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焦化厂在生产过程会排放大量的H2S、HCN等有毒有害物质,未经处理排放会严重污染环境,对生产设备造成腐蚀。因此,焦炉煤气脱硫脱氰废液处理受到广泛关注。介绍了焦炉煤气脱硫脱氰的主要技术方法,并对工艺原理进行探究,通过工艺优化改造,不断提升焦炉煤气脱硫脱氰技术和工作效率,为后续废液处理提供参考。 相似文献
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首钢化肥厂利用本公司制氧厂的副产品氮气和焦化厂的焦炉煤气生产合成氨。八十年代初已用ARCH-102计算机(从英国引进的)实现了化肥生产中净化、合成两个工段的液位、压力、温度等工艺参数的闭环控制。ARCH-102机是第二代小型 相似文献
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详细介绍焦炉煤气净化常采用的几种氨回收途径及对其工艺的优劣进行了评述;结合酒钢集团大力发展循环经济,积极实施清洁生产,重点介绍酒钢本部焦化厂煤气净化脱氨技改项目将采用冷法无水氨技术。 相似文献
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日前,莱钢焦化厂新区对焦炉煤气脱硫系统产生的脱硫废液进行提取,生产的含氨副盐首次发往河南一化工厂。从此将以往影响煤气脱硫效果、污染环境的脱硫废液变成了化工厂原料。 相似文献
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李喜洋 《金属材料与冶金工程》2013,41(4):33-36
研究了用H·P·F脱硫脱氰技术净化焦炉煤气的原理,介绍了该技术在涟钢焦化厂实际应用的工艺流程和使用效果,详细分析了影响脱硫效率的各种因素,并提出了解决问题的对策。 相似文献
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介绍了焦炉煤气净化常采用的几种氨资源回收利用的途径;结合酒钢集团发展循环经济,实施清洁生产,节能降耗等相关政策,提出酒钢焦化厂一回收作业区硫铵生产工艺改无水氨生产工艺,二回收作业区间歇性生产硫铵和无水氨。 相似文献
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针对杭州钢铁集团公司焦化厂32000m^3/h焦炉煤气净化工程施工中,新老煤气管道对接更新的施工安全管理展开,主要介绍了施工方案的反复论证、对比、优化、筛选过程,以及实施后的效果。 相似文献
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焦化厂的以氨为碱源焦炉煤气HPF或者PDS湿法脱硫过程中残留或者产生的悬浮硫、副盐、焦油尘及机械杂质等去除,是通过熔硫、离心机分离、脱硫外排及副盐提取等工艺过程进行部分去除维持在一定的范围之内,而且提取后的产物及副产物依然带来诸多有害物质,主流处理工艺流程是回送到原料煤中,到焦炉中进行循环处理,其后的含硫元素物质又会高温裂解回到焦炉煤气中,形成恶性的循环过程。文章根据现有焦化工艺技术发展,利用焦炉煤气脱硫废液及硫泡沫制硫酸预处理技术需要,从而完全替代传统的焦炉煤气湿法脱硫工艺过程中的提硫、提盐和外排脱硫废液等危害转移过程。从而为焦化环保领域开创了一新的思路。 相似文献
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阐明了焦炉煤气净化工艺选择的原则,介绍了马钢新区焦炉煤气净化所采用的新工艺及组合方案、各主要单元的技术改进及特点,以及生产运行情况。 相似文献
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欧金荣 《冶金设备管理与维修》2012,(2):63-65
介绍焦炉煤气放散的必要性及要求,并针对三钢焦化厂的实际情况,通过对焦炉煤气成分的分析,设计合适的焦炉煤气放散点火燃烧装置,以保证生产安全。 相似文献
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在钢铁产品的生产过程中,同时产生大量的副产煤气,即高炉煤气(BFG)、焦炉煤气(COG)和转炉煤气(LDG),在钢铁企业的能源平衡中占有十分重要的地位(约占全部二次能源产生总量的70%)。目前钢铁企业副产煤气大多数是燃料化利用,而副产煤气高附加值利用的另一个方向是开发副产煤气中碳元素和氢元素(H2、CmHn和CO等)价值,实现资源化利用。钢厂推进副产煤气资源化利用的核心是进行能量流(煤气流)的解析及其网络的优化,副产煤气资源化利用的主要途径有制取氢气、甲醇、液化天然气(LNG)、合成天然气(SNG)、压缩天然气(CNG)、合成氨、二甲醚、乙二醇、烯烃等化工产品。四川达钢焦炉煤气和转炉煤气制甲醇的案例研究表明,副产煤气资源化利用不仅能使钢铁企业的副产煤气资源得到高效利用,而且有显著的经济和环境效益。 相似文献
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焦炉煤气利用不仅是炼焦生产资源综合利用的重要方式,也是焦化行业节能减排的必要途径。按煤料加工的质量转换计算,焦炉煤气是仅次于焦炭的炼焦产品,每吨焦炭可副产400多立方米的焦炉煤气。这些焦炉煤气用于焦炉自身加热和导热油炉加热使用约占煤气总量的50%外,每生产1吨焦炭还富余200多立方米的焦炉煤气。 相似文献
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天铁焦化厂与鞍山焦耐院合作对焦炉煤气鼓风冷却系统及污水处理系统实施技术改造,自主开发、引进应用多项新技术、新设备。优化提升了工艺装备水平,具有显著的节水、节电以及环保效果,消除了重大生产安全隐患,使回收的工艺流程、设备装备水平达到国内领先。 相似文献
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安徽省铜陵市焦化厂为充分利用铜陵钢铁厂的高炉剩余煤气以替换出焦炉煤气供应城市,于1987年2月将原烧焦炉煤气的2台KZL4-13型卧式快装锅炉改烧高炉煤气。经操作表明,运行情况较正常,同原烧焦炉煤气(直接把焦炉煤气管插入炉膛中燃烧)比较,锅炉蒸汽压力和产汽能力均有所提高。 相似文献