用该除尘技术 ,取得了良好的效果 ,为该技术的广泛推广应用创造了条件 相似文献
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