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相似文献
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1.
<正> 上托架和下托架(图1)是WSS型测温表的支撑件.其落料展开尺寸如图2。按照冲裁工艺惯例,落料工序应采用两付复合模具完成。从零件的几何元素构成可明显看出,这种复合工序的模具由于凸凹模壁薄、强度低,  相似文献   

2.
一、引言 在单动冲床上,图1的零件一般有以下几种工艺方案: 方案(1)落料;(2)首次拉起延;(3)二次拉延; (4)外缘拉延(图 2a) 方案2(1)落料拉延复合模;(2)二次垃延; (3)外缘拉延(图2b) 案方3(1)落料、正、反拉延复合模; (2)二次拉延(图2c) 现将上述三种方案比较如下: 方案1.模具结构简单,冲床吨位小,生产率低,适宜于批量不大的生产。  相似文献   

3.
<正> 图1是叉子展开图,其工艺是;切条料、落料、切口、冲孔、打指印、压形。其中切口是关键:下面就将切口自动送料冲模部分的结构特点简要介绍一下。 一、凸、凹模采用拼块结构 切口部分的凸、凹模采用拼块结构,它们分别由二片模片和一片模芯所组成(见图2、图3),组装时,用压板和螺栓紧固组  相似文献   

4.
分析了凹形弹簧夹零件的弯曲工艺,计算了工件的展开长度、落料力及弯曲力,制订了排样图,设计了内斜楔弯曲模的模具结构,该模具不仅结构简单、制造容易、使用可靠,而且不影响弯曲尺寸,弯曲质量好。  相似文献   

5.
分析了凹形弹簧夹零件的弯曲工艺,计算了工件的展开长度、落料力及弯曲力,制订了排样图,设计了内斜楔弯曲模的模具结构,该模具不仅结构简单、制造容易、使用可靠,而且不影响弯曲尺寸,弯曲质量好。  相似文献   

6.
<正> 我厂生产的HKI接线压板零件(如图1),原分为落料,弯曲两道工序,零件小,弯曲工序操作很不方便,效率低。现在落料模具中将凸模直接倒角成产品中相应尺寸,就可一次成形,实现落料,弯曲两道工序复合,节省一道工序,又不增加落料模具的复  相似文献   

7.
<正> 弧片冲件如图1,材料为YB460—71,0.5mm黄铜带。原排样图如图2。该件年产量150万件,材料利用率仅26.86%,每年黄铜带废料几十吨,合几十万元。 原弧片复合模结构复杂,制造困难,每套模具成本约2万元,周期6个月。 为了节省原料,将旧工艺改进为按弧片展开尺寸落料,然后合弧成形。图3为落料冲压工艺排样图,图4为复合冲模图。改进  相似文献   

8.
<正> 我厂生产的推拉开关电位器中的接触刷(图一),材料为铍青铜,料厚为0.15mm,尺寸精度要求较高。原由落料、打弯两副模具完成。落料模由冲孔、落料、凸包、打料四个工步完成,落下的零件要推回带料。因料薄,且三条宽为0.7mm的齿端要凸包,所以零件易从带料中脱出,生产不可靠。打弯模因需手工操作,所以生产效率低,安全性  相似文献   

9.
<正> 我厂生产的电话机接线头(见图1)几何形状虽不复杂但是件小,数量大,如按落料后再分别压凸、打弯的加工工艺,工作效率很低,且质量不能保证。1977年我们试制成功了一付落料压凸压弯连续模,提高了工作效率。 一、模具结构及工作过程:该模(见图2)上模部分由落料凸模16,压弯凸模(带压凸)4,侧刃凸模3组成。下模仅有落料及压弯凹模14,和托料芯15。此外为完成零件在压弯成形后及时退料附加了回拨退料销18,活顶块7,退料勾6组成退件装置。当凸  相似文献   

10.
<正> 1 概述 泡罩是酒精蒸馏塔的一个主要零件,材料为1Cr18Ni9Ti,是无凸缘圆筒形拉伸件(见图1),在考虑工艺方案时感到棘手的问题就是拉伸件毛坯落料,因为根据计算圆形毛坯尺寸为φ375(见图2),尺寸较大,而该产品属小批量生产,年生产量并不大,若采用落料模落料,需要较大的模具,模具费用高,制造周期长,而且要用400吨冲床,目前又不具备这种条件;而用空气等离子切割效率又太低,难以应付正常生产。为此设计了  相似文献   

11.
<正> 落料、拉深工艺一般合并为复合模较为常见。但象图1b这样的零件就不宜采用复合模。如采用复合模,则凸凹模会因壁部过薄而强度得不到保证。因此,我们过去一直用落料、拉深两副模具生产。为了提高效益,我们设计了一副落料、自动跳步拉深模(见图2)。  相似文献   

12.
通用拉深模     
<正> 我厂生产的铜帽有50余种,形状如图1所示。按常规,每项零件需要制造一付复合拉深模。为了减少复合模,过去采用尺寸相差不大的、几项零件共用的办法,但是给下道拉深增加了次数。后来我们设计制造了通用落料拉深复合模具(见图2)只需制凸凹模3 凹模5,压边圈6,凸模7,就可以落料拉深各种圆筒形零件。简化了两次以上拉深零件的第一次复合拉深模结构,缩短了  相似文献   

13.
锁扣零件示意图如图 1所示 ,材料为厚 0 .6mm不锈钢板 1Cr13,由板料冲压成形。由于零件较小 ,要求较高 ,采用复合冲裁模落料 ,弯曲成形模一次成形以保证精度。图 1 锁扣零件示意图模具设计、加工前需进行必要的计算 ,如冲裁力、展开长度、线切割加工编程前刃口尺寸的计算等。由于零件较小 ,板料厚度只有 0 .6mm ,需要的冲裁力很小 ,冲裁力就不计算了 ,模具的强度也不校核了。复合模的关键件是凸凹模 ,最小壁厚只有 1.1mm ,极易损坏 ,落料和冲孔的废料一定要流畅排出 ,防止堵塞 ,确保其使用寿命。在结构上可将凸凹模内孔割成锥度以…  相似文献   

14.
磨损、回弹与工件尺寸的变化   总被引:1,自引:0,他引:1  
<正> 随着冲裁间隙自小到大不断增加,落料和冲孔的回弹会改变方向。这就产生了以下两个问题: 1.凹模和凸模刃口尺寸的磨损,能造成间隙扩大,如果这样扩大的间隙足以使回弹改变方向,则一个例如圆形的落料件,开始时尺寸大于凹模孔(正回弹),而后来由于刃口磨损产生反回弹,落料件的尺寸小于  相似文献   

15.
本分析了双折U形件的弯曲工艺,计算了工件的展开长度、落料力、冲孔力及弯曲力,制订了排样图,设计了冲孔——落料倒装复合模及聚氨酯橡胶弯曲模的模具结构。  相似文献   

16.
对某车型前门内板落料工艺及模具结构进行分析,得出将原开卷落料生产方式改造为定尺料落料方式,通过增加定位和切边刃口,实现定尺料经两次落料后得到最终坯料。并对模具的自动化生产进行调试匹配,使落料模满足批量生产要求。为了保证落料的尺寸精度,根据落料排样图以1∶1比例制作泡沫板,用于调试阶段与板料进行比对,判断落料状态是否满足后序生产。自动化调试完成后,对3批次量产进行跟踪,以验证落料模的稳定性,并对后序3批次冲压生产进行跟踪,以验证落料后坯料的稳定性。生产结果表明:经定尺料落料的坯料,成形状态稳定,产品质量满足要求;经工艺改造后的落料模,自动化生产状态稳定。此次改造节约了重制落料模的费用,降低了生产成本,也为同行业实施降本生产提供了思路和参考。  相似文献   

17.
<正> 图1所示零件,材料:紫铜。按常规的冲制方法,每种零件至少需要两套模具(冲孔落料模+翻边模或者落料拉深模+冲底模),并应分别下料。我们根据零件的形状特点和使用情况,在不影响其使用性能的前提下,对零件原设计尺寸作了一些修改,设计制造了一付多工序复合模,将大件的落料、拉深、冲底、小件拉深、冲底五道工序复合在一起,使一次冲压能同时得到两种零件各一个。  相似文献   

18.
1.问题的提出实践证明,落料件的尺寸接近于凹模刃口尺寸,冲孔的尺寸接近于凸模刃口的尺。因此计算凸凹模尺寸应遵守的原则。(1)落料时,先确定凹模刃口尺寸,其大小应取接近或等于冲件的最小极限尺寸,以保证凹模磨损至一定尺寸后,也能冲出合格冲件。凸模刃口的基本尺寸应比凹模刃口基本尺寸小一  相似文献   

19.
<正> 由于新型卡尺的主尺材料选用马氏体4Cr13不锈钢制造,过去一般主尺材料为T8A钢,原用的落料模——固定式硬性卸料落料模已不能适应新钢材对冲压加工的要求,因此设计制造了一副如图2所示新结构落料模——敞开式聚氨醋橡胶弹压卸料落料模。经过试模及批生产使用证明新模具解决了厚板料、高强度4Cr13不锈钢的冲裁问题,工件剪切面质量良好,一次刃磨寿命已超过2万次。  相似文献   

20.
王健 《模具制造》2002,(7):18-18
1问题的提出图为一连接片零件按图排样设计的冲孔切1。2断模冲制的零件出现孔的中心到两边的距离不对称现象如图所示,3。图1连接片图2连接片排样图图3不对称原因分析2模具结构及刃口尺寸如图所示图中C为切断4。凸模与下模之间的间隙工作时切断凸模侧面与挡块。贴紧削除切断时的让刀现象挡块同时起定位块的作,。用原模具中BE=B单侧间隙C。,=22mm,/2=11mm,=落料外形时凹模的尺寸决定零件的尺寸在切0.1mm。,。断时挡块与下模相当于凹模所以切断后外形尺寸得,,,到了保证同时切断凸模与冲孔凸模之间又是落料凸;,模与冲孔凸模的…  相似文献   

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