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通过对链条用40Mn带钢淬火硬度不均的调查分析,认为C、Mn含量低及用户不合适淬火工艺是淬火硬度不均的主要原因,为此针对厚规格链片开发40Mn-1,并协助用户调整淬火工艺. 相似文献
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杭钢工程机械公司的履带板产品使用的热处理炉为无马弗网带炉,网带淬火池在未改进前,其淬火后的履带板工件存在多处软点,影响履带板产品的使用寿命。经过对淬火池增加喷淋装置喷头并合理布置喷头位置、增强搅拌能力等措施后,完全消除了淬火软点,热处理后的履带板的各项理化性能满足用户需求。 相似文献
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针对带钢材料在淬火处理后出现的变形及硬度偏低的情况,从其生产工艺、化学成分,及金相组织方面,分析了其产生的原因,结果表明,造成此情况的原因是原材料的脱碳。 相似文献
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高碳钢加热完全奥氏体化后冷却到M5点以下,将获得马氏体,马氏体形成时有一部份奥氏体不能转变而被残留下来,这部份奥氏体称为残余奥氏体。改变冷却速度,进行冷处理等将得到不同数量的残余奥氏体(A残),随着残奥的增加硬度(HRC)随之降低。 相似文献
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分析了纵筋板轧制时压下率与前滑、硬度场之间的关系,得出可用于计算前滑值的实用计算公式,以及硬度场的分布规律,给制订纵筋板生产工艺方案提供了依据。 相似文献
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设计了新型淬火感应器和特殊工装夹具、吊具,采用立式中频淬火机床,选择合适的淬火工艺对宝钢1800-2#热镀锌项目45钢φ1 000 nm、Ф800 mm淬火镀铬辊淬火,四条正交母线上硬度均匀性≤5 HSD. 相似文献
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电梯导轨冷拔断裂原因分析 总被引:2,自引:2,他引:0
冷变形加工的电梯导轨具有优异的表面质量和良好的机械性能,并能缩短加工周期,降低金属损耗。山西榆次型钢厂在国内率先对冷拔电梯导轨进行了研制与开发。冷拔电梯导轨生产工艺复杂,难度大,生产初期常出现一些质量问题,如拉拔过程中的成品道次发生断裂,因此成材率较低。本文分析了电梯导轨冷拔过程发生断裂现象的原因,提出了改进工艺的措施。1 电梯导轨钢的生产工艺和技术要求1.1 生产工艺冷拔电梯导轨钢是先由方钢坯经过热轧轧成接近冷拔前的形状尺寸,再经过一次退火、一次冷拔、二次退火、二次冷拔至成品的生产过程。1.2 材料要求导轨… 相似文献
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针对NM400高强韧耐磨钢板脱碳层厚度偏高的问题,进行了厚度方向的连续硬度检测及金相组织分析,结果表明钢的脱碳层深度达0.9 mm。分析认为,淬火温度偏高、保温时间不准确是导致钢板脱碳的主要原因,同时钢板化学成分及加热碳势也对钢板脱碳有直接影响。通过优化钢板成分、改善加热条件、涂覆保护涂料等措施,脱碳层厚度降低至0.1 mm以下。 相似文献
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10B21冷镦钢(/%:0.18~0.23C,≤0.10Si,0.60~0.90Mn,≤0.030P,≤0.035S,0.0008~0.0030B,≥0.02A1)的生产流程为50t顶底复吹转炉-LF-280 mm×325 mm连铸坯-连轧成Φ12 mm材。通过检测得出,当钢中氮含量为0.0046%时,该钢淬火后的HRC硬度值为41~43,而当钢中氮含量为0.0081%时,其淬火后HRC硬度值为21~27,小于技术条件要求HRC值38。通过试验得出Ti/N≤8时,随Ti/N增加,钢中硼的收得率显著增加,如钢中氮含量0.0046%时,Ti/N为7.4,硼收得率达90%,钢中氮含量0.0081%时,Ti/N为4.3,硼的收得率不到70%,造成钢中B含量低,淬火后HRC值降低。通过改进BOF和LF操作,使钢中氮含量控制在0.005%以下(0.0039%~0.0041%),Ti/N为7.5~8.1,钢材心部淬火HRC值为40~42,达到用户要求。 相似文献
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研究了生产工艺参数对粉冶轧钼板材的硬度和弯曲性能的影响试验结果表明,热轧钼板材的硬度和弯曲性能,主要受轧制变形量,加热温度等工艺参数的影响;粉末坯条的成型压力对最终板材硬度和弯曲角无影响,控制适当的钼板加工工艺,可获得理想的板材硬度,弯曲角等综合性能。 相似文献