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马钢新一号高炉冷却水采用敞开式工业净化水循环冷却工艺,通过几年的运行,发现冷却设备水管内有结垢现象,对其进行了在线化学清洗,效果满意,清洗后水流量提高了8 ̄10%,并且提高了冷却强度,延长了冷却壁寿命。 相似文献
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涟钢炼铁系统攻关措施 总被引:1,自引:1,他引:0
1 概况 涟钢现有5座高炉,总容积1735m~3,其中1号高炉329m~3,3、4号高炉均为323m~3,2、5号高炉均为380m~3,配备了2台1300m~3/min汽轮风机。2台900m~3/min、1台1200m~3/min电动风机,1~5号高炉于1993~1997年开炉,4号高炉自开炉至今,冷却壁烧损严重,装备水平不高。进入2000年后,由于原燃料质量不稳定,设备点检和设备管理措施不当,设备休风率高,特别是在高温季节,水温偏高,冷却壁及高炉风口烧损严重,高炉各项技术经济指标落后。2000年下 相似文献
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当前无炉衬高炉结构已引起不少人的注意和重视,笔者认为,将其在中小型生铁高炉上推广应用的条件已基本成熟,为此将我厂无衬高炉多年生产实践及其结构作一介绍,以供参考。一、无炉衬(自形料衬)高炉的生产实践1967年我厂在一座砖衬脱落的92m~3锰铁高炉上采甩炉外喷水冷却、扩大料钟和抑制边缘气流的操作方法,依靠在钢壳内部形成的自形料衬,又维持了正常生产达4年之久。尔后又在1971年与1977年分别改建了炉外喷水冷却的100m~33号高炉和采用全炉冷却壁汽化冷却的100m~34号高炉。炉外喷水冷却的3号无炉衬高炉已连续生产15年,到 相似文献
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酒钢1号高炉第二代已开炉4年,炉体现状是Ⅱ、Ⅴ段冷却壁热流强度高、炉腹以上砖衬侵蚀严重、冷却设备损坏超过半数,高炉处于炉龄末期,为了延长高炉寿命,实现按计划大修,采取强化冷却、钒钛矿护炉、压力灌浆、炉外喷水、精心操作、维持高炉顺行等措施,保证了高炉安全生产。 相似文献
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本文介绍了包钢1号高炉1991年8月份重点检修高炉冷却设备的破损状况,对破损的原因进行了分析,并介绍了这次检修提高冷却设备寿命采取的一些对策和今后应采取的措施。 相似文献
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采用工业水开路循环冷却形式的高炉,水垢的形成是降低冷却设备能力的主要因素,因此,及时、准确地对冷却设备进行清洗是延长高炉使用寿命的有效手段。 相似文献
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宝钢分公司4#高炉应用了一系列新技术、新工艺、新材料:采用了陶瓷垫和热压小块碳砖相结合的新型复合炉缸结构,炉缸首次使用了铜冷却壁;炉腹、炉腰部位首次选用了石墨砖,炉体运用了冷却板和微型冷却壁结合的冷却设备;应用了环保型新英巴渣处理技术和高效的环缝洗涤煤气清洗工艺;并且应用了一系列高效生产、二次能源利用新技术,如炉前运用了全液压高效操作设备,原料采用了小块焦回收利用工艺.4#高炉工艺、技术装备进步,体现了长寿、节能、环保、高效的设计理念,反映了当前钢铁业可持续发展的方向,也为4#高炉顺利开炉和创造一流指标奠定了坚实基础. 相似文献
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对三安炼铁厂1#高炉开炉及达产过程进行了总结分析。三安炼铁厂1#高炉大修后,第二代炉役采用了无料钟炉顶、软水密闭循环冷却等一系列炼铁新技术。在开炉过程中,通过合理选择开炉基本参数和装料制度,快速的降低了铁水[Si]含量;通过加强出铁、上料和设备管理,确保了高炉开炉安全、顺利、快速的达产。 相似文献
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利用高炉烘炉消除冷却壁铸造内应力的新工艺研究与工业应用 总被引:3,自引:1,他引:2
为消除高炉冷却壁铸造内应力对壁体工作的破坏性影响,提出了利用高炉烘炉过程来实现既烘干水分保护耐材,同时又消除内应力的新思路。采用与马钢1号高炉第5代炉役铸钢冷却壁相同的实验冷却壁,使用8种处理工艺,力学性能及X射线应力测试、金相微观组织分析等方法,在实验室进行了系列热态模拟实验。取得的优化工艺条件在1号高炉烘炉中进行了工业应用。结果表明,新烘炉工艺可使ZG冷却壁内应力由出厂铸态的212N/mm^2消除到5.8N/mm^2。有效消除率达97%以上,壁体的力学性能也得到明显提高。 相似文献
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对济钢第一炼铁厂6号高炉冷却壁破损原因进行分析,认为高炉操作制度不合理造成渣皮不稳定,冷却水质差等冷却系统运行不稳定等是影响冷却壁寿命的主要原因,为此,提出了优化高炉操作制度,加强炉体维护,改善高炉冷却水质,加强设备点检等多项措施,以保证高炉炉况的长期稳定顺行。 相似文献
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Fu-ming ZHANG 《钢铁研究学报(英文版)》2013,20(9):53-60
At the beginning of 1990s, Shougang blast furnaces (BFs) No. 2, No. 4, No. 3 and No. 1 were rebuilt sequently for new technological modernization in succession. The campaign life of BFs No. 1, No. 3 and No. 4 reaches 16. 4, 17. 6 and 15. 6 years, respectively, and the hot metal output of one campaign reaches 33. 8, 35. 48 and 26. 37 Mt, respectively; the hot metal output of BF effective volume of one campaign reaches 13328, 13991 and 12560 t/m3, respectively, which reaches the international advanced level of BF high efficiency and long campaign life. In BF designing, several advanced BF long campaign technologies were adopted. BF proper inner profile was optimized, reasonable inner profile was adopted, and closed circulating soften water cooling technology was applied in 4 BFs. Double row cooling pipe high efficiency cooling stave was developed which could prolong the service life of bosh, belly and stack. Hot pressed carbon brick and ceramic cup hearth lining structure were applied and optimized. BF operation was improved continuously to ensure stable and smooth operation of BF. Hearth working condition control was strengthened, burden distribution control technology was applied to achieve reasonable distribution of gas flow, and heat load monitoring was strengthened to maintain BF reasonable working inner profile. Proper maintenance at the end of BF campaign was enhanced. Hearth and bottom service life was prolonged by adding titaniferous material and enhancing hearth cooling. Gunning of lining was carried out periodically for the area above tuyere zone. 相似文献