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对Mnl3Cr2高锰钢进行了爆炸硬化处理。以鹅卵石为磨料,在MLD-10动载磨料磨损试验机上对比研究了爆炸硬化处理前后Mnl3Cr2高锰钢的冲击磨损性能,以探讨爆炸硬化对Mnl3Cr2冲击磨损性能的影响。结果表明,爆后高锰钢在低冲击能量下使用,其冲击耐磨性得到提高,当冲击功为0.5J时,爆后高锰钢耐磨性为10.8,达到最佳;在高冲击能量下磨损,其冲击耐磨性低于爆前高锰钢,且爆后高锰钢的冲击耐磨性随冲击功的增加大幅下降。爆炸硬化使高锰钢表层硬度和冲击韧性产生变化,是高锰钢冲击耐磨性发生变化的主要原因。 相似文献
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高锰钢爆炸硬化理论及技术 总被引:6,自引:1,他引:5
本文介绍了作者研究的爆硬SFP—3橡塑板片炸药,爆炸载荷作用下应力、应变、硬度分布规律,各种形状零件爆炸预硬处理以及国内一些矿山应用爆硬处理技术所取得的效果。实践表明,电铲铲牙、锤破机锤头、颚破机齿板、球磨机村板、圆锥破碎机内外壁等高锰钢铸件经爆炸硬化处理后,其使用寿命可提高32%—91%,最高达120%。 相似文献
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结合某工厂高锰钢爆炸硬化工房的工程设计,简要介绍了高锰钢爆炸硬化的机理、爆炸硬化的基本工艺流程以及工程设计的基本概况。 相似文献
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采金船挖斗给受矿斗供矿时,至少有5%挖掘矿量漏掉。根据砂金矿山实践经验,改变挖斗形状,采用支撑滚筒,或按矿石储量和生产规模选用MTE─300钢绳式采金船都可减少漏矿损失。与船采作业同步的条筛─格筛─梯跳自流工艺在选收漏矿砂金的实践中已取得了较好效果。 相似文献
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艾满乾 《冶金矿山设计与建设》1997,29(2):43-46
通过对采金船挖斗给受矿漏斗供矿时漏矿原因的分析认为:采取改变挖斗开口形状、调节卸矿时的冲洗水压和水量、缩短斗链与受矿漏斗间的相对距离等措施,可把漏矿损失减少到最低程度。同时,强化漏矿回收的选别工艺也是解决漏矿问题的重要措施。 相似文献
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艾满乾 《有色金属(矿山部分)》1995,(5):17-20
采金船挖斗给受矿漏斗供矿时,至少会使5%的挖掘矿量漏掉,根据砂金矿山实践经验,改变挖斗形状、采用支撑滚筒、或根据矿山储量以及生产规模选用MTE—300钢绳式采金船都可减少漏矿损失。与船采作业同步的条筛-格筛-梯跳自流工艺在选收漏矿砂金的实践中已取得了比较好的效果。 相似文献
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通过对采金船挖斗给受矿漏斗供矿时漏矿原因的分析认为:采取改变挖斗开口形状、调节卸矿时的冲洗水压和水量、缩短斗链与受矿漏斗间的相对距离等措施,可把漏矿损失减少到最低程度。同时,强化漏矿回收的选别工艺也是解决漏矿问题的重要措施。 相似文献
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针对现在煤矿开拓掘进后路简单,劳动强度大,开掘进度慢的问题,云驾岭煤矿提出使用挖斗装载机配套桥式皮带解决后路排矸问题。在设备运用中必须解决大角度下坡上挖斗装载机前后运动问题,通过改造挖斗装载机与桥式皮带搭接方式及连接方式等,通过改造实现挖斗装载机与桥式皮带联合应用,为该矿岩巷开拓开创单月进尺新高。 相似文献
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爆炸硬化提高球磨机衬板使用寿命的试验 总被引:1,自引:0,他引:1
应用爆炸硬化技术对MQG2700×3600mm湿式格子型球磨机衬板进行处理,使用寿命提高16.8%。高锰钢铸件中含有大量的碳化物,必须经过水韧处理才能使用。这种处理通常是在1050℃保温,使碳化物溶于奥氏体中,然后水淬。水韧后的高锰钢为均匀单体奥氏体组织。这种铸件在有充分挤压、冲击条件下投入使用,高锰钢能发挥其固有特性——加工硬化,硬度不断提高。挤压、冲击条件不充分时,高锰钢的耐磨性就得不到充分发挥。以球磨机衬板为 相似文献
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潘一煤矿作为煤与瓦斯突出矿井,其主采煤层均属于煤与瓦斯突出煤层。随着矿井产量的逐年增加,采掘衔接紧张的矛盾日益突出,岩巷快速掘进显得尤为重要,而岩巷快速掘进的瓶颈就是揭煤,揭煤时间的长短主要取决于出矸时间。本文就近年来潘一煤矿经过多种机械设备的实践总结,最终选用了履带式挖斗装岩机用于揭煤施工,在揭煤期间能够极大地减少工人劳动强度,提高工作效率,并且大大加快了斜井揭煤速度。 相似文献