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600 MW偏转二次风系统锅炉炉内结渣特性的数值模拟 总被引:1,自引:1,他引:1
偏转二次风系统已广泛应用于大型四角切圆燃烧锅炉,用以报制炉内结渣,防止水冷壁高温腐蚀等。为降低炉膛出口扭转残余,通常采和下部二次风大角度正切、上部二次风和OFA风反切的布置方式。本文对某台采用偏转二次风系统的600MW燃煤四角切圆燃烧锅炉的炉内结渣过程进行模拟,对炉内气固相流动、温度场、气固相燃烧、固相向水冷的输运过程和灰粒在水冷壁上的附生长过程进行了数值模拟,结果表明,偏转二次风系统具有较强的防结渣性能,这一点也被锅炉的实际运行所证实。 相似文献
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针对35t/h抛煤机炉普遍存在的飞杰含碳量高、锅炉效率低、烟囟冒黑烟等问题,对二交钢进行了改造,取得了较好的效果。 相似文献
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针对电站锅炉在运行过程中存在的NO_x排放浓度过高的现象,文中利用Fluent软件对某台1 000 MW塔式锅炉的燃烧过程进行数值模拟,并研究了不同偏转二次风角度对锅炉NO_x排放的影响。研究结果表明:以对角线45°为基准,偏转二次风偏转角度在30°以内时,炉膛内均能形成良好切圆;增大偏转二次风偏转角度,炉膛中心四周NO_x质量浓度明显下降;随着炉膛高度增加,NO_x质量浓度逐渐减少,偏置风偏转角度30°工况与偏转角度10°工况相比较,炉膛出口处的NO_x质量浓度下降了10.3%。 相似文献
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600MW锅炉偏转二次风系统降低NOx排放的试验研究 总被引:3,自引:1,他引:3
某600MW机组四角切圆燃烧锅炉,采用顶部燃尽风并配合使用偏转二次风系统,炉膛下部二次风大角度正切,上部二次风和OFA风反切肖旋,在炉膛截面水平方向和炉膛高度方向形成分级燃烧.实际运行结果表明,该燃烧器布置方式能抑制炉内结渣,减轻炉膛出口旋转残余并能降低NOx排放量.通过对该600MW机组锅炉进行多工况试验,摸索该炉的NOx排放特性,并在试验中采用燃烧调整方法降低NOx排放,获得了良好的效果,将锅炉的氮氧化物排放水平降低到国家标准限定值以下,为采用偏转二次风系统的大型电站锅炉降低NOx排放提供参考. 相似文献
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改进二次风提高燃烧效果 总被引:1,自引:0,他引:1
改进二次风提高燃烧效果佳木斯纺织热电公司朴万成1前言佳木斯纺织热电公司锅炉是无锡锅炉厂生产的抛煤机炉,由于锅炉给煤的形式和二次风装置布置得不够合理,致使燃烧的状况不佳,运行时有大量未燃烬的碳粒随烟气流排出炉膛。飞灰中可燃物含量较高,不仅浪费能源,而且... 相似文献
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四角切圆燃烧锅炉中各角一、二次风风速均衡是提高锅炉燃烧效率 ,防止炉内火焰中心偏移、炉膛结渣的重要因素。但大容量锅炉多采用直吹式制粉系统 ,且送粉管道阻力不均 ,燃烧器数量众多 ,易发生配风不均。采用数值模拟方法对采用同心反切二次风系统的某 3 0 0MW四角切圆燃烧锅炉四角配风不均对炉内多相流动特性进行了多工况模拟。获得了配风不均对炉内切圆中心、颗粒运动轨迹、贴壁风速等的影响。同时就配风不均对采用同心反切二次风系统和不采用二次风反切技术的四角燃烧系统的影响进行了比较 ,结果表明 ,采用同心反切系统的四角燃烧锅炉对配风偏差更为敏感 ,应引起设计和运行人员的注意 相似文献
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采用理论分析和现场实例验证的方法分析了部分大容量切圆燃烧锅炉炉渣可燃物含量偏高的原因,并提出了相应的具有操作性的解决措施。 相似文献
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湘潭电厂1025 t/h锅炉投产以来一直存在严重结焦问题,多次发生垮焦砸坏水冷管壁事故.为此从煤的燃烧特性和锅炉结构特性方面进行相关性分析,用锅炉常数作为煤种适应性的综合表征值.经计算得出:锅炉的着火稳定性常数大于规定值,着火稳定性良好;锅炉的燃尽性常数接近其下限值,燃尽尚可;锅炉结焦性常数,大于规定值上限,炉膛结焦较为严重,现场实际也证明了该计算结果,从而可正确判断燃烧过程中可能产生的问题及原因,为改造提供依据.通过调整炉内卫燃带敷设位置和减少卫燃带面积,取得了显著效果.该分析方法同时对其它炉型也有借鉴作用.表9参4. 相似文献
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压力偶矩对切向炉气流旋转影响的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
引入壁面压力偶矩概念,研究和分析了在燃烧器区域导致角动量流率额外增加的原因,并依此解释不同锅炉反切效果不同的原因;通过研究壁面压力偶矩与角动量流率的关系,认为在燃烧器区域,壁面压力偶矩起着强化旋转的作用,使旋转射流出现贴壁趋势,由于气流贴壁,使旋转气流在没有付出任何代价的情况下,旋转气流的角动量流率得以大幅增加。图10表1参4 相似文献