共查询到20条相似文献,搜索用时 343 毫秒
1.
河南龙宇煤化工有限公司二期项目包括400 kt/a醋酸装置、200 kt/a乙二醇装置及其配套工程,其中,CO深冷分离系统采用法液空公司的技术,运行前期装置负荷较低,CO深冷分离系统运行比较稳定,2020年随着新建乙二醇装置的投运,CO深冷分离系统运行负荷达到110%时,冷箱出现工况紊乱的问题,严重影响后系统的生产运行... 相似文献
2.
早期国内在深冷分离技术工程化方面的研究较少,近年来随着国内深冷分离工艺技术及设备制造水平的不断提升,相关关键技术陆续得以掌握,国内深冷分离技术和设备制造商陆续开始承接深冷分离装置的研发设计与制造。2018年,杭州中泰深冷技术股份有限公司承接了湖北三宁化工股份有限公司1套“合成氨原料结构调整及联产600 kt/a乙二醇项目CO深冷分离装置”的研发设计任务,针对该套CO深冷分离装置规模大、工艺介质运行压力高的特点,杭州中泰在循环压缩机介质选择及一些关键项(包括高压板式换热器、脱氮塔顶冷凝器的设计以及避免甲烷固化冻堵风险、装置能效优化、装置安全保障措施)方面进行了充分地考虑和精心设计,使得这套目前国内规模最大的CO深冷分离装置实现了平稳运行,无论是产品气的产量、纯度,还是装置的能效水平,均达到或优于设计指标要求。 相似文献
3.
4.
针对扬子石化芳烃厂一氧化碳装置投产运行后深冷分离系统出现的问题进行了较为全面的系统分析,分别从工艺流程、仪表、设备等多个角度对系统优化和平稳运行进行了讨论,同时对该装置深冷分离系统几年来运行问题及改进措施进行了总结分析,提升运行稳定性、节约非正常排放费用,为国内同类一氧化碳深冷分离工艺的生产提供借鉴。 相似文献
6.
在氧气生产过程中,选择气体分离装置,实施气体的深冷分离工艺,使空气得到分离处理,满足制氧工艺的技术要求。通过降低温度的方式,将空气进行精馏分离处理,得到较高纯度产品的生产工艺,都属于深冷分离工艺。对气体深冷分离工艺技术进行优化,满足气体生产企业的需求,获得更高纯度的气体,满足市场的需求。 相似文献
7.
通过对淤浆法高密度聚乙烯工艺装置溶剂回收系统的流程分析,及现有聚乙烯装置溶剂回收系统尾气回收技术的比较,分析比较膜分离和深冷分离组合回收技术在高密度聚乙烯工艺装置溶剂回收系统应用的优势,并通过工业案例对该组合技术的投用效果进行验证:膜分离和深冷分离组合技术回收效果显著,可以有效分离高密度聚乙烯装置溶剂回收单元排放尾气中的异丁烷和乙烯组分,异丁烷的回收率大于90%,乙烯回收率大于80%。本文同时结合工程实例对该技术进一步的优化进行探讨。 相似文献
8.
介绍了河南龙宇煤化工有限公司CO深冷分离装置的工艺原理、特点和工艺流程,分析装置运行过程中出现的问题,并提出了具体的解决措施,总结了CO深冷分离装置的运行经验。 相似文献
9.
10.
11.
介绍了法国液化空气集团首套54 000 m~3/h大型低温深冷分离装置的工艺流程及其运行过程中各种工艺气组成。针对该大型低温深冷分离装置在实际运行过程中存在的工艺和设备方面的问题,提出了相应的改进措施。 相似文献
13.
14.
15.
红压深冷装置作为大庆油田设计院自主设计的第一套天然气深冷分离装置,制约其高效节能运行的因素较多。本文立足生产实际,在分析装置物耗、能耗高原因基础上,总结了近年来开展的膨胀机增压扩能技术科研攻关、过滤单元改造、低温多级降压套筒技术研究、冷箱吹扫技术研究、循环水和导热油系统技术攻关等一系列成效显著的节能降耗措施,并对其产生的经济效益进行了评价分析,从而为同类深冷装置节能优化运行提供借鉴。 相似文献
16.
17.
18.
介绍了扬子石化乙二醇装置环氧乙烷精制系统优化改造项目并对改造后精制系统的实际运行状况进行技术标定。采用新型塔内件技术,将原有两套环氧乙烷精制系统合并为一套,恢复环氧乙烷产能的同时提升了装置的本质安全。标定期间,环氧乙烷精制系统整体运行平稳,产品质量均满足国家优级品控制指标,产品能耗低于设计值,满足技术协议要求。 相似文献
19.
《中氮肥》2020,(1)
在国内煤制乙二醇项目及其生产工艺蓬勃发展之际,乙二醇合成催化剂之转化率、选择性、稳定性及使用寿命等对于系统的经济运行至关重要。结合安阳永金化工有限公司200kt/a煤制乙二醇装置的工艺流程,介绍河南能源化工集团研究院所开发的乙二醇合成催化剂在安阳永金的首次工业化试验情况,并将其与200kt/a煤制乙二醇装置上一炉乙二醇合成催化剂的运行数据作对比分析。6个多月的运行实践表明,本新型乙二醇合成催化剂的转化率、选择性、收率、低温活性、稳定性等方面均表现良好,完全能够替代之前的乙二醇合成催化剂,满足正常负荷下的安全生产需要。同时总结了本新型催化剂的运行经验,也提出了一些运行操作方面的建议。 相似文献
20.
本文分别对深冷分离、PSA、膜分离三种CO生产工艺技术进行了综合比较,结果表明:PSA工艺和深冷分离工艺满足CO生产要求;PSA与深冷分离相比,能耗、操作费用和投资均低,有明显优势,因此,本项目CO生产技术推荐采用PSA制CO工艺。 相似文献