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相似文献
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1.
于波  邓卫国  巢波 《模具技术》2011,(2):19-22,60
介绍在一副级进模上冲制出电机定子冲片和转子冲片,其中定子冲片是由定子外形框架、定子极槽和定子极条三部分组合,在级进模上套冲而成,并解决由于套冲而带来的冲制定子冲片拼接之间微小间隙的技术难题。重点介绍了定子冲片由三部分组合在级进模上套冲的模具结构特点。经实际使用证明,此结构设计合理,运行安全可靠,并且模具制造加工方便,满足电机铁芯大批量生产的需求。  相似文献   

2.
邓卫国  于波  巢波 《模具工业》2011,37(3):40-43
介绍在1副级进模中冲制电机定子冲片和转子冲片,其中定子冲片是由定子外形框架、定子极槽和定子极条三部分组合,在级进模上套冲而成,并解决由于套冲而带来的冲制定子冲片拼接之间微小间隙的技术难题,还介绍了定子冲片由三部分组合在级进模上套冲的模具结构特点,模具结构合理,满足开发电机新产品的需求,为大批量生产电机创造了有利条件。  相似文献   

3.
一、前言 80年代,国外中型电机冲片生产已广泛采用“定子冲片冲槽切内圆,转子冲片冲槽切气隙”先进工艺,而国内仍然使用50年代前苏联的定子片“外圆定位冲槽”和“轴孔定位冲槽”两类传统工艺。传统工艺虽然曾对国内冲片生产起了一定作用,但随着生产的发展,科学技术的进步,其缺点越来  相似文献   

4.
改变火电定子扇形冲片的定子槽型必须整体冲制的惯例,采用了新的模具结构和合理的分工步冲制方法,进行单槽单边冲制,解决了在冲压设备不足、冲制方法单一的情况下、顺利冲制出大型火电冲片定子槽的难题,并且完全可以保证定子槽的精度。  相似文献   

5.
<正> 我厂对批量生产的小型电机铁芯的冲片加工,采用先冲槽后分离的工艺方法,利用定、转子槽复式模和冲片分离模等三副模具,完成定、转子冲片的冲裁加工。工序安排是先用转子槽复式模冲出轴孔、轴孔键和全部转子槽形,然后用定子槽复式模以轴孔定位冲出扣片槽,标记槽和全部定子槽形,最后用冲片分离模以轴孔定位冲出定子冲片的内外径,分离定子冲片和转子冲片。  相似文献   

6.
通过对某电机定子冲片冲裁工艺的分析,介绍了一模双冲复合模的结构,通过对结构的系统优化与制造工艺分析,创新了模具结构,解决了一模双冲复合模技术性难题。冲片冲制质量达到设计尺寸精度要求,模具结构满足了用户使用要求。  相似文献   

7.
《模具制造》2021,21(2):7-9
通过对某电机定子冲片冲裁工艺分析,介绍了一种适合于厚度较薄的中小型制件精冲复合模结构,创新了凸凹模加工工艺方案及其固定方式,解决了小间隙精冲复合模结构与组装时的技术难题。模具结构简单,维修方便,稳定性好,冲片冲制质量达到了技术要求。  相似文献   

8.
针对XDⅢ型电机定子冲片原先单工序模生产率低、制件尺寸积累误差大的缺陷和不足,设计出了1副冲制该定子的复合模,有效地解决了该定子冲片的生产工艺问题,保证了可靠的制件的质量,并能取得良好的经济效益.  相似文献   

9.
针对XDIII型电机定子冲片原先单工序模生产率低、制件尺寸积累误差大的缺陷和不足,设计出了1副冲制该定子的复合模,有效地解决了该定子冲片的生产工艺问题,保证了可靠的制件的质量,并能取得良好的经济效益。  相似文献   

10.
我们曾承担了若干种精密分度冲压的零件。如某些特殊电机的定子和转子冲片,其冲片各槽的等分度有较高的要求,由于我们对冲压模具的分度机构进行了多次的改进,使冲片的分度精度不断提高。目前已冲制出分度累积误差为20秒的冲片,比以前提高十多倍。  相似文献   

11.
分析了励磁机定子冲片原工艺方案及加工模具的不足,介绍了一种将窄圆环片由分别冲单槽改为整片冲制的工艺方案及模具设计,阐述了其在提高材料利用率及生产效率方面取得的显著成果。  相似文献   

12.
论述了定子冲槽分离转子冲片和转子冲槽切气隙新工艺、新技术的应用,并对其工艺装备设计技术进行了探讨。  相似文献   

13.
电机转子、定子冲压工艺分析及级进模具设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
分析了电机转子、定子零件的冲压成形工艺,介绍了转子、定子冲裁和校平工艺设计、各工序的顺序,并确定工序件的尺寸。利用导正销精确定位、连续进行零件轮廓和孔冲切、校平的工艺。同时,介绍了电机转子、定子多工位级进模总体结构设计、排样方案和成形特点,关键部件的设计要点。结果表明:电机转子冲片和定子冲片同模套冲,连续进行轮廓冲切、压弯、成品切离坯料的10工位设计可实现高精度和高效生产。  相似文献   

14.
针对大型水电定子扇形冲片在冲制过程出现的质量缺陷,在模具结构上及工艺方法上采取改进措施,从根本上解决了这些质量缺陷,缩短了模具的制造周期,提高了冲片的尺寸精度,提高了冲模的使用寿命及冲片的表面质量。  相似文献   

15.
本文介绍在中、小型电机铁芯冲片生产中,传统生产工艺过程中定子光片、转子光片和定子槽片、转子槽片的整理工艺方法.传统企业生产过程为:采用矽钢开卷—定尺—落圆—冲槽—接料,这种整理装置适用于这种工艺的冲片生产企业.在原有生产设备的基础上,以较低的投入实现了一种生产工艺的改进.我们采用了驱使工件旋转,以外圆旋转定位和内孔旋转...  相似文献   

16.
分析了电机定转子冲片加工工艺及传统加工工艺的缺陷,设计了转子冲片和定子冲片同模套冲、自动叠铆的级进模,确定了排样方案及模具结构,阐述了自动叠铆技术的设计要点。该模具自投入生产,效率高、运行稳定、寿命长。  相似文献   

17.
电机定子铁芯的紧固,通常是在定子冲片外圆上冲鸠尾槽,铁芯压装后再扣片紧固。据了解,有些工厂采用手工等离子弧焊接代替了这一传统工艺。我厂承接出口电机的加工任务,电机的定子铁芯外径为162毫米,内径89毫米,有厚71.5毫米和52毫米两种规格。该电机定子与转  相似文献   

18.
电机铁芯冲槽切圆模河南南阳防爆电机厂(473011)包萱蕊,王少景1引言电机铁芯定子冲片如图1所示,材料为0.5mm的硅钢片,要求单槽冲出定子槽形,并同时切出内径(以轴孔及键槽定位),如图2所示。为了使用高速冲槽机生产,提高生产效率,制造了一副冲槽切...  相似文献   

19.
《模具工业》2021,47(9)
针对生产现场部分定子冲片叠铆内锥面校形失效问题,从冲片生产工艺、伺服数控分度冲切工装模具刃口形式及冲切断面状态变化等分析,得出冲切线毛刺变化、冲片翘曲状态及冲片错位叠压等因素的不确定性是导致冲片叠铆后层间综合摩擦系数不一致性的根本原因,同时叠铆预压过程中会产生弹性垫片效应,出现轴向弹性预压紧力,另外锥形校形模具(塞棒模具)作用于内锥面的压力存在轴向分力,上述合力所产生的片间摩擦力有可能大于塞棒模具施加在冲片上的水平分力,导致校形失效。基于上述研究,重新设计了一套适用于自动生产线的气动式外圆柱面校正装置,避免了校形模具对冲片的轴向压力,达到了自动找正的冲片同轴校形的目的,研究结论解决了实际生产中的工艺可靠性问题。  相似文献   

20.
曾顺 《模具制造》2021,21(6):4-6
针对0.35mm硅钢片的冲裁加工难点,为提高落料模具寿命与单次冲裁次数,通过对模具材料优化,设计出包含两种模块材料并配合多间隙的模具组合优化研究方案,并通过一副定子冲片落料模具对该方案进行了验证,获得针对0.35mm硅钢片的模具优化设计方案,其冲裁次数及模具寿命均得到提高.  相似文献   

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