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相似文献
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1.
刘福永 《水泥》2020,(3):23
HRM系列外循环立磨,作为水泥粉磨核心装备可与不同规格球磨机组成水泥联合半终粉磨工艺系统,同时也可 作为生料终粉磨。和传统风扫立磨相比,其物料全部经过机械提升,因此系统风机功耗大大降低。而且没有磨内通风, 避免了高速含尘气流对磨辊、壳体内壁等部件的磨损。有利于提高粉磨效率,降低粉磨电耗,实现国产水泥技术装备 达到国际先进水平。本文通过多个水泥企业水泥粉磨系统和生料粉磨系统的应用实例,充分说明采用外循环立磨可 实现提产降耗的目的。  相似文献   

2.
张惠勤 《水泥》2012,(3):23-24
HRM系列外循环立磨,作为水泥粉磨核心装备可与不同规格球磨机组成水泥联合半终粉磨工艺系统,同时也可 作为生料终粉磨。和传统风扫立磨相比,其物料全部经过机械提升,因此系统风机功耗大大降低。而且没有磨内通风, 避免了高速含尘气流对磨辊、壳体内壁等部件的磨损。有利于提高粉磨效率,降低粉磨电耗,实现国产水泥技术装备 达到国际先进水平。本文通过多个水泥企业水泥粉磨系统和生料粉磨系统的应用实例,充分说明采用外循环立磨可 实现提产降耗的目的。  相似文献   

3.
张新江 《水泥》2012,(7):40-41
贵州安龙某厂使用HRM1700M立磨用于1 200t/d生产线(电石渣综合利用项目),该磨机合同是粉磨烟煤,由于当地产廉价的无烟煤,所以进行了磨机改造。活性差的无烟煤和劣质煤需要比烟煤磨得更细,而该磨机在调试过程中煤粉细度无法达到要求,业主认为用立磨粉磨无烟煤不可能满足生产要求,经过进  相似文献   

4.
HRM钢渣立磨的粉磨实践及分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
HRM钢渣立磨优化研磨件组合和设置磨内除铁装置,通过粉磨两种钢渣的运行实践表明:HRM钢渣立磨完全可以稳定处理钢渣,处理钢渣其电耗高于矿渣10%~30%,但是即使粉磨难磨的未经热焖处理的钢渣,其电耗仍远低于球磨。为提高粉磨系统产量降低电耗,应推广出炉钢渣的热焖处理,改善钢渣的易磨性,并且注重磨内除铁和粉磨后排渣的多次除铁。  相似文献   

5.
探讨立磨作为水泥终粉磨系统的优劣性,立磨粉磨水泥的工艺及设备选择,立磨磨制的水泥性能,立磨水泥配制混凝土的性能,实践证明.只要工艺及设备选择合理,立磨磨制水泥是完全可行的,其产品性能完全可以和传统球磨产品媲美。  相似文献   

6.
LM立磨用于矿渣粉磨的生产实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
张松虎  卫蕊艳  刘孟贺 《水泥》2004,(11):34-36
介绍瑞昌水泥公司利用辊式立磨进行矿渣混合料粉磨的生产工艺及生产实践。重点通过减少系统漏风、稳定料床压差等措施,保证系统运行的稳定性;同时,依靠加强生产管理,优化系统工艺参数,在保证产品质量指标的前提下,使系统产量较设计值有较大幅度提高,电耗明显下降,取得了较好的经济效益,并积累了辊式立磨系统应用经验。  相似文献   

7.
我公司3000们新型干法生产线煤粉制备系统采用合肥中亚水泥机械厂的HRM1700M立式磨及FGM96—2X8型脉喷袋收尘。该磨机集粉磨、烘干、分级和气力输送于一体,具有粉磨效率高、电耗低、入磨粒度大、产品细度易于调节、设备工艺流程简单等优点。本人就具体操作中遇到的一些问题,谈一下自身体会。  相似文献   

8.
张峰 《四川水泥》2008,(4):12-14
0前言 HRM型立式磨是一种高效节能烘干兼粉磨设备,它既有莱歇磨可翻辊检修的优点,又具有MPS磨辊套可翻面使用、寿命长的特点。集细碎、烘干、粉磨、选粉、输送为一体,具有粉磨效率高、电耗低、烘干能力大、产品细度易于调节、工艺流程简单、占地面积小、噪音低、无粉尘污染、磨耗低、检修方便、运行可靠等优点。磨机是水泥生产过程中的重要设备,液压系统是其中的关键部位,而液压系统相对较为复杂,正确的使用和维护,是保障其正常工作的前提。笔者依据实际工作经验,在此就立磨液压系统的使用和维护进行分析,供参考。  相似文献   

9.
只要能够正确调节立磨的操作参数,立磨水泥的性能完全可以调控。在水泥比表面积相同时,立磨水泥的强度略高,但其需水量也稍高一点。在水泥粉磨方面,采用立磨取代球磨的技术进步面前,我们无需因担心所谓的水泥性能问题而犹豫不决。  相似文献   

10.
贾文 《水泥工程》2002,(6):41-42
国投海南水泥有限公司2 000 t/d熟料生产线生料制备采用集粉磨、烘干、选粉、输送功能功于一体的ATOX立磨系统(设计能力160 t/h)。经多年的生产运行,该公司对这一系统的操作要点和相关工艺参数进行了不断的探索,使其生产逐步正常稳定,实际生产能力达170 t/h,系统运转率>85%;系统电耗<14 kWh/t。另外,文章还对该系统在生产调试过程中出现的问题及其处理作了详细介绍。  相似文献   

11.
李涛平 《中国水泥》2002,(12):53-55
(接上期)3PolysiusRM型立磨的技术创新Polysius公司RM型立磨的生产晚于LM型和MPS型立磨,但在磨机的机械结构和工艺系统设计上充分吸取了其他立磨在生产实践中出现的问题,进行了很多改进,特别是在磨辊和磨盘的设计上有与众不同的创新技术,Polysius公司对其立磨在30年内生产操作经验进行了总结,并将其技术进行划分为三个阶段。第一阶段,1972年~1981年:单辊,单凹槽磨盘,少量的外循环(最大60%),离心式选粉机。第二阶段,1982年~1990年:双辊,双凹槽磨盘,无外循环或少量外循环,离心式选粉机。第三…  相似文献   

12.
13.
刘惠银 《水泥》2005,(8):31-32
我公司立窑生产线为典型的“群窑大磨”工艺,生料粉磨系统选用了1台M LS2619立磨,全黑生料配料,由于该生产线生料配料采用了小型的D CS集散控制系统,自动化程度高,操作工人少。该系统于2003年2月份建成投产至今,生产运行平稳,产质量稳定,但同时也存在着生料单位电耗较高,导致生  相似文献   

14.
不同磨型在大型水泥生料粉磨系统中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
从粉磨能力、烘干能力、喂料粒度和能耗方面入手,对球磨、立磨和辊压机粉磨系统这三种生料磨系统进行了对比分析。分析认为:在大中型水泥生产线工程建设中,生料粉磨方案设计时可优先考虑烘干能力强、能耗低、系统投资低的立磨粉磨系统。  相似文献   

15.
余生 《水泥》2003,(10):41-43
MLS4531立式磨是国内制造的第1台单机能力最大的立式磨,并首次应用于铜陵海螺二期5000t/d熟料国产化示范线的生料烘干和粉磨。2002年4月11日试运转后,经过2次较大规模的修、配、改,目前运转稳定,平均台时产量在385t/h,最高达440t/h。本文将谈谈粉磨系统的工艺流程、主机配置、操作参数,以及调试期间遇到的一些问题及解决方法。1工艺流程和主机配置1.1工艺流程工艺流程图见图1。配料站3个仓内的石灰石、粘土、硫酸渣分别由中型板式喂料机卸入称重给料机,经计量后以设定的比例喂入入磨皮带,再经三通阀、三道锁风阀喂入磨机。入磨物料在磨内…  相似文献   

16.
王飞  钟根  康宇  崔恒波 《水泥工程》2020,33(6):28-29
水泥粉磨电耗占水泥生产总电耗的60%~70%左右。因此,提高粉磨技术水平、降低粉磨电耗在水泥生产中具有十分重要的意义。长期以来,承担水泥粉磨任务的设备主要是球磨机[1],它们的粉磨效率极低,能耗很高(一般小于3%),其余多以噪音、热量消耗掉。  相似文献   

17.
立磨分别粉磨熟料和矿渣。然后混合搅拌生产水泥的工艺代表着世界水泥工业的先进水平,具有能耗低、产品品种组织方便等突出特点。是水泥厂粉磨站理想的终粉密选择方案。介绍了LM46终粉磨的工艺组织和实施过程。  相似文献   

18.
杨彦伟 《水泥》2007,(9):41-42
我公司2000t/d新型干法水泥生产线煤粉制备系统采用的是HRM1700立磨,2004年6月投入使用,在两年多的生产运行中基本正常,但也出现了一些问题,现就立磨使用中出现的问题及解决办法做一介绍,供参考。  相似文献   

19.
文中通过研究该厂煤立磨的运行原理,分析影响出磨煤粉细度和水分的因素,简单例举了实际中如何运用这些因素来进行生产调整.以期达到更好的运行原煤粉磨系统的目的。  相似文献   

20.
屈万林 《水泥》2005,(11):65-65
2004年4月我厂投用1台H RM 1700生料立磨,不久即出现2个油缸底座螺栓松动频繁、底座振动较大的现象。运行至8月份,2个油缸各有1个地脚螺栓从底座螺孔处被剪断,至2005年4月,2个油缸底座连接地脚螺栓各断掉4个,磨机给料量一到40t/h,基础抖动,油缸振动强烈,严重影响磨机安全运行。原磨机油缸底座螺栓规格M 40m m×1 200m m。螺栓断裂均发生在油缸底座螺孔下方,而且最外围一行断裂的多。我们开始认为螺栓断裂和油缸底座混凝土浇注不密实、易使螺栓松动有关。但检查发现混凝土浇注密实,底板和基础结合良好。因此,我们推测螺栓断裂是由于螺栓数…  相似文献   

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