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采用芬顿试剂处理制革废水,考查了p H值、Fe2+与H2O2的比例、双氧水投加量、反应时间对处理效果的影响。废水COD为700 mg/L,取样量为100 m L时,芬顿反应最佳条件为,调废水p H为3,选定Fe2+与H2O的摩尔比为0.6∶1,硫酸亚铁的投加量为1.75 g,过氧化氢的最佳投加量为1.12 m L,反应0.75 h,COD降至350 mg/L以下。平行实验证明,废水芬顿氧化后,COD稳定在300~311 mg/L之间,达到污水处理厂接收标准(COD≤350 mg/L)。 相似文献
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对苏州工业园某厂印染废水进行芬顿氧化深度处理。采用正交实验,研究反应p H、芬顿反应时间,30%双氧水、硫酸亚铁和壳聚糖絮凝剂三者的投加量对COD去除效果的影响。实验结果表明:废水p H调至3,芬顿反应时间为40 min,硫酸亚铁投加量1250 mg/L、30%双氧水投加量为1.5 g/L、壳聚糖絮凝剂投加量为3 mg/L时,印染废水的COD去除率最优,可达80%以上。 相似文献
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采用 SBR(序批式活性污泥法)生化 -芬顿高级氧化工艺对混凝压滤后水性涂料生产废水进行了处理研究,重点考察了对水性涂料废水 COD(化学需氧量)的去除效果。结果表明:水性涂料生产废水混凝压滤后采用 SBR生物氧化可将废水 COD从 5 000 mg/L降低至 1 000~1 500 mg/L,随后采用芬顿高级氧化工艺可将 COD进一步降低至 500 mg/L以下,达到 DB44/26—2001《广东省地方标准水污染物排放限值》三级排放标准。相对常规芬顿,紫外芬顿能大大缩短反应时间,提高反应效率。 相似文献
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江苏某电镀废水处理厂对COD的处理效果较差,其进水CODCr范围为120~150 mg/L,现有预处理设施无法将COD处理至超滤膜进水标准以下。本次改造在原有工艺流程中加入芬顿工艺,并优化工艺流程,降低运行费用。改造后芬顿出水COD<50 mg/L,芬顿单元运行费用2.8元/m3。本次改造具有投资成本低、处理效果好、运行费用低,操作方便等特点。 相似文献
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采用简单的离心分离进行预处理,开展了添加芬顿试剂结合磷化铝处置残渣进行COD的去除实验研究。结果表明,工业废水经离心15 min预处理后过滤,在pH为3~4,芬顿试剂(硫酸亚铁质量∶双氧水质量=1∶2)加入量为5%~10%,氧化时间为120 min,磷化铝处置残渣加入量为10%~15%,0.1%PAM加入1%~2%的条件下,废水中COD从1380 mg/L降至165.6 mg/L,去除率达88%。处理后的废水中COD含量小于GB8978-1996《污水综合排放标准》中COD(200 mg/L)的二级排放标准。 相似文献
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制药废水具有高COD、高氨氮、高盐等特点,其可生化性差,属高浓度难降解有机废水,采用水解酸化-UASB-好氧生化-芬顿工艺进行处理,工程实践表明,该工艺处理效果稳定可靠,对COD、NH3-N的去除率达到98%以上,其出水COD达到100 mg/L以下,达到污水综合排放标准(GB 8978-1996)表4中一级标准. 相似文献
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主要介绍了亚硝化法生产香兰素废水的治理方法。亚硝化法生产香兰素主要有亚硝化反应废水(简称亚硝废水)与缩合反应废水(简称缩合废水)两种废水。缩合废水COD约为35000mg/L,氨氮浓度约为35000mg/L;亚硝废水COD约为12800mg/L,硝基物含量约为500mg/L,氨氮浓度约为2800mg/L。缩合废水先经浓缩回收氯化铵,再与亚硝废水混合,先后经铁碳还原、电解催化氧化、缺氧/好氧(简称A1/O)生化处理,最后排出的废水COD约为180mg/L,氨氮约为19mg/L,达到国家废水综合排放三级标准进入嘉兴市污水管网。 相似文献
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