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从分析Si的还原机理出发,通过改善原燃料,提高炉渣碱度,改进装料制度,发展中心煤气流,提高炉顶压力等措施,达到小高炉低硅冶炼的目的。 相似文献
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尹坚 《金属材料与冶金工程》2000,(5):22-24
分析了高炉冶炼中硅的还原机理,根据分析结果明确了低硅冶炼应具备的条件。湘钢1^#高炉在低硅冶炼的攻关实践中,按低硅冶炼应具备的条件采取了相应的技术措施与管理措施,取得良好的经济效益。 相似文献
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湖北新冶钢二炼铁厂从降低生铁成本出发,生产低硅生铁。采取了提高原料和烧结矿质量,严格控制并稳定炉缸温度,富氧、喷煤、大风量、大料批(每批14.1t)、正分装、抑制边缘、发展中心的操作方针,使顶压升高,一氧化碳压力增大,一氧化碳利用率提高,燃料比和生铁硅含量降低。生铁含硅量逐步降到0.3%左右,高炉主要技术经济指标明显改善。 相似文献
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论中小型高炉低硅铁冶炼 总被引:8,自引:0,他引:8
对中小型高炉降低生铁含硅量的途径和操作方法进行了讨论,认为减少入炉SiO2量,稳定原燃料成分,缩短还原时间,控制还原温度,保持炉缸活跃,控制合理的炉渣成分,提高炉顶压力和执行标准化操作,是降低生铁含硅量的有效途径。 相似文献
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莱钢750m^3高炉强化冶炼的主要措施是精料、采用合理的操作制度和应用新技术。鉴于过高冶炼强度影响高炉寿命,今后应稳定冶炼强度,大力降低燃料消耗,进一步抓好精料。 相似文献
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全部使用老高州兰炭熔炼低铝硅铁.可使其含铝量降至1.0%左右(其中含铝1.0%以下的占75.46%),经济效益显著。 相似文献
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杭钢302m^3高炉通过一系列的生产操作技术的改进和管理上的加强,一代炉役内的生产指标显著改善,创本厂高炉最高记录。 相似文献
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大高炉低硅操作技术的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
炼钢生铁中硅素主要来自焦炭灰分中的SiO_2。鞍钢炼铁厂11号高炉(2025 m~3)结合原燃料的实际情况,采用降低焦比、选用合适的喷吹配煤比,增大喷吹量、降低理论燃烧温度、提高风温、提高煤气利用率、提高铁水质量等措施来降低生铁中硅素。同时,还保证了炼钢所需的铁水温度和低硫要求。 相似文献
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1 概述 南钢现有300m~3高炉3座,1994年上半年,高炉工艺操作管理继续全面贯彻优质、低耗、高产、长寿的指导思想和以顺行为基础,维护、保持好合理的操作炉型,提高风温,增加喷煤量,重视炉缸工作,搞好上部调剂的操 相似文献
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莱钢2^#1000m^3,高炉自开炉以来,通过加强原燃料管理,调整布料矩阵,摸索合理的操作制度,维持足够的鼓风动能和理论燃烧温度,保证足够的炉缸温度和活跃的炉缸工作状态,达到了低硅冶炼的目的,使铁水含硅量一直控制在0.37%左右的较低水平。 相似文献
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唐钢1号高炉降低生铁含硅冶炼实践 总被引:1,自引:0,他引:1
邢灵芝 《冶金标准化与质量》2007,45(1):39-41
通过改善原燃料质量、合理的煤气流分布、提高炉顶压力、降低入炉焦比、富氧、喷煤、高风温协调互补、适当提高炉渣碱度等措施,使唐钢炼铁北区1号高炉生铁〔Si〕有0.68%降至0.45,取得了较好的经济效果。 相似文献