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我厂在原2×42孔JN80-I型焦炉基础上扩建33孔JN80-IV型焦炉,于2003年置换高炉煤气加热后,出现炉头温度偏高,横排温度系数只有0.67。其中1~7眼、22~28眼都脱离横排标准范围;2眼、27眼更是偏离70℃以上,炉头温度达1200/1250℃。造成炉头焦大量跌落,不仅增加了炉门操作的工作量还增加了炼焦耗热量。虽然采取了调整标温及加大支管压力等措施,但效果不明显。上述问题主要原因是JN80-IV型焦炉在蓄热室封墙上采取了各种保温措施,减少了蓄热室封墙窜漏和散热,使炉头火道供热增加;另外在第2、3火道间增加了循环孔,使炉头火道温度影响更明显。… 相似文献
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结合山钢股份莱芜分公司焦化厂5#焦炉温度调节工作,根据转炉煤气掺混量波动与加热用高炉煤气热值变化,通过理论计算分析焦炉温度波动。通过理论计算发现,在转炉煤气掺入比例从0增加到40%时,每增加10%,加热温度理论上升约为155℃左右,变化非常明显。根据此种变化,结合生产实际,分析了转炉煤气掺入后温度调节措施,从而为焦炉加热调节工作提供参考。 相似文献
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边火道温度低会影响炼焦生产、炉体维护、加热控制和焦炉寿命.介绍了6m焦炉边火道温度偏低的原因,通过边火道补充加热以及砖煤气道喷浆、修复,达到了提高焦炉边火道温度的目的. 相似文献
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为解决7.63m焦炉炉顶空间温度偏高带来的不利影响,将加热水平由1210mm加大到1650mm。改进后炉顶空间温度稳定在850℃以下,降低了大型焦炉对稀缺煤种的依赖性,提高了化产品的产量和质量,稳定了煤气制甲醇系统的运行。 相似文献
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焦炉在使用过程中,随着炉龄的增长,逐年损坏与衰老是不可避免的。焦炉炉头由于边火道受装煤、摘炉门、推焦等操作的影响,且处于整个炉体的外围,温度低、散热多,因此常因供热不足而出现温度过低的现象,从而造成炉头部位的焦炭产量及质量下降,并为环保工作带来压力。针对焦炉炉头温度偏低的问题,结合安泰集团焦化厂二炼焦车间组大容积焦炉的实际情况,对焦炉炉头温度的管理与控制做了调研,通过头脑风暴法分析影响炉头温度的因素,提出了一系列控制对策,以此对影响炉头温度的因素进行科学处理,最终取得了明显的效果。 相似文献
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石家庄焦化集团二炼焦分厂现有两座70孔两分下喷复热式焦炉,自1979年投产以来,一直进行着严格的科学管理,在完善加热制度及加强焦炉维护外,还不断改变及引进新的焦炉维修技术和新型泥料,使焦炉多次荣获中国炼焦行业协会授予的特级炉称号。现在周转时间18h的条件下,仍保持着良好的运行状态。但焦炉已连续生产了23年,部分炭化室墙面出现了不同程度的剥蚀及大麻面,尤其是炉头部位(包括炉头直缝及炉肩缝)也出现剥蚀坑,使砖煤气道窜漏,炉顶表面凸凹不平,造成小炉头跑、冒等问题。使用传统的磷酸泥料进行抹补与喷补其效果… 相似文献
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分析了4.3 m焦炉由高炉煤气改烧焦炉煤气后加热系统存在的主要问题及原因,并提出了相应的改进措施,总结了改烧焦炉煤气的操作经验。改进后加热系统运行效果良好,提高了全炉温度的均匀性和稳定性,降低了炼焦耗热量。 相似文献