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我国的火力发电事业正朝大机组的方向发展,因此,生产大型汽轮机组的铸锻钢件,将是我们重机行业的一项重要任务。由于汽轮机缸体是在高温、高压、高速等恶劣条件下工作,加之机组容量大,因 相似文献
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0 概述
2006年5月,某发电厂在对5#机组进行大修时,根据DL 438-2000<火力发电厂金属技术监督规程>的要求,对汽轮机高压缸的结合面和螺栓孔等部位进行了探伤检验.发现高压缸下缸边侧第3个大螺栓孔处存在1条裂纹. 相似文献
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采用液态挤压代替压力铸造生产铝合金高压缸,不仅克服了压铸件内部易形成气孔和氧化夹杂物的缺陷,而且提高了成品率,降低了产品成本,在分析了高压缸液态挤压成形过程的基础上,提出了成形压力计算的简化模型,并采用变形功法推导了成形压力计算公式,得到了适合实际应用的结果。 相似文献
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阐述了汽轮机通流部分结垢的原因、危害及运行监督的一般方法并介绍了该厂B25/90-10汽轮机组在运行实践中的经验及教训,以供同型机组在生产运行中参考。 相似文献
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介绍了蒸汽轮机高压缸铸件的结构特点和技术条件,分析了其技术难点,确定了分型面和工艺参数,设计了浇冒口系统,利用MAGMA软件对铸件的凝固及充型过程进行了模拟,优化了铸造工艺方案。工艺验证结果表明,高压缸管孔的壁厚均匀,铸件的组织致密,无缩松,性能可满足顾客要求,达到了降低生产制造成本,提高铸件质量的目的。 相似文献
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介绍了中压外缸铸件的结构以及其浇注系统设计.采用半开放式浇注系统,最小截面设置在分直浇道,各组元截面积比为F直1∶F横1∶F直2∶F横2∶F内=1.2∶1.34∶1∶1.07∶ 1.24;内浇道做成宽度逐渐扩大形,开设在下型3只轴孔处.采用华铸CAE凝固模拟软件分析浇注动态过程,结果表明充型较为平稳;铸件尺寸检验和UT检测显示铸件符合客户要求. 相似文献
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发动机地面起动时高压涡轮转子卡滞,通过对该发动机卡滞物及正面环喷管断口的失效分析认为,卡滞原因是由于正面环喷管平面与正面环的球面组合时有不同程度的间隙,在间隙大的部位采用搭桥焊接,焊点细腰部位产生横向收缩裂纹,在校正喷管角度时应力过大,裂纹扩展直至断裂,在工作过程中当3个焊点全部断裂时,正面环喷管脱落并卡滞在高压涡轮工作叶片之间,导致转子卡滞。通过改进焊接工艺,取消校正工艺,加强焊后检查,能有效预防正面环喷管脱落而导致的高压转子卡滞故障。 相似文献
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介绍了超超临界1000MW凝气式蒸汽轮机铸钢件的结构特点、技术条件。分析产品在铸造过程中可能出现的问题,从造型方案的选择、冒口补贴和浇注系统的设计着手,并利用MAGMA软件对凝固及充型进行模拟仿真,优化了过程操作,提高了铸件质量,最终降低了生产成本。 相似文献
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以超临界汽轮机用1Cr11MoNiW1VNbN不锈钢为研究对象,研究了热处理工艺对其组织和力学性能的影响.研究表明:1Cr11MoNiW1VNbN不锈钢经几种工艺热处理后的组织全部是板条马氏体组织,随着淬火温度的升高,晶粒度逐渐变大;抗拉强度随回火温度的升高而下降,且在660℃以后下降速度快速增加,材料塑性随回火温度的升高而升高,1050℃和1100℃淬火的试样无论是强度还是塑性都比较高;其拉伸断裂时均为脆性断裂,但在同一淬火温度的条件下,随着回火温度的升高,断口的韧性断裂特性逐渐趋于明显;1Cr11MoNiW1VNbN不锈钢硬度随回火温度的升高先下降后升高,在回火温度为695℃处最低. 相似文献