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针对攀钢铁水脱硫及提钒预处理工序的工艺结构特点,围绕如何实现脱硫-撇渣-提钒工序通过能力达90%~100%,清罐翻渣率在100%等目标值,提出了组罐出铁-罐内撇渣-强制清罐的技术思路。若能在生产中实施,有望成为攀钢实现全脱硫、全撇渣、全提钒的重要技术保障。 相似文献
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针对攀钢生铁块资源枯竭,入炉铁水温度呈现逐月上升的趋势,铁水Si含量上升,且波动大,铁水钒含量降低和转炉提钒的工艺现状,通过对攀钢转炉提钒冷却工艺进行一系列的试验研究,提出了改进攀钢铁水转炉提钒工艺冷却制度的技术措施,生产表明,冷却制度改进后,钒渣品位≥17.5%,半钢残钒≤0.04%,钒回收率≥80.0%。半钢温度≥1280℃合格率≥75%;半钢C≥3.4%,合格率≥85%。 相似文献
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介绍了撇渣罐用挡墙和水口的研究及使用情况。该技术研究成功使钒渣中的CaO含量由原来的3.5%降到2.0%以下,提高了钒渣质量,使脱硫提钒撇渣工艺得以顺行。 相似文献
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攀钢含钒钛铁水预处理工艺实践 总被引:4,自引:0,他引:4
就含钒钛铁水预处理工艺在攀钢投入使用的情况作了介绍。这种预处理工艺分两步,第一步是铁水脱硫,第二步为脱硫铁水提钒。三年的试验研究和生产实践表明,采用这种工艺可以把铁水[S]由脱硫前的0.04%-0.08%降低到0.02%以睛,甚至可以降低到0.01%以下。脱硫铁水经撤渣后,进行一次预处理,即转炉提钒。通过提钒。将铁水中的V提取进入钒渣,从而使铁水中[V]由原来的0.32%-0.34%降低到0.028%以下,而钒渣中(V2O5)达到19%左右。 相似文献
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在原有撇渣器结构基础上,设计了TZL20型撇渣器,用于脱硫后铁水的渣铁分离,试验结果表明,TZL20型撇渣器具有铁水通流能力大,撇渣效果好的特点,值得生产中推广使用。 相似文献
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《金属材料与冶金工程》1990,(2)
铁水沟提钒工艺马钢一、二铁厂的铁水含钒在0.2%~0.3%,原采用侧吹转炉处理生产钒渣,但每年仍有3~5万吨折合钒渣随钢渣丢弃。现在高炉出铁时,在炉前撇渣器后,连续均匀地向铁水沟内加小粒固体氧化剂(轧钢铁鳞或澳矿)20~30公斤/吨铁, 相似文献
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分析了铁水磷含量、钒渣磷含量、钢水磷含量之间的关系。对攀钢目前钒渣和钢水的质量问题进行了讨论,提出铁水磷含量应该≤0.067%。 相似文献
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研究了采用氧气顶吹法对含钒铁水进行的钠镁化处理。考究了镁砂的加入量,加入时间及渣中Na2O,CaO,MgO对试验结果的影响,并与钠化提钒进行了比较。100kg级中应感应炉试验结果表明;在镁砂用量与碳酸钠用量之比约为1。3的情况下,钒氧化率为83.23%,脱硫率为77.49%,脱磷率为83.79%,攻为12.53%,渣中钒的直接水浸率为93.89%,并节约了20%的碳酸钠。 相似文献
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介绍了鞍钢股份第三炼钢连轧厂260t转炉采用的挡渣镖挡渣工艺的布置、操作过程、主要工艺设备及参数,并将其与挡渣球挡渣工艺和气动挡渣工艺相比较,阐述了地面轨道型挡渣镖工艺的优点. 相似文献
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