共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
2.
3.
基于均衡凝固理论设计球墨铸铁件冒口 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍均衡凝固的基本原理,叙述铸件结构、冒口位置和冷铁对补缩的影响。结合铸件实例,说明合理设计冒口和利用冷铁使球铁铸件实现均衡凝固,防止缩孔、缩松的工艺方法。 相似文献
4.
5.
6.
分析了主滚轮传统铸造工艺的缺点,提出采用均衡凝固理论和压边浇冒口的工艺方法,防止铸件产生缩孔和缩松缺陷,效果显著。 相似文献
7.
橡胶机械产品胶片机升降平台,材质HT200,重85 kg,由260/110mm×75mm圆环体与400mm×400mm×40mm方板相接组成.为防止环板交接处的收缩缺陷,采用圆环体在下、方板在上的浇注工艺.侧注式浇注系统,在浇注系统对侧安置补缩-溢流冒口.运用均衡凝固收缩模数法设计冒口尺寸,用大孔出流理论设计浇注系统.设计结果:直浇道φ35 mm,双向横浇道24/27 mm×28 mm,4道内浇道10/12 mm×34 mm,浇口截面比∑A直∶∑A横∶∑A内=1.0∶1.5∶1.6.两只冒口φ70mm×130mm,冒口颈厚7 mm,长8 mm.生产表明铸件上表面光洁,无气孔,渣孔缺陷,机加工后铸件没有缩孔、缩松缺陷,工艺出品率88.5%.证明采用均衡凝固技术设计的浇冒口系统是可靠的. 相似文献
8.
9.
液压试验平台,材质HT200,铸件重2 800 kg,轮廓尺寸2 400 mm×1 000 mm×275 mm,平板壁厚95 mm,肋条壁厚40 mm,周边框壁厚50 mm,粘土砂,干型。选用直浇道-横浇道-压边冒口系统,运用均衡凝固收缩模数法设计压边冒口体和冒口颈尺寸,运用大孔出流理论计算压边冒口金属液充满高度。计算结果:直浇道φ75 mm,横浇道45/65 mm×70 mm,压边冒口体φ104 mm,高度200 mm,冒口颈尺寸104 mm×8 mm,冒口体浇注过程充满高度80 mm,具有挡渣能力。生产结果表明,铸件无缩孔、气孔、夹渣缺陷,铸件工艺出品率95%。实践证明采用均衡凝固收缩模数法设计液压试验平台浇冒口系统是可行的。 相似文献
10.
11.
12.
13.
许云祥 《特种铸造及有色合金》2006,26(2):108-110
将当量热节概念应用于冒口设计,提出了冒口的当量热节设计法。在当量热节直径根据简化后的铸件截面尺寸通过图表确定后,可以计算出冒口颈直径、冒口直径、冒口体积和冒口高度。冒口的当量热节设计法,概念直观,计算简单。 相似文献
14.
15.
为防止铸钢件冒口根部的缩孔、缩松缺陷,运用冒口偏离热节动态顺序凝固工艺理论,用模数法设计1Cr18Ni9Ti不锈钢砂铸150FYL液下泵泵体和熔模精铸保温截止阀阀体补缩冒口,在补缩安全系数为1.14~1.20时能较好地消除铸件缩孔、缩松缺陷,获得结构致密的铸件。按技术要求作2~4 MPa,保压3 min水压试验,无一件出现渗漏。批量生产证实,所设计的工艺实用可靠,产品质量稳定,有较好的技术经济效果。 相似文献
16.
17.
热电车间球磨机用 73mm磨球 ,力学性能要求 :HRC≥45 ,冲击韧度αK≥ 3J/cm2 。1 生产条件熔炼设备为 50 0kg中频无芯感应炉 ,采用芜湖钢铁总厂生产的普通新生铁 ,铁液出炉温度为 1 4 2 0~1 4 4 0℃ ,铸型采用金属模。2 化学成分(1 )含碳量 含碳量高 ,虽然磨球硬度高 ,但冲击韧度下降 ,易发生脆裂 ,取碳w为 2 .8%~3 .2 %。(2 )含锰量、含磷量 锰能强烈增加碳化物的稳定性 ,能提高强度和硬度 ,但却降低了磨球的塑性和冲击韧性 ,故选锰w为 0 .6 %~ 0 .8% ;磷能提高硬度 ,改善耐磨性 ,但却强烈降低冲击韧性 ,故取P<0 .0 5%。(3)含铬… 相似文献
18.
随着无芯感应电炉,尤其是大中容量的中频电炉在铸铁熔炼中的应用,炉衬材料也得到长足的发展。在中频电炉的渣线部位和出铁槽,根据其易于冲刷、侵蚀、结渣的特点,国内外耐火材料公司在铸铁电炉用硅砂的基础上,相继开发了抗侵蚀、抗结渣的硅砂干打料、高铝质可塑料、莫来石基浇注料等耐火材料。这些材料在易侵蚀部位,尤其是出铁槽上使用后,效果极佳,其中,莫来石基浇注料除具备抗侵蚀、使用寿命长的优良性能外,其抗结渣性能也很显著。 相似文献
19.
根据“顶注优先、冒口靠边”的均衡凝固的工艺设计原则,改进了铜、铝等有色合金铸件的浇口和冒口工艺。合理使用压边浇冒口,有效地提高了有色合金铸件的质量和工艺出品率。 相似文献
20.
重点介绍了珍珠岩保温冒口理论实验情况,以及在铸钢件上的应用结果。对于降低成本保证产品质量效果较为明显,有推广应用价值。 相似文献