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贵冶一期转炉渣选矿设计评述 总被引:1,自引:0,他引:1
雷贵春 《有色冶金设计与研究》1998,19(2):13-16,37
简要介绍了贵冶转炉渣铜物相变化,铜渣性质,工艺流程设计特点及沿革,流程考查分析结果,尾矿降铜小试研究结果,并提出了一期转炉渣选矿技改措施,对贵冶二期转炉渣工艺流程作了一些探讨。 相似文献
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贵溪冶炼厂转炉渣选矿生产10年综述 总被引:8,自引:0,他引:8
贵溪冶炼厂(简称贵冶)转炉渣选矿生产10年以来,铜精矿品位和回收率一直保持在较高的水平,但由于钢渣的品位和铜物和组成等发生了很大的变化,所以,从1994年之后,尾矿含铜高于日本同类指标。结合现场磨浮流程考查和小试结果,分析了生产中存在的问题,提出了通过调整药剂条件,尾矿合铜有望降低到合理的水平。 相似文献
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铜冶炼转炉渣选矿工艺研究与设计 总被引:1,自引:0,他引:1
根据某铜冶炼转炉渣的性质特点,从炉渣试验研究和工艺设计等方面进行了总结,提出了适宜的炉渣渣选工艺,经过大冶渣选厂生产实践证明,主要技术指标均达到了国内先进水平。炉渣的综合利用对经济、社会和环境效益都具有十分重要的现实意义。 相似文献
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铜冶炼炉渣选矿贫化流程特点分析 总被引:2,自引:0,他引:2
分析了国内外铜冶炼炉渣选矿贫化的流程特点,从技术经济、综合利用、节能及环境保护方面考虑,主张我国铜冶炼炉渣的贫化应坚定地走选矿之路。 相似文献
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江铜贵冶转炉渣选矿二期工程调试与技改 总被引:1,自引:0,他引:1
江西铜业公司贵溪冶炼厂二期转炉渣选矿工程于2000年6月13日投产,由于设计及设备选型等诸多因素的影响,主要生产指标未能达到设计要求,后经一年多的调试与改造,工艺流程日趋完善,主要生产指标达到或超过设计标准,取得了较好的经济效益。 相似文献
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诺兰达炉渣选矿工艺探讨 总被引:7,自引:0,他引:7
较详细地讨论了影响诺兰达炉渣选矿垢主要工艺因素,在此基础上,提出了工艺改进措施,主要包括:优化炉渣缓冷制度,改善渣的可靠性,改二段碎矿为三段碎矿,实行“多碎少磨”,节能降耗;提高I段磨矿细度;合理分配两段磨矿细度,变一段粗选得精矿为从而 粗选得精矿,实现“早收多收”,严格控制浮选作业时间和矿浆沈庆,提高选矿指标;采用适当技术,强化搏收粗中粒级铜矿物;适量的Na2S调浆,改善铜矿物的浮游特性。最后, 相似文献
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简单介绍利用选矿法处理诺兰达炉炉渣的概况,对炉渣的性质与选矿生产的相关因素进行了简要分析,提出了进一步解决渣选不足的设想。 相似文献
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本文深入研究了转炉渣选矿原矿和尾矿的物质组成,较系统地分析了原矿物质组成变化对尾矿品位的影响关系,针对性提出了应采取的措施,对同类工厂具有指导和借鉴作用。 相似文献
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研究结果表明,渣中的Fe3O4溶透进耐火砖内的深度不大,但是使砖体内部发生了质的变化。硅酸盐相有较强的渗透进耐火砖内部的能力,并且在铁昌石和镁尖晶石之间形成固溶体,因此降低了固体材料之间的直接结合能力。硅酸盐相和F3O4相的渗透和反应是影响耐火材料寿命的主要因素之一。 相似文献
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大冶诺兰达炉渣选矿的研究与实践 总被引:6,自引:0,他引:6
甘宏才 《金属材料与冶金工程》2004,32(4):28-34
对影响炉渣选矿指标的主要工艺因素作了较详细的分析。并对炉渣处理的一些工艺措施做了改进,提出了用粗颗粒充气式浅槽浮选和炉渣冷却等工艺。结果表明:铜、铁、金、银得到进一步回收,达到了预期效果。 相似文献
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随着铜炉渣量日益增加,渣选矿技术成为充分利用铜炉渣中宝贵的铜铁资源的重要手段。本文介绍了铜炉渣的性质、成分,并较系统地归纳了国内铜炉渣选矿工艺和设备技术现状,提出了未来铜炉渣综合利用的研究方向。 相似文献
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通过硫酸铁焙烧从铜转炉渣中回收Cu,Co,Ni,Zn的研究有所报道。转炉渣通过硫酸化焙烧,然后用水浸了,其目的是使有价金属软入溶液。在焙烧温度500℃,焙烧时间120分,Fe2(SO4)3.XH2O/炉渣=1的条件下,Cu,Co,Ni,Zn的浸出率分别为93%;38%;13%和59%。 相似文献
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刘春龙 《有色冶金设计与研究》2015,(2):1-4
为了适应铜冶炼炉渣的性质变化,紫金铜业选矿厂近几年不断优化选矿工艺条件,对选矿设备和工艺流程进行改造,获得了较好的选矿技术指标,生产废水全部循环使用,实现了生产废水的零排放,为企业创造了良好的经济效益和环境效益。 相似文献
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研究了某转炉渣的化学组成与铜和铁的物相组成,查明了含铜矿物的赋存形式和嵌部特征。结果表明,炉渣冷却过程中其黏度会影响铜结晶的大小,氧化钙作为添加剂可以降低炉渣黏度,促进微细铜颗粒更好的结晶长大,实现晶相优化。 相似文献