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我公司前三期4600t/d熟料生产线投产以来,窑产量一直稳步提高,但窑尾收尘料与增湿塔收集的生料灰(简称回灰料)量也大幅增加。由于回灰料波动大、量不稳,在将回灰料直接与出磨生料共同入窑煅烧时,给熟料质量稳定带来较大影响。经过多次对比分析,我公司在四期4600t/d熟料生产线设计时,在窑尾增加了一个回灰料处理系统,专门收集回灰料,并让其稳定地入窑 相似文献
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湖南常德南方水泥厂生产线,正常生产时烟囱NOx原始浓度为580~670mg/Nm3,原SNCR系统在低于100mg/Nm3的控制目标下,氨水用量小时均值为1.2m3/h,原系统无法将烟囱NOx浓度小时均值稳定控制在50mg/Nm3以下。经过上海万澄公司的技术改造后,智能He-SNCR系统在低于100mg/Nm3的控制目标下,氨水用量小时均值为0.731m3/h,并实现将烟囱NOx浓度小时均值稳定控制在50mg/Nm3以下,氨水用量小时均值为1.028m3/h。通过上海万澄的He-SNCR系统技术改造,氨水节约率为39.08%,系统可实现50mg/Nm3以下超低排放稳定控制。 相似文献
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为推进企业的数字化转型,建设智能化水泥工厂,陕西某4 500 t/d水泥生产线采用智能优化控制系统替代了传统的人工控制,实现了熟料烧成、原料粉磨、水泥磨、矿渣磨及煤磨五个子系统的智能优化控制。智能优化控制子系统对工况的适应性较好,投运率均高于95%。与人工控制相比,采用智能优化控制系统后,单位熟料烧成热耗降低了0.79 kg/t,节煤0.82%;运行电耗降低了1.77%~4.24%,运行产量提高了1.21%~3.96%,生产运行成本得到明显降低。 相似文献
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某5 000t/d水泥熟料生产线烧成系统原采用双系列五级预热器系统、三喷腾分解炉和带空气梁的第三代篦式冷却机。由于生产线运行时间较长,烧成系统存在预热器系统阻力偏高、C1出口温度偏高、窑头部分冷却风机用风不合理、出冷却机熟料温度偏高及热回收效率偏低等问题。结合对现场烧成系统的热工诊断结果,对运行过程中出现的问题进行了技术分析,制定了烧成系统优化方案,并从撒料装置调整、旋风筒扩容、分解炉扩容、更换高效节能风机、更换第四代带中置辊破篦式冷却机等方面开展了技术改造。技改实施后,系统能耗进一步降低,系统阻力减小,换热效率提升,达到了预期技改目标。 相似文献
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本文介绍ABB公司800xA系统在某10000t/d水泥生产线中的应用,从硬件结构,软件组态两方面说明系统配置方法,以及实际运行中实现的功能。 相似文献
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蚌埠中联水泥有限公司(以下简称我公司),40600 t/d生产线自2014年2月试生产以来,生料配料一直采用石灰石、湿粉煤灰、铁尾渣和砂岩四组份配料。2019年下半年由于安徽省蚌埠市地区矿山资源治理影响,我公司矿山开采推进一度陷入困境(向南部拓展是森林,根据国家宏观调控,不能破坏森林,唯一的办法是向下开采,地下矿石结构复杂。通过打孔探测东采区95平台以下矿石品味较低断面及以下页岩及猪肝石偏多给生产配料带来巨大困难,周边矿山矿石品位也不高),面对目前情况,公司专业技术人员大胆调整配料方案,偿试提高石灰石配比用量,尽量减少辅材用量,通过大量过实验调整配料方案改用三组份配料(减掉湿粉煤灰目前也采购困难),加强优化操作参数调整控制,生料磨台时有提高,生料质量较稳定,熟料质量、产量都有提高,最终生产出的熟料3 d抗压强度达到30.5 MPa,28 d抗压强度达到55.6 MPa以上,其余各项指标较好,解决了低品位石灰石不能配料问题,为企业创造可观经济效益。 相似文献
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简要对比了GB 4915—2013和GB 4915—2004,显然GB 4915—2013的颗粒物排放限值比老标准提高了40%;并全面分析了水泥厂的粉尘特性和废气特点。在此基础上,详细介绍了收尘系统设计的工艺参数确定和滤料选择,并进行了三条5000t/d熟料生产线的收尘系统设计概况介绍。 相似文献
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烟台东源水泥有限公司是由烟台电业局所属烟台东源电力集团有限公司、栖霞市电业公司等多家企业共同出资参股组建。该公司正在建设的3 000t/d新型干法水泥生产线及其配套的马院山石灰石矿山工程,由成都建筑材料工业设计研究院有限公司承担工程设计、设备材料采购、项目建设管理及技术支撑服务,直到最终验收,开创了我国大型水泥工 相似文献
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<正>碱渣主要为氨碱法制碱过程中排出的废渣,其化学成分与煤矸石类似,且价格低廉,利用其代替煤矸石生产水泥熟料,将产生较大经济效益。我公司一条4 600t/d生产线上使用碱渣代替煤矸石生产熟料,取得了较好的效果。1原材料分析1.1化学成分分析经检测,碱渣中不含重金属,无放射性物质。碱渣与煤矸石的化学成分分析见表1。 相似文献