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我厂氯化氢工段采用三合一炉合成盐酸,再用脱吸法制高纯度氯化氢,用于生产聚氯乙烯。可是大家都知道氯化氢和盐酸是氯碱厂里常见的腐蚀性最强的两种化学介质,正因为如此,解吸塔和三合一炉均要有备用设备,以应生产急需,因而要求使用密封性能良好的阀门。我厂过去一直使用硬聚氯乙烯塑料阀和法奥里特阀。但是,法奥里特阀的阀 相似文献
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氯碱企业的腐蚀与治理 总被引:2,自引:2,他引:0
介绍了氯碱企业腐蚀的治理方法:采用自行设计的用蒸汽直接加热的汽水混合器取代盐水预热用碳列管式换热器;用紫铜管列管式换器作为重饱和盐水预热器;用钢衬聚丙烯管道作电解盐水管和淡碱管;大检修时用硝酸洗冷却器壳程;自制铸铁泵并改进密封,应用于尾氯吸收系统;采用阀芯为依基合金,阀座为聚四氟乙烯材料的氯系统阀门;用钢衬聚丙烯管输送盐酸系统氯化氢气体及其液体;用酚醛树脂涂抹盐酸储罐的胶层;制作不锈钢浓碱冷却罐取代碳钢板卷制浓碱冷却罐;用氯磺化防腐涂料保护钢筋混凝土框架.. 相似文献
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我厂盐酸工段,是平衡全厂废氯的一个主要工段。原工艺是:由合成炉生产的氯化氢气体用填料塔一段吸收后,氯化氢尾气用水流泵抽出,生成的酸性废水直接向地沟排放。这样大量的含酸废水排入地沟,不仅每年给国家造成极大的浪费,同时严重地腐蚀下水道、厂房、地基,并使地下产生溶洞和发生地陷等严重后果。 相似文献
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我厂盐酸储罐以及浓稀酸循环罐是个需要经常进出料的设备,原来设计的呼吸阀为塑料容器。液体储存量小。出料时经常有氯化氢及盐酸泄漏,对环境造成损害,并经常受到处罚,因此我厂对呼吸阀系统进行了技改。 相似文献
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我厂合成炉合成的氯化氢用自来水吸收生成31%盐酸,制酸过程中氯化氢溶于水放出大量热并被冷却水带走,因合成氯化氢中含有少量过量氢,过量氢随氯化氢带入制酸系统,并聚在系统的角落里,若遇静电火花易发生爆炸,为防止氢气积聚采用水流泵抽空系统,抽出气体由废气吸收塔吸收,然后放空尾气,另外包装盐酸,处理系统除酸雾也对系统抽空,抽空过程中的抽出气体除少量氢气外还有大量氯化氢,氯化氢溶于大量吸收水而面稀酸,这部分水以往排入地下水沟,不仅污染附近水域,而且酸水所到之处钢铁部件,水泥设施均遭受严重腐蚀,经测试1998年盐酸贮槽抽空及包装抽废气用的吸收水均每小时排放30m3,水的PH值约为2-6,由此估算每天排放HCl约260kg。 相似文献
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采用氯化法生产烷基苯付产大量的氯化氢气体,国内洗涤剂厂是通过水吸收制成盐酸。吸收方法主要采用填料式、膜式和板室式。我厂自1977年9月起试用。808型块孔式散热吸收法,通过近一年的实践得到了一点体会。一、关于氯化氢的吸收氯化氢在水中的溶解度很大,当它和水接触时,气体中的氯化氢分子可迅速进入水中被水吸收而成盐酸溶液。此时气相中氯化氢气体分压P_气逐渐降低,而盐酸溶液所产生的氯化氢蒸气分压P_液逐渐增加。当P_气>P_液时,溶液可继续进行吸收,而且吸收速度取决于两者的压力差;当P_气=P_液时,气液两相之间达到了动态平衡。吸收也就停止了。 相似文献
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序言 宜昌市树脂厂聚氯乙烯车间氯化氢工段采用石墨制三合一炉生产盐酸,然后再用脱吸法生产高纯度氯化氢的所谓“三合一炉脱吸法”已有十年的历史,在十年的生产实践中解决了生产中所遇到的一系列问题,生产已十分正常。现将十年来的经验教训总结如下。 我厂三合一炉(正名为合成吸收塔),原系锦西化工厂根据本厂小试验,参照国外样本设计的,设备由辽阳碳素厂制造。 三合一炉第一台于1973年10月首次点 相似文献
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以硫酸钾副产盐酸脱析氯化氢联产PVC运行总结 总被引:1,自引:0,他引:1
2000年我厂经过技改,烧碱达到4万t/a生产能力,PVC树脂达到6万t/a生产能力,但是,由于电解车间生产的氯气,氢气合成的氯化氢,不能够满足PVC车间满负荷生产的需要,为了保证PVC车间满负荷生产,提高经济效益,我厂决定采用硫酸钾副产盐酸制取氯化氢供PVC车间生产使用,该项目于2000年元月进行设计,安装,调试,于9月份顺利投产。现就装置及运行情况简述如下。 相似文献
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