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相似文献
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1.
前言 我公司Φ4×56m的6#回转窑自2001年运行以来,正常生产中难免有浇注料脱落现象,导致窑口护板严重烧蚀引起窑口段节和冷风套有不同程度的变形,构成事故隐患,表现为:窑口段节有变形扩大趋势,影响到了镶砖的质量,窑体的径向跳动较大;冷风套的烧蚀大大降低窑口的密封效果,风沙较大且密封摩擦片磨损较快。  相似文献   

2.
韩涛 《水泥技术》2010,(1):103-103
1前言 我公司6号Ф4m×56m回转窑自2001年运行以来,由于浇注料的脱落,导致窑口护板严重烧蚀,引起窑口段节和冷风套不同程度变形,对回转窑的正常运转造成隐患。存在的主要问题是:(1)窑口段节变形有扩大化趋势,影响到了镶砖的质量,窑体的径向跳动较大。(2)冷风套的烧蚀大大降低窑口的密封效果,  相似文献   

3.
回转窑窑口筒体结构型式初探张道华江苏省邳州水泥厂(221361)水泥回转窑窑口简体型式常见的有直筒型和缩径型两种。我厂Φ3.0×46.5m预分解窑,曾先后采用过这两种结构型式,本文就我厂在其使用过程中的体会谈谈个人看法。1对熟料煅烧的影响水泥回转窑内...  相似文献   

4.
李一心 《水泥》2001,(12):50-51
我公司有2台Φ3.2m×52m带五级旋风预热器的回转窑,产量600t/d。由南京水泥设计院设计,洛阳矿山机械厂制造,1994年12月投入试运转。1使用中出现的问题设备从1994年12月至1995年6月运行基本良好,但从1995年7月开始,回转窑窑口筒体出现局部变形,最终导致窑口经常掉砖、窑口护板脱落、窑头密封不好,容易漏料。2窑口筒体变形原因分析1)出窑熟料温度高。由于工艺方面决定,出窑熟料温度1000℃左右。窑口筒体是由Q235-A钢板卷制焊接而成,厚度为50mm,高温后表面氧化,氧化层不断脱落,筒…  相似文献   

5.
安广析 《中国水泥》2000,(4):11-12,14
对于新型干法窑来讲 ,其窑口具有如下特点 :①窑口热流量大 ,冷却带很短甚至没有 ,窑口环境十分恶劣(出窑熟料1300℃~1400℃ ,二次风温1000℃~1200℃) ;②产量大 ,窑口材料磨损加剧 ,容易造成窑口筒体的过热变形 ;③筒体温度高 ,热膨胀大 ,材料强度衰减严重 ;④操作稍有不慎 ,窑头容易出现正压。因此 ,其窑口筒体的寿命相对较短。我厂拥有两条RSP型预分解窑(规格Φ4×60m) ,运行近10年已更换过4次窑口筒体。现把我们的做法做一下简单总结 ,以期能成为引玉之砖。窑口筒体的更换可简单分为备件准备、窑筒体划…  相似文献   

6.
徐铁利  陆立新 《四川水泥》2011,(6):88+90+92
新型干法水泥回转窑窑口筒体如果变形严重,会严重影响其所在部位的耐火砖寿命,也就难以实现窑的长期稳定运转,所以必要时应更换变形严重的筒体部分,从而为窑的长期稳定运转提供必要条件。  相似文献   

7.
0前言江西万年青水泥股份有限公司(以下简称我公司)现有4台2 500 t/d干法回转窑生产线,是一家大型干法水泥企业。生产中窑筒体,特别是窑口段节时常会被烧损变形,严重时就必须更换新筒节。对于新型干法回转窑来说,一是其系统产量大,对窑口筒体材料磨损加剧,容易造成窑口筒体的过  相似文献   

8.
1引言 我公司φ4m×60m回转窑由于几次浇筑料掉落,造成窑口护板严重烧蚀.使窑口和风冷套端面受损变形严重。结果是:(1)窑口变形逐步扩展影响到镶砖区,从而影响镶砖质量,使窑的运行周期大大缩短.同时使窑筒体变肜扩大化;(2)简体及风冷套烧蚀变形,使窑的密封效果降低,窑简体径向跳动量加大,  相似文献   

9.
朱战涛  李洪林  郑滨 《水泥》2003,(6):58-59
1存在的问题我厂现有1台Φ4.0m×80m带余热发电中空窑,窑口铁砖使用一段时间后,内侧与窑筒体产生一定间隙,加之窑口一节产生变形,使窑口铁砖失去挡砖作用,窑口掉砖,窑头密封不好,容易漏料。1998年10月对回转窑窑口进行了改造。2问题分析窑口铁砖的结构见图1。图1窑口铁砖结构示意1)从图1可见,现用铁砖与窑体联接的底部较短,只有窑砖长度的1/2,这样外圈砖向窑口的推力都集中在铁砖的挡板部分,砖向外的推力推动铁砖,然后作用于窑口筒体,使之产生变形。2)现用铁砖由于底板较短,与筒体联接处的钻孔靠窑口较近,降低了窑口刚度。3)由于图1所示空隙…  相似文献   

10.
水泥回转窑筒体是由钢板卷制面成,生产时窑内温度高达1600℃。为保护筒体并减少热损失,筒体内壁砌有耐火砖。在实际使用过程中,如果耐火砖磨蚀过薄,会出现筒体受热而产生裂纹,或造成窑头短节烧成喇叭口,这时就必须更换损伤部分的筒体.我公司部有多次更换筒体的实践,如1988年更换^#1线回转窑窑口短节,1995年更换^#1回转窑Ⅱ、Ⅲ档之间筒体段节,2000年1月份又更换^#1线回转窑窑口短节,2001年1月份更换^#2线回转窑窑口短节等。本文就更换回转窑筒体的经验和一介绍,供参考。  相似文献   

11.
李勤成 《水泥》2001,(5):49-49
我厂回转窑为Φ 3.0m/2.5m× 44m窑尾带五级旋风预热器窑, 1994年底投产,窑口的 20组护板故障频繁,因此于 1998年初对其进行了技术改进,改进后使用效果良好。 1窑口护板的缺点 1.1联接螺栓易变形断裂   原每组护板由上下两半用螺栓与窑体筒联接固定,联接螺栓材质是 Q235钢,在较高温度下 (560℃以上 )表面易氧化,导致破坏,螺栓最长 3个月就彻底损坏 (大部分为断裂现象 )。另外,护板组结构不合理,螺栓中间部位有较长工作段是裸露的,无其它构件遮挡,直接与高温空气接触,这样就更容易氧化断裂,实际上断裂故障多数发生在此部位…  相似文献   

12.
徐敦山 《水泥》1995,(2):34-35
对“回转窑更换筒体应注意的几个问题”的讨论徐敦山甘肃省武山水泥厂(741316)《水泥》1994年第4期刊登“回转窑更换筒体应注意的几个问题”的文章(以下简称回转窑),详细的介绍了筒体更换时所要注意的几个问题,这对确定合理的更换筒体工艺方案提供了很好...  相似文献   

13.
徐志勇 《水泥》2002,(6):65-66
我公司现有2条湿法回转窑,其中1台是1961年投产的Φ3.3m/2.7m/3.1m×95m从捷克引进的窑。从1995年起我公司先后4次对该窑1号、2号、4号、5号(按从窑头往窑尾的顺序)轮带下筒体和垫板进行了更换。1问题该窑轮带结构是中空箱形,活套在筒体上,并适当留有间隙。垫板一端与筒体焊接,另一端自由,焊缝交替排列,挡铁焊在垫板的自由端。轮带与垫板预留间隙过小,造成筒体膨胀受限,而产生颈缩现象。4号轮带处颈缩最大达40mm,使窑内耐火砖使用周期缩短(最长30d,最短只有5d),严重制约了生产。由于筒体…  相似文献   

14.
江旭昌 《水泥》1999,(5):15-21
论述了窑口护板、窑口筒体和窑口耐火衬料三者互相影响的关系,重点论述了耐火浇注材料的使用,提出了提高窑口护板使用寿命的对策。  相似文献   

15.
我公司Φ3/2.5m×40m预解窑窑口内衬采用FA早强型浇注料,在长期生产过程中窑口受热变形,经常出现 窑口与浇注料脱离、耐火砖外窜的事故,每3~4月停窑检修一次,严重影响回转窑运转率。2001年元月停窑对窑  相似文献   

16.
徐铁利  陆立新 《四川水泥》2011,(6):88-88,90,92
新型千法水泥回转窑窑口筒体如果变形严重,的长期稳定运转,所以必要时应更换变形严重的筒体部分,会严重影响其所在部位的耐火砖寿命,也就难以实现窑从而为窑的长期稳定运转提供必要条件。  相似文献   

17.
回转窑更换筒体应注意的几个问题   总被引:1,自引:0,他引:1  
曾曦 《水泥》1994,(4):35-36
回转窑更换筒体应注意的几个问题曾曦陕西省耀县水泥厂(727100)目前,由于材质缺陷、疲劳、环境等诸因素的影响,水泥窑更换筒体已成为中老水泥厂大修及改造工程中的基本内容之一。特别是处于轮带下的筒体,由于受到过多的内外约束条件限制,均发生了不同程度的“...  相似文献   

18.
我公司Φ4.8m×74m回转窑窑口筒节在使用过程中烧损弯曲变形,公司组织专业技术人员分析原因,制定更换方案,并实施。回转窑窑口筒节更换自2020年12月20日开始,2021年1月5日完成,3月15日投料运行,回转窑筒体无异常,保证回转窑安全连续运转,达到预期效果。  相似文献   

19.
贾金生 《水泥》2011,(4):50-51
回转窑系统筒体的测量找正方法很多,生产中常用的主要有经纬仪测窑法、激光测窑法和压铅法等,这些方法均是测筒体圆周上的径向跳动值,以此来比较确定筒体的同轴度,我们称其为径向测量法。由于这些方法操作繁琐,不利于指导筒体的检修作业,因此,我公司研发了等母线找正法,不仅能满足窑系统的检修质量,而且还能提高检修效率。  相似文献   

20.
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