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生产烟灰陶粒时,由于烟灰可塑性很小,故須借助粘結剂成球。可作烟灰陶粒成球粘結剂的种类很多,比較常用的有以下两种: (1)粘土:粘土具有很好的塑性,是一种良好的成球粘結剂。在烟灰陶粒成球过程中,粘土的細小顆粒可以吸附和粘結烟灰的顆粒,使其形成致密的球体,并具有一定的孔隙、机械强度和热稳定性。成球时,粘土摻量视烟灰的細度和粘土的塑性而定,試驗表明,塑性粘土摻量为9~13%,砂质粘土摻量为 相似文献
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用熟料砖作迴轉窑烧成带衬料,具有成本低、易制造和热損失小等許多优点。过去一直认为熟料砖耐磨性和耐急冷急热性較差,会影响水泥窑的长期安全运轉。但日本有一台φ3.5×50m立波尔窑,烧成带使用熟料砖作衬料,窑长期安全运轉了312天。在另一台立波尔窑的烧成带內,同时使用了厚度相同的熟料砖、鉻鎂砖和高鋁砖作衬料,当窑运轉187天后,熟料砖的厚度減薄到50~60mm,鉻鎂砖減薄到70mm,高鋁砖減薄到40~50mm,說明用熟料砖作迴轉窑烧 相似文献
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我厂采用低鋁高鉄配料方案,使熟料竔重合格率提高,游离石灰下降,熟料强度提高。此外,低鋁高鉄配料方案还有如下优点: 一、对煤的适应性較大。即使煤的灰分在30~40%以上,采用低鋁高鉄方案也能保証熟料有較高的强度。如我厂1961年5月,煤灰全月平均高达30.57%,熟料28天的抗拉和耐压强度也分別达到了32公斤/平方厘米与709公斤/平方厘米。当煤的灰分低于18%以下时,熟料煆烧和窰皮保护也不会发生什么困难。二、可避免C_3A过高的水泥后期强度倒縮。經我們試驗,将熟料加3%石膏,磨細到比面积3,000平方厘米/克,一天强度可达200 相似文献
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一般水泥厂在生产控制中,都以竔重作为鑑定熟料质量的重要指标,但当煤粉灰分較高时,掺入熟料中的煤灰量也增多,由于煤灰熔点低,因而生成的液相最大大增加,粘附在熟料顆粒表面,造成假象的致密;并有明显的分层現象。在反光显微鏡下观察这种熟料試样的光片,熟料顆粒中心多孔洞,較疏松,阿利特結晶外形不完整,有較多游离石灰团,而顆粒外层則多为液相。这种熟料竔重虽較重,但游离石灰却很高。在这种情况下,就不能用竔重,而必須用游离石灰含量的高低来鑑定熟料质量。 相似文献
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我厂迴轉窑冷端挡料圈,原来用異型耐火砖砌,使用寿命一般为90天,最高不过180天,而且常因镶砌质量不好而发生掉砖。特別是冬季鑲砌的,养生条件差,更易于发生掉砖。1961年我們改用耐火砖碎块、矿渣与水泥配制的耐热混凝土作挡料圈,使用寿命达一年另7个月。耐热混凝土的組成,按重量比,普通水泥占43%,耐火砖碎块及矿渣(作填料)占39%,加水量为18%。填料粒度組成为:1~5mm 21%;5~7mm 18%;7~10mm 18%;>10mm 43%。其中耐火砖碎块粒度最好在15~25mm,不要太細,以免降低强度。如用7~10mm水泥熟料作填料,混凝土耐压 相似文献
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硅酸盐水泥的凝結和硬化,与加水拌和后水化产物的高分散度有关。因此,研究硅酸盐水泥水化时的分散过程,有助于了解水泥的凝結和硬化。我們研究了两种不同細度的硅酸盐水泥在不同分散介质(蒸餾水和石灰飽和溶液)中水化时的分散度。为了比較分散度和液相CaO浓度之間的关系,采用的水灰比为40:1。此外,还进行了标准稠度水灰比試体的强度和結合水試驗。 相似文献
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无介质磨就是磨內不装研磨介质,利用物料本身連續不断地相互碰击和研磨,而达到粉碎、磨細的目的。无介质磨与一般球磨比較具有如下优点。1.产量高,电耗比球磨低40%左右。2.可节約大量用于制造研磨介质的金屬材料。3.結构简单,易于操作,維护費低,并可同时进行粉碎和磨細。4.基建投資少,仅为球磨的40%。一般无介质磨直徑与长度之比較大(D/L=5—3)。直徑最大的达12米。图1为无介质磨断面图。物料由运輪机运到料仓,經加料口送入磨中。磨內壁装有叶片式衬板,壁端装有反击板。物料在磨內的运动軌迹如图1δ所示。物料随磨筒旋轉到一定高度,当产生的离心力小于物料重力时,則物料下落,将筒底上的 相似文献
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《中国建材》1964,(23)
为了控制入磨熟料溫度不过高,保証熟料按出窑先后进入水泥磨,中南工业建筑設計院为我厂設計了一种立式圓形熟料庫溆诺闳缦?(1)容积大,基建投資比吊車庫低30~40%;(2)建筑面积小,輸送設备采用通用的提升机、皮带机,便于維护,电耗低;(3)熟料通过破碎、篩分再按质入庫,便于控制入磨熟料质量,从而保証出厂水泥符合国家标准的规定。其缺点是庫深,散热不快。我厂立式圓形熟料庫的布置見附图。出立窑熟料用耐热皮带机送至提升机,提升机房設有250×500mm的顎式破碎机,并設有分級篩,通过篩子的粒度較小的熟料,直接用提升机送入熟料庫;篩上較大粒度的熟料仍回破碎机破碎。提升机頂部还設有黄粉篩,篩分出来的黄粉进入黄粉仓,熟料則經皮带机入庫。庫底有螺旋閘門,以控制入磨熟料量。立式圆形熟料庫为鋼筋混凝土結构,直径为7m,高14.5m,壁厚15cm,漏斗角度为47°,漏斗以上淨 相似文献
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大家知道,回轉窑分解带是热負荷較大区域之一,如增加这带的传热面积,加强热交換作用,会有利于窑产量的提高和热耗的降低。因此,我提出在窑內安装挡砖的建議:即纵向每隔1m安装一块,横向每隔500mm安装一块。挡砖的高度大約比衬料表面高150~200mm,每块挡砖的寬度和长度与衬料砖相等。 相似文献
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白水泥企业的节能途径 总被引:1,自引:0,他引:1
白水泥企业绝大多数为80年代中建的,年产白水泥3万吨以下的占95%以上。企业规模小,设备小型化,节能意识薄弱,管理制度不健全,技术水平低,产量低,能耗高。因此,要彻底解决这些问题必须做好以下工作:一、改革窑型提高窑的生产技术水平白水泥企业多数采用中空干法窑煅烧熟料,其热耗高,且窑的规格越小热耗越高。80年代白水泥的生产有个别企业采用窑外分解技术,使热耗从中空窑的10454千焦/千克熟料降到7526.08千焦/千克熟料,降低28%。还有个别企业采用预热器 相似文献
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各种纖維在紡紗加捻过程中,由于各自的特性,都有其最适宜的捻度范围。在一定的捻度范围內,紗线的强度随捻度的增加而提高。但当捻度增加到一定值时,由于纖維的卷繞角度过大,反而使紗线的强度降低。另一方面,当捻度增加时,紗线內纖維的密集度增加,使纖維間的空隙减小,紗线变得紧密;結构越結实,横向变形也就越不容易,因此,紗线的横截面形状就由橢圓形变得接近于圆形。故采用捻度較大的紗线織造玻璃布,可以减少布的受压变形,从而提高布的厚度。 相似文献