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王宗华 《锻压装备与制造技术》1999,(3)
半轴导管锻件,如图1所示,重8kg,材料为45钢。要求表面光洁,不允许有塌角、充不满等缺陷。图1图2该锻件头部盲孔较深,杆部较长,限于设备条件,我们分别在自由锻锤和模锻锤上进行了锻造,现简述如下。1自由锻锤上的锻造1.1锻造工艺过程下料→(560kg... 相似文献
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从高碳高铬莱氏体钢的特性入手,阐述了锻造的必要性及Cr12钢的锻造工艺过程,对锻造产生的主要缺陷进行了机理分析,提出了防止缺陷的主要对策。 相似文献
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对F侧锻轴的锻造工艺进行了分析,并利用现有的辅具及合理的锻造及下料方法进行F侧锻轴的生产,结果表明,所使用的锻造工艺和热处理工艺是合理的。 相似文献
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Cr12型模具钢的锻造及其缺陷分析与对策 总被引:4,自引:0,他引:4
分析了Cr12型模具钢的特点和必须改锻的原因,阐述了Cr12型钢模块锻造的工艺过程,并对锻造中出现的主要缺陷进行了分析,提出了防止缺陷出现的主要措施。 相似文献
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邢台钢铁有限责任公司利用具有保护气氛的抽锭式电渣炉生产Ф600 mm的9Cr3Mo冷轧辊钢锭,并锻造成Φ440 mm×1700 mm×4215 mm规格的辊坯,锻造后经超声波探伤发现辊径中心有连续缺陷,直径为Φ4~Φ5 mm,范围长度约为330 mm。采用化学成分分析、金相检验、断口宏观微观检测及酸洗检测等手段对该冷轧辊钢内部探伤缺陷情况进行了全面分析。结果表明,经酸洗后,9Cr3Mo冷轧辊钢心部存在密集的纵向微裂纹,似材料疏松缺陷。进一步检测发现,裂纹附近无脱碳层,周围组织为均匀的球化退火组织,夹杂物无明显异常,无化学成分偏析,排除了电渣锭组织疏松缺陷。而后,对缺陷的特点进行了分析,判定此缺陷为在锻造过程中因心部透烧不充分、材料塑性较低而导致的锻造形变时的拉伸裂纹。最后,通过优化锻造加热过程中每火次间的保温时间和增加操作机抱钳预热的措施,保证了冷轧辊钢心部的锻造温度,避免了此类锻辊的探伤缺陷情况。 相似文献
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简单分析了轴承零件锻造过烧缺陷的特点,对不具备平行检测面的斜滚道轴承套圈锻造过烧缺陷进行了超声波探伤试验,探索出一种实用、有效的检测方法,解决了生产中的实际问题。 相似文献
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简述了锻造铝合金轮毂的生产工艺,对锻造铝合金轮毂常见缺陷及产生的原因做了初步研究。最后介绍了目前锻造铝合金轮毂缺陷常用的检测方法。 相似文献
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分析了导气箍裂纹的原因是锻造缺陷所致。由于锻造缺陷是锻造过程常见的缺陷,难以避免,因而提出了采用打磨等方法消除微裂纹的补救措施和采用探伤检查剔除裂纹零件等排除法来解决锻造裂纹问题,经实际应用证明解决措施可行。 相似文献
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锻造圆钢热处理后产生“开裂”属常见缺陷。本文作者利用故障树分析技术(FTA),把“淬火开裂”缺陷视为系统顶事件,将导致该缺陷的各主要因素视为系统基本事件,依据故障树建造原则,建立“锻造圆钢淬火开裂”故障树。通过对故障树的分析及计算,明确产生缺陷的所有... 相似文献
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大型轴类锻件产生小当量超声波探伤密集缺陷的原因及改善途径 总被引:1,自引:1,他引:0
通过解剖发电机转子等大型轴类锻件,确认了锻件内部小当量超声波探伤密集缺陷的实质和产生原因。应用新的锻造工艺理论,根据生产锻件质量统计,确定只有控制砧宽比、料宽比、镦粗高径比、加热温度、变形量、应力状态等工艺参数锻造生产,才能提高轴类锻件质量。 相似文献
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介绍一种贯通式煤气锻造加热炉的炉型结构及其使用性能特点。该锻造加热炉性能优良,升温快,能达到锻造加热条件,满足锻造工艺要求,在降低工人劳动强度、提高生产效率、减少大气污染、改善工人操作环境等方面都有重要意义。特别是实现了节净煤技术,降低锻造缺陷、提高锻件质量、延长模具使用寿命。在研制与应用中积累的经验,对锻造行业加热炉的改造有一定的帮助。 相似文献
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TC11钛合金棒材显微组织等轴细晶化工艺研究SCIEI 总被引:2,自引:0,他引:2
本文对TC11钛合金棒材显微组织不均匀缺陷产生原因及消除途径进行了研究。结果表明,由于铸锭最初锻造温度在β相区,随后两相区锻造变形量不大且分布不均匀,致使部分晶界α和二次α聚集并粗化呈块状,或沿主变形方向拉长呈条状,或遗留下原晶界α。若采用(α+β)中间形变热处理+β处理、水冷+再结晶退火、空冷的工艺,可完全消除晶界α,拉长α和块状α相,获得均匀细小等轴α组织,初生等轴α相的平均直径可细化至1.9μm。 相似文献
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论述了有关CH37高温合金的锻造。分析了该合金锻造的工艺特点,针对该合金的特殊性,制定了相应的工艺措施。实践证明,此工艺方案是可行的。最后对个别锻件产生的缺陷作了分析。 相似文献