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采用闭环控制系统,实现恒张力卷取。详细介绍了控制系统组成、原理及控制算法。本套控制系统运行稳定、高效、并能对现场总的干扰作出电气补偿。 相似文献
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对全钢子午线轮胎胎体帘布稀线产生原因进行分析并提出改进措施。造成胎体帘布稀线的主要原因包括压延相关张力/压力设置不合理或波动造成局部脱层和裁断接头异常、成型导开胎体时拉伸造成胎体帘线疏密不均、成型胶部件接头过大或接头拉开、成型胎体接头异常、半部件胶料中或成型贴合半部件层间有杂质、胎坯转运或存放过程中受伤变形等。通过合理设置压延辊筒间压力,严格控制裁断、成型胎体接头器压力,规范成型胶部件接头质量,避免杂质带入及帘布拉伸,避免胎坯转运存放过程中发生变形等措施可有效减少胎体帘布稀线的发生。 相似文献
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分析全钢子午线轮胎生产过程中胎体帘布稀线产生的原因,并提出对策。胎体帘布产生稀线的主要原因:成型时轮胎胶部件接头不合要求、帘布接头异常、胎坯存放过程中变形、帘布压延过程中钢丝张力和压力设置不当以及边部轻微脱层、帘布成型过程中拉伸。通过采取严格控制成型时轮胎胶部件接头质量、设定合理的接头机压力、调整压延机辊筒间压力和钢丝张力、保证帘布压延时供胶连续和均匀、避免成型时帘布拉伸等措施,有效解决了胎体帘布稀线问题。 相似文献
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分析全钢载重子午线轮胎胎体帘线密度不均、裂缝、交叉和弯曲等质量缺陷的产生原因,并提出解决措施。定期检查钢丝帘线的平直度和残余应力、锭子导开张力及各区段的压延张力;监控裁断机接头质量、定期检查接头机的锥形齿轮、控制帘布的停放时间;确保设备参数、各部分风压、工艺参数符合标准要求,定期检查拉链机的接头功能,严格规范成型操作;检查硫化胶囊和胶囊卡盘、控制硫化定型压力。通过采取以上措施,使轮胎X光检验合格率达到99.8%以上。 相似文献
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为解决轮胎成型机胎体帘布层上料的偏移问题,对造成传送带的偏移的因素进行深入分析,将传送带自身的精度和传送带供料架运转造成的偏移两方面原因区分剥离,通过重新建立判断标准,从而实现精准调整,减小上鼓误差,降低劳动强度,提高生产效率. 相似文献
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试验研究不溶性硫黄IS-HS-7020在半钢子午线轮胎胎体帘布胶中的应用,并与不溶性硫黄IS-HS-6033进行对比.结果表明,在帘布胶中减量使用IS-HS-7020,胶料硫化特性、分散性和硫化胶物理性能及帘布粘性与加入IS-HS-6033胶料基本相当,成品轮胎的耐久性能和高速性能均超过国家标准要求,可降低配方成本. 相似文献
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