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相似文献
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1.
针对该厂硝酸钠蒸发器的应力腐蚀破坏情况,对损坏原因进行了具体分析,提出寻求有效的缓蚀剂和抗应力腐蚀开裂的材质.建议用00CR18Ni5Mo3Si2双相不锈钢制造硝酸钠蒸发器是解决应力腐蚀破坏的理想途径。  相似文献   

2.
加氢装置中,为防止焊接冷裂纹的产生和应力腐蚀开裂,需对碳钢管道进行焊后热处理以消除焊接残余应力。其中,应力腐蚀开裂仅在特定的腐蚀环境发生,焊后热处理是避免应力腐蚀开裂的主要措施之一。本文介绍了国内现行石化行业标准、国家标准和国外ASME标准等标准规范对碳钢管道进行焊后热处理的要求。加氢装置中应力腐蚀开裂主要表现为湿硫化氢应力腐蚀开裂,对于存在湿硫化氢应力腐蚀开裂的管道,应全部进行焊后热处理。同时,文中明确指出了加氢装置中应进行焊后热处理的碳钢管道。  相似文献   

3.
化工厂奥氏体不锈钢氢气管道断裂失效分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
莫伟 《江苏化工》2008,36(1):48-50,52
奥氏体不锈钢氢气管道使用过程中发生开裂,为研究其断裂类型和影响因素,对断口进行了宏观和微观形貌分析,发现在焊接热影响区的结晶区发生晶间腐蚀断裂。而不锈钢管内外表面腐蚀产物成分分析和焊接接头显微硬度测试结果表明,开裂失效是在含有S元素和在潮湿环境中产生的应力腐蚀开裂。  相似文献   

4.
压力容器抗应力腐蚀设计的讨论   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文分析了压力容器及设备在湿润硫化氢、氢氧化钠溶液和液氨介质中应力腐蚀开裂的机理和应力腐蚀开裂过程。分析了影响应力腐蚀开裂的环境因素、材料因素和应力因素。讲座了设计中的材料选择和技术要求。通过加强制造过程的管理降低残余应力,是经济有效方法之一。  相似文献   

5.
对N08825复合材料的焊接性进行了初步分析,从焊接方法、焊接材料、坡口型式、加工及组对、背部保护以及焊缝冷却等几个方面,提出N08825复合材料的焊接工艺要点。根据总结和分析的焊接要点,制备了L360QS/Incoloy825复合管焊接试件,并对试样进行了点蚀、晶间腐蚀、抗氢致开裂、SCC应力腐蚀开裂、SSC硫化物应力开裂等方面的试验,结果表明试件满足要求。  相似文献   

6.
着重研究在H2S介质中316L、16MnR、20^#钢三种常用材质焊接部位的应力腐蚀及应力腐蚀过程中的电化学行为。通过应力腐蚀试验方法,对上述三种材质在H。s介质中的应力腐蚀开裂的敏感性进行评定,同时测定其在H2S介质中发生的电位变化。为选用适于H2S介质的抗应力腐蚀容器材质提供依据,也为采用电化学方法提高H2S介质中材质的抗应力、腐蚀性能提供依据。  相似文献   

7.
采用渗透检测、光谱分析、硬度检测、金相分析、介质检验等方法,对蒸汽灭菌器端部法兰开裂成因进行系统分析。检测分析表明,裂纹形貌具有沿晶型应力腐蚀开裂特征,蒸汽携带了较高水平的氯离子进入灭菌器内构成了腐蚀介质要素,在焊接残余应力及工作应力叠加作用下,不锈钢法兰发生了开裂失效,应力腐蚀是造成蒸汽灭菌器端部法兰开裂的主要原因。  相似文献   

8.
通过实验研究了在高压高温环境下,超声冲击处理对S30408不锈钢焊接接头抗氟离子应力腐蚀性能的影响。结果表明:随着温度的升高和氟离子质量浓度的降低,S30408焊接接头的应力腐蚀开裂敏感性降低;冲击处理能够有效提升S30408焊接接头抗应力腐蚀开裂性能,同时也增加了S30408焊接接头的点蚀倾向。在280℃的环境下,焊接接头出现一定程度的应力松弛现象;随着实验温度升高,应力松弛程度显著增加,有效降低了材料的位错密度和腐蚀敏感性。  相似文献   

9.
某炼油厂重油催化裂化装置稳定吸收系统的吸收塔C-2301在渗透检测时,发现内壁存在大量的裂纹。为分析裂纹产生的原因,通过在内壁表面裂纹部位取样,进行金相分析、断口分析、腐蚀产物分析和化学成分分析等方面的综合分析,结果表明吸收塔裂纹主要为停工时期的连多硫酸应力腐蚀开裂,同时存在运行过程中的应力腐蚀开裂。内壁复合层焊缝质量差、焊接工艺不规范是造成吸收塔开裂的主要原因。  相似文献   

10.
常规焊接会使管壳式换热器的换热管与管板之间形成一定的缝隙。换热器长期处于腐蚀性介质环境中,因此易产生缝隙腐蚀和应力腐蚀开裂,通过内孔焊接的方式可有效降低这类腐蚀风险。以Q245材料为研究对象,利用ABAQUS软件对焊接过程中温度场、应力场进行了模拟,研究了管壳式换热器内孔焊接的残余应力分布、设备变形情况,以及不同内孔焊结构残余应力和变形程度的差异,总结了焊接工艺参数对深孔焊接残余应力的影响规律。研究结果表明:全对接型接头的应力集中范围更小,设备应力分布更均匀、变形量较小,焊缝质量较高、承载能力较强。  相似文献   

11.
R-2反应器夹套失效分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过宏观及金相检查、材质分析,应用光学显微镜对R-2反应器夹套开裂、渗漏失效原因进行了分析。结果表明,冷作拉应力与焊接残余应力是产生应力腐蚀造成反应器夹套失效的主要因素。由于应力腐蚀裂纹的产生、扩展并穿透内外壁,造成泄漏。  相似文献   

12.
焊缝返修引起残余应力变化的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
经焊接加工制成的压力容器或化工设备,在制造过程中不可避免地要产生残余应力。此应力对构件的静载荷承受能力看不出明显影响,但对焊接接头的疲劳承载能力的影响是明显的。特别是在腐蚀性介质中极大地降低了构件抗应力腐蚀开裂的能力。在焊接接头产生了焊接缺陷进行返修时,由于构件的刚性很大,焊缝返修是在很大的外约束条件下进行,其结果是在返修部位造成了更大的、分布更加复杂的残余应力。  相似文献   

13.
赵中胜 《化工机械》2003,30(6):358-359,362
分析了反应器盘管加强接头开裂失效的原因是在硫离子及焊接残余应力的作用下 ,引起的应力腐蚀开裂所致 ,并提出了相应的解决措施  相似文献   

14.
经焊接加工的化工设备及压力容器,在其内部要产生焊接残余应力。残余应力的峰值往往达到材料的屈服极限,当这些设备投入运行后,所受的载荷引起的应力与内部的残余应力叠加要严重影响设备的疲劳强度和抵抗腐蚀开裂及脆性断裂的能力,采用加载的办法来消除部分焊接残余应力是简便易行的方法,对我区的中小设备制造厂具有实际意义。  相似文献   

15.
应力腐蚀开裂的断裂参量研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
王杰 《化工机械》1996,23(3):143-146
根据焊接接头应力腐蚀开裂行为的特点,采用焊接接头力学不均匀性模拟试样,用断裂力学的 K 因子方法和 COD 方法进行研究。结果表明,焊接接头区域硬化层宽度 h 增加时,应力腐蚀裂纹扩展速率 da/dt 显著增加。  相似文献   

16.
在化工装置换热器的实际运行过程中,应力腐蚀开裂是导致换热器发生故障问题的关键,一旦换热器及管线发生应力腐蚀开裂问题,就会直接影响换热器的正常使用。对此,文章对应力腐蚀开裂原理进行了介绍,以某化工换热器作为研究对象,对其管线应力腐蚀开裂问题的产生原因以及防治对策进行详细探究。  相似文献   

17.
本文就奥氏体不锈钢(ICr18Ni9Ti)制作、Ⅲ效顺流强制循环操作中Ⅰ效蒸发器失效因素及焊缝应力腐蚀开裂现象作出分析,以引起设计、制造、安装、使用等各环节的重视。  相似文献   

18.
某石化公司裂解炉原料预热管线焊接接头因开裂引起了介质泄漏。通过宏观检查、化学成分分析、力学性能分析、金相分析、扫描电镜及能谱分析等手段,分析焊接接头发生开裂的原因。结果表明:原料预热管线焊接接头采用异种钢焊接连接,焊缝背面余高较高,焊缝与基体交界处存在几何结构突变,导致焊根处产生了较大的应力集中,同时两侧母材金属的线膨胀系数存在较大差异,且P11管侧熔合线处材料性能差,导致P11管侧焊根部位成为整个焊接接头的最薄弱部位。设备冷备工况下,管线内壁处于硫化物腐蚀介质环境,焊根处尖角部位在焊接残余应力、热应力和工作应力的共同作用下发生了硫化物应力腐蚀开裂,裂纹不断扩展,最终引起介质泄漏。  相似文献   

19.
循环氨水中的H2S等多种腐蚀性介质不是造成氨水管道泄漏的主要原因,循环氨水管道的各种残余应力和介质腐蚀的联合作用诱发了管道的应力开裂,H2S等应力腐蚀和氢损伤是造成氨水管道泄漏的主要原因。焊接缺陷或应力腐蚀在管道内壁形成的微小裂纹也会诱发氨水管道的缝隙腐蚀,因此采用A302不锈钢过渡焊条焊接等保证焊接质量和有效地消除管道的各种残余应力,能避免氨水管道的泄漏。  相似文献   

20.
加氢装置螺纹锁紧环换热器壳体焊缝运行中发生多处开裂,经金相检测、断口分析、硬度检查等,判断开裂属于应力腐蚀开裂和氢致开裂。焊缝经切除加工后,重新焊接并热处理,设备修复后运行情况正常。  相似文献   

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