共查询到18条相似文献,搜索用时 156 毫秒
1.
2.
我公司轮式装载机变速箱直接档上的碟形弹簧,现由 外协厂来制作,由于对其弹性性能无法测量,质量难以保证,容易造成变速箱的质量问题。为此,我们设计了一种专门测量其弹性性能 的检验装置——碟形弹簧检验装置。 碟形弹簧的技术要求如图1,其尺寸 和硬度参数容易测得,而弹性性能和塑 性变形就需要借助碟 形弹簧检验装置来检 测。 碟形弹簧检验装置如图2所示。用检验装置测碟形弹簧时,将碟形弹簧套在底板7的定位凸台上,然后把压圈及传感器的组合体放在上面。转动加力手柄1,使螺杆和钢球点接触,将百分表调“0”,再转动加力手柄… 相似文献
3.
4.
40Cr钢传动轴断裂原因 总被引:1,自引:0,他引:1
可应用化学分析、硬度检验及金相分析等方法对可能引起40Cr钢传动轴断裂的原因进行分析讨论,并提出改进措施。常见断裂的原因有化学成分不符合技术要求、锻造加热温度过高、应力集中、热处理工艺控制不当。 相似文献
5.
原液压支架侧护系统弹簧组件压装装置在装配不同型号弹簧组件时,经常卡阻,调整换型复杂,成本高,效率低,存在一定安全隐患。新型压装装置通过外装挡圈和V型槽的方式,解决了装配过程中不同心引起的卡阻问题,调整换型简单,装配效率提高了三分之一,消除了安全隐患,增强了适应性。 相似文献
6.
分析了磨削裂纹产生的原因,针对此原因,作者从喷丸强化工艺、磨削工艺、材料及热处理等方面进行分析,提出了防止磨削裂纹产生的措施。 相似文献
7.
8.
40Cr钢的磨削淬硬层与磨削参数的关系 总被引:3,自引:0,他引:3
针对矿山机械常用材料之一40Cr钢应用了磨削淬火技术, 并在试验中改变磨削用量以研究材料的淬硬层情况。试验后对试件进行金相组织观测, 发现可得到一定厚度的马氏体; 进行硬度值测量发现: 在变进给情况下, 强化层厚度为1.2~1.4 mm, 硬度值平均为HV760(HRC62), 淬硬厚度随着进给速度减少而增加; 在变切深情况下, 强化层厚度为0.8~1.6 mm, 硬度值平均为HV700(HRC60), 淬硬厚度随着切深的增加先增大后减少。两种手段得到的淬硬层硬度均远远高于基体硬度值HV255(HRC23), 证明了该种新技术经济实用, 效果良好, 并且宜采用缓进给的方式进行。 相似文献
9.
分析了PE600×900颚式破碎机拉杆弹簧的断裂原因,对弹簧进行了受力分析,得出了弹簧的最大受力,提出了改进意见可供其它破碎机弹簧的改进提供参考。 相似文献
10.
11.
磨削烧伤的硬度鉴别法 总被引:2,自引:0,他引:2
在分析了磨削烧伤机理的基础上 ,提出了用硬度测试法鉴别磨削烧伤的方法 ,并用超声波硬度计进行了实验 ,证明该方法简单易行 ,可以广泛应用于磨削加工中 相似文献
12.
13.
14.
助磨剂提高鲕状赤铁矿磨矿效率试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对鲕状赤铁矿的磨矿工艺进行了优化,并研究了六偏磷酸钠、三聚磷酸钠、Z-164D三种助磨剂对鲕状赤铁矿磨矿效率的影响。结果表明:在相同磨矿条件下,当磨矿浓度80%时,三种助磨剂在最佳用量时可使磨矿产品中-0.074mm粒级含量分别提高30.25、29.83和30.15个百分点;但与不添加助磨剂时的最佳磨矿效果(此时,磨矿浓度70%)相比,产品中-0.074mm粒级含量仅分别提高了0.72、0.30和0.62个百分点。在此基础上,研究了助磨剂对鲕状赤铁矿磨矿的矿浆粘度、磨矿产品形貌和磨矿产品表面硬度等变化的作用,揭示了助磨剂提高鲕状赤铁矿磨矿效率的作用机理。 相似文献
15.
16.
17.
槽式洗矿机是铝土矿脱泥的关键设备。文章对其在使用过程中存在的问题,进行了分析,提出了改进方案并付诸实施,经生产考核,效果良好,取得了可观的经济效益。 相似文献
18.
现有的单一划痕法磨削机理研究不能反映多个磨粒随机分布所引起的多次划痕之间的相互作用,为了阐明单晶锗磨削过程中多次划痕相互作用对材料去除机理的影响,采用Cube压头对单晶锗进行了不同刻划力的多次刻痕实验。结合Cube压头的几何形状与刻划表面的弹性回复,建立了划痕硬度模型,并对二次刻划中的划痕深度、应力场、弹性回复率、划痕硬度和摩擦特性进行分析,研究第一次刻划时载荷变化对于后续刻划的影响。结果表明:随着第一次刻划载荷的增大,二次刻划时单晶锗的脆塑转变的临界载荷、临界深度、弹性回复率和划痕硬度均在减少,幂函数对于切向力、法向力与刻划深度的拟合准确度降低;最大主应力增加,导致裂纹不断扩展,最终造成材料发生脆性断裂。 相似文献