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带有偏心凸轮的轴类零件,在加工过程中通常要在两端各钻两个中心孔,其中一个为偏心凸轮的中心孔。钻偏心中心孔,过去多采用划线钻孔的方法。它有两个缺点:偏心中心孔的偏心距精度和两端偏心孔的“相位”精度很难保证;工件较长时,如无合适机床,偏心孔也不易钻。为此,我们改在铣端面打中心孔机 相似文献
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为提高毛坯料打中心孔精度,缩小外圆投料尺寸,达到节约材料降低制造成本的目的,改进了原来的打中心孔工艺,设计制造了两种新型的打中心孔机,投入使用后年节约高速钢20余吨,节省费用100余万元。 相似文献
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田付新 《机械工人(冷加工)》2012,(16):3-3
2012年7月6日,在GF阿奇夏米尔航空航天、家用器具应用技术中心的开幕庆典上,一款最新机床一小孔机Drill 300在亚洲首次亮相。这是GF阿奇夏米尔推出的一款专门针对航空航天冷却孔的加工专用机床。 相似文献
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何江 《机械工人(冷加工)》1991,(7)
我厂在加工长3267mm传动轴时,采用φ100mm、重203kg圆钢车削。加工时因常出现轴料外圆不规则,折断中心钻,成品率很低。为此,我们设计了一套中心孔钻具,用于长轴钻中心孔(见图),把原工件旋转改为中心钻旋转,由中心钻来定中心。钻具电机P=250W,n=1360r/min,电机 相似文献
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轴类零件钻中心孔的方法除用专用机床外,最常见的就是在车床上用夹盘夹持工件,尾座装中心钻,先车端面.后钻中心孔。这种方法效率太低,只适用单件或小批生产。为此,我们设计了一种复合刀具和专用夹具,能在普通车床上同时进行铣轴端和钻中心 相似文献
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由于大直径圆钢棒料的弯曲或椭圆,用常规方法在普通车床上钻中心孔时,不仅易损坏中心钻,而且由于棒料跳动造成中心架振动,对机床精度影响较大。在轴类品种多、批量小的情况下,也不适宜购置专用的中心孔机床。针对此问题,设计制作了棒料钻中心孔专用装置,如附图所示。利用一台微电机4,尾部设计安装一带莫氏锥度的连接盘7,锥度与车床尾座内锥配合,电机轴上安装紧固套3,将中心钻2紧定在套内。钻中心孔时,车床卡盘夹紧棒料,找正后用中心架架起,该装置装入尾座,电机接通电源,带动中心钻旋转,然后操作者用手转动尾座手柄,使… 相似文献
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采用高速精密加工技术的钻攻中心是手机加工产业发展的必然趋势,钻攻中心的应用将很大程度地提高手机部件的加工效率和质量。本文着重介绍并分析了钻攻中心在高速、精度设计方面的影响因素,对高速切削加工技术的应用前景进行展望。 相似文献
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为提高汽车车轮轮辐螺栓孔及中心孔的位置精度、加工效率,降低劳动强度,设计了一种加工汽车车轮轮辐中心孔及螺栓孔专用多头钻。针对车轮轮辐上孔的工艺特点和设计目的,本次设计的创新之处主要有两点:一是制造工艺方面,该多头钻能够在一次装夹中,完成车轮轮辐的中心孔及10个螺栓孔的加工;二是机械结构方面,在该多头钻中心轴的端部增加了浮动顶杆结构,以提高中心轴的强度和刚性,从而提高车轮轮辐中心孔的尺寸精度。专机使用结果表明:该多头钻加工效果达到了高效低成本、高位置精度、高稳定性,并具有良好的通用性。该多头钻的设计是一种工艺装备的创新,使汽车车轮轮辐的加工工艺上了新台阶,创造了良好的经济效益。 相似文献
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针对普通台钻在实际生产中由于切削速度大无法铰孔、扩孔等缺陷,提出了在普通台钻上改用无级调速装置,采用该装置后,在普通台钻上既能钻孔,又能铰孔、扩孔与锪孔,扩大了普通台钻的使用范围,满足了生产上的需要. 相似文献
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在改造的机床上进行了轴向车铣铸铝内孔表面的实验,分别研究了周向进给量、轴向进给量和切削速度对内孔表面粗糙度的影响,得到不同切削条件下的影响曲线。实验结果表明周向进给量和轴向进给量对表面粗糙度影响较大,切削速度对表面粗糙度影响不大。切削表面有条纹及滚花纹理,实际生产应该合理控制并加以利用,扩大车铣技术的应用范围。 相似文献
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介绍了利用数控铣床加工深孔中均布的4个花键槽的一种新方法,并对加工所需的夹具、刀具、刀杆等进行了相应的选择和设计.实际生产证明,该方法能够满足生产需求,为加工深孔圆弧花键槽提供一种新的实用加工方法. 相似文献
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摩托车发动机汽缸盖安装曲轴的孔为半圆槽,其两端不通,孔径和深度精度要求高。设计专用的双主轴数控卧式铣床,用半球头铣刀经过粗、精铣削二道加工工序来加工半圆槽。合理设计铣刀的加工线路,达到减少辅助时间,提高生产效率,满足零件加工精度的要求。 相似文献
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Bore polishing resulting from the abrasive wear of the bore of diesel engines has become more evident with the introduction of turbo-charging and consequent high mileage. This paper identifies the principal characteristics of bore polish, suggests causes and records the examination of a particular used liner. A laboratory wear machine was then used to simulated bore polish conditions. The results are analysed and discussed. 相似文献