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青岛碱业股份有限公司天柱化肥分公司现具有年产合成氨醇160kt(其中甲醇40kt)和尿素200kt的生产能力。 相似文献
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精诚化工公司2005年7月新增1台SH×10-2.45/350-P型循环流化床锅炉。自投运以来,因设计、安装筑炉等方面原因,出现了运行周期短、开停车频繁等问题,给企业造成一定的经济损失。为此,协同锅炉生产单位对该锅炉进行改造,目前锅炉运行趋于稳定已连续运行3个多月。经过1年多运行,现 相似文献
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介绍了与80 kt/a合成氨装置配套的0.8 MPa中低低变换工艺优化改造为全低变工艺前、后流程情况及改造内容。通过对改造前、后运行情况的比较与分析,论证了优化改造后的变换系统具有良好的节能效果,控制更加简便、灵活。 相似文献
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介绍了变换系统由中串低变换工艺改造为全低变换工艺的情况,优化了生产工艺,节能效果明显,为长周期、高负荷、稳定运行打下了良好的基础。 相似文献
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丰喜集团临猗分公司一分厂变换工段采用2.0MPa全低变有饱和热水塔的工艺流程。经过近3年的生产运行,暴露出许多问题,主要表现:热交换器腐蚀大,使用寿命短,饱和塔易带水,1^#变换炉压差大,管道腐蚀漏点多,安全隐患大,严重制约着公司生产的长周期、高负荷的稳定运行。 相似文献
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永济中农化工有限公司(原永济化肥厂)经过不断的技术改造,现年产100kt合成氨、130kt尿素、30kt甲醇。公司80kt/a合成氨的变换装置原公称能力为40kt/a,采用中串低工艺流程,压力为0.8MPa,因该装置的中变触媒粉化严重且部分管道较细,使整个变换系统阻力高达0.16MPa,给生产埋下许多安全隐患。为配合公司30kt/a甲醇顺利投产,并能安全、经济运行,公司决定采用湖北省化学研究院技术,将1^#变换系统由原来的中串低工艺改为全低变工艺,并于2005年6月29日投产。 相似文献
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江苏华昌化工股份有限公司2004年配套的合成循环水系统主要向压缩、合成、尿素、精甲醇系统的设备提供合格的循环冷却水,有2000m2双曲线自然通风冷却塔2台,属于敞开式循环冷却水系统。为降低消耗、提高经济效益,合成循环冷却水系统必须实现优化运行,即通过规范操作、提高运行人员的技术水平、合理利用和改造现有的水处理设施,使系... 相似文献
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<正>0前言山西金象煤化工有限责任公司(以下简称金象公司)采用Φ2 650 mm固定层间歇式造气炉制气,半水煤气脱硫采用栲胶法脱硫工艺,变换采用无饱和塔全低变工艺,年产180 kt合成氨和300 kt尿素。2012年7月,通过对硫回收工艺改造后,溶液中副盐含量大大降低,脱硫液中悬浮硫含量减少,物料消耗降低,保证了半水煤气脱硫系统长周期安全稳定运行。 相似文献
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<正>0前言陕西洋县玉虎化工有限责任公司(以下简称洋县玉虎公司)原有生产能力为30 kt/a合成氨,现在已扩能至80 kt/a合成氨和30 kt/a甲醇。扩能前变换系统采用0.8 MPa中串低变换工艺,不能满足扩产后需求,且设备陈旧、腐蚀严重,系统压差较大(≥0.12 MPa),蒸汽消耗定额高。经过多方考察调研,新变换系统选用湖北华烁科技 相似文献
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煤化工是晋城的传统产业,优质的无烟煤资源为晋城发展煤化工提供了优越条件。天脊晋城化工股份有限公司为调整产品结构,将企业做大、做强,2003年在化工厂内建设了一套年产180kt合成氨、300kt尿素的“18.30”工程。180kt/a变换、变脱是年产180kt合成氨、300kt尿素的配套工程,变换工段采用全低温变换工艺。 相似文献
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我公司为了满足120 kt/a合成氨系统扩产的要求,新上了1套配套150 kt/a合成氨的全低变装置,以下对该全低变装置作一介绍。1工艺流程1.1气体流程自压缩机二段来的0.8 MPa半水煤气,首先进入煤气冷却分离器,冷却至45℃以下并分离掉夹带的大部分油水后, 相似文献