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相似文献
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1.
转炉出钢过程中脱硫及钢中夹杂物改性   总被引:6,自引:0,他引:6  
采用转炉出钢“渣洗”方法对钢水脱硫并用钙处理手段对钢中夹杂物进行改性处理,结果表明:在转炉出钢过程中采用“渣洗”脱硫方法可有效降低钢水硫含量;钙处理可使钢中夹杂物改性,从而提高钢材的使用性能。  相似文献   

2.
钙处理对连铸钢浇注性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
职建军 《钢铁研究》2004,32(2):19-21,25
分析讨论了钙处理对连铸钢浇注性能的影响。钢中加入适量钙形成液态铝酸钙 ,可以改善其浇注性能 ;如果钙处理不当不仅影响钢水浇注 ,还会影响钢水在结晶内的凝固行为  相似文献   

3.
钙处理对钢水浇铸性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了改善浇铸性能,应向钢中加入适量的钙,形成液态的铝酸钙。分析钙处理对钢水浇铸性能的影响,钙处理不当时不仅影响钢水的浇铸性能,而且还会影响钢水在结晶器内的凝固行为。  相似文献   

4.
钙处理对连铸钢浇铸性能的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
分析讨论了钙处理对连铸钢浇铸性能的影响,为了改善浇铸性能,应向钢中加入合适的钙,形成液态的铝酸钙。钙处理不当时不仅影响钢水的浇铸性能,而且还会影响钢水在连铸结晶器内的凝固行为。  相似文献   

5.
钙处理工艺对夹杂物变性理论分析与实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过钙处理的热力学分析,界定钢液中w(Al)、w(S)、φ(O)对钙处理夹杂物的变性的影响,并针对萍钢二炼钢厂冶炼的钢水条件,改变钙处理的工艺条件。从而改善钢水品质,保证了钢水的可浇注性以及材质的性能。  相似文献   

6.
文章主要研究转炉炼钢现有生产条件下高钙线钙处理的可行性、工艺技术方法及冶金效果,与原铁钙线处理做比较,并进一步优化高钙线处理工艺,提高钙回收率,改善钢水流动性、降低吨钢钙处理成本,减少烟尘的排放。  相似文献   

7.
从热力学的观点出发,分析了钙质处理能使钢水脱氧、脱硫、改变夹杂物的形态的基本原理,根据钙的物理化学性质,确定钙处理的条件和方式,结合北营公司炼钢厂的设备条件,介绍钢水钙处理的工艺,较为详细的总结、分析了钢水钙处理在低碳、低硅铝镇静钢、耐侯钢和石油管线钢的应用效果。  相似文献   

8.
主要研究在转炉炼钢厂现有生产条件下,实芯纯钙线钙处理的可行性、工艺技术方法及冶金效果,并与原硅钙线钙处理比较,以期优化钙处理工艺,提高Ca回收率,改善钢水流动性,降低吨钢钙处理成本。  相似文献   

9.
钙含量对钢水流动性的影响   总被引:2,自引:2,他引:0  
钙处理钢水能够在较低过热度下正常浇铸.为弄清楚钙处理影响钢水流动性的原因和确定最佳的钙含量范围,从钙含量和钢水中夹杂物固相率之间的关系方面研究了钙元素在钢水中的行为.分析不同钙含量的钙处理钢试样中的夹杂物成分并利用Al2O3-CaO-SiO2三元相图确定试样中钙铝和钙铝硅酸盐夹杂物在浇铸温度下的存在状态,由此得到钙含量和夹杂物固相率之间的关系.改善钢水流动性最佳的钙含量范围在(17~23)×10-6之间.  相似文献   

10.
含铝钢水的钙处理   总被引:5,自引:0,他引:5  
贺道中 《钢铁研究》2002,30(3):13-15,22
结合涟钢船用锚链刚的生产实践,分析了含铝钢水的水口堵塞机理,并探讨了钢水钙处理对夹杂物的变性效果。  相似文献   

11.
钙铁包芯线的制作及其在钙处理中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了钙铁合金包芯线制作中质量控制要点,需要采用钙铁线进行钙处理钢的品种特点及其成分控制要求,总结了对钢水进行钙处理精炼中的工艺技术要求。  相似文献   

12.
介绍了唐钢第二钢轧厂硬线钢生产工艺,通过采取提高钢水的Mn/Si、钢水钙处理、LF炉精炼结束后软吹氩搅拌等工艺技术措施有效地解决了浇注硬线钢时出现的水口结瘤问题,改善了钢水的可浇性,保证了钢水的正常浇注,并且得到了优质的铸坯.  相似文献   

13.
为改善武钢CSP产线钢水的连浇性,通过工业试验对钙处理钢中夹杂物的变化进行了研究,试验结果表明,钙处理后,钢中夹杂由Al2O3和MnS转变为铝酸钙盐或CaO-Al2O3-MgO-CaS复合夹杂,由于钙处理对夹杂物的聚合变性作用,钢中夹杂物直径不小于5μm的比例增加。通过热力学计算,分析了钙处理使夹杂物变性的条件。根据试验结果对工艺进行了优化,钢水结瘤断浇次数由3.6次/月降低到1.5次/月。  相似文献   

14.
苏平虎 《山西冶金》2009,32(4):47-48,79
钢水精炼过程中进行钙处理,对于硅还原的钢种,向钢液中喂入硅钙线,有利于钢水进行深脱氧,去除钢液中残余氧及金属氧化物,提高钢水纯净度;对于硅、铝还原的钢种,向钢液中喂入硅钙线,能够改变高熔点的铝氧化物夹杂的形态,形成低熔点的钙-铝化合物,有利于铝氧化物的去除,提高钢水清洁度,改善钢液的浇铸性能,减轻中间包水口堵塞问题,保证连铸顺利进行,改善钢的质量,提高合金收得率。降低生产成本。  相似文献   

15.
铝镇静钢夹杂物形态控制工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过热力学分析结合现场试验,采用金相分析、扫描电镜、能谱分析等方法,研究了铝镇静钢中氧化物夹杂的变性处理工艺。热力学计算结果表明,当钢中的[Al]s质量分数为0.025%,钙处理时控制钢中钙质量分数高于22 10-6,硫质量分数低于0.008%时,可较容易地将Al2O3夹杂变性为低熔点的C12A7。对天津钢厂生产石油套管钢的LF精炼工艺进行了优化,通过强化钢水钙处理,使钢中钙含量有了显著提高,使夹杂物形态的控制大为改善。  相似文献   

16.
日本神户钢铁公司加古川钢铁厂自1989年4月在连铸生产线上引进了CAS法钢水处理设备,运行至今,操作顺利,钢质量明显提高。CAS法是钢包底吹氩并进行钢水成分微调的钢包处理方法。处理后,钢水中夹杂物的个数和大小均有显著改善,较之RH真空处理钢中夹杂物的个数少而且小得多。因为RH  相似文献   

17.
近10年来,钢中喂钙芯线处理和微合金化技术发展很快。钢经钙处理后,更加洁净,钢中氧化物、硫化物夹杂变态,钢水流动性得到改善,并对产品的冶金性能有一定影响。 喂芯线与喷粉相比,主要优点为:元素收得率高而有效,热损失少,污染少,投资费用低以及操作简单。  相似文献   

18.
通过对齿轮钢熔炼成分及生产工艺流程的介绍,阐述了水口堵塞对齿轮钢生产带来的主要危害。针对齿轮钢水口堵塞的原因及改进措施进行了分析研究,重点对钢水处理时钙的加入量进行了理论计算与分析。  相似文献   

19.
铝镇静钢LF精炼过程中夹杂物行为研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对LF精炼开始3 min、通电化渣和钙处理后3个阶段的钢水进行取样,对夹杂物的数量、形态及成分进行对比分析,来研究铝镇静钢中夹杂物在精炼过程中的变化及钙处理对夹杂物性质的影响.结果表明:钙处理在提高钢水洁净度、夹杂物改性等方面效果显著.当LF炉通电化渣后,夹杂物球化率显著提高;钙处理后,球化率进一步提高.LF精炼开始3 min后,钢中的夹杂物以Al2O3-SiO2-MnO和纯Al2O3夹杂物为主;通电化渣后,钢中夹杂物以Al2O3-CaO(CaS)-SiO2为主;钙处理后,钢中夹杂物以Al2O3-CaO为主.  相似文献   

20.
钢中夹杂物含量及其形态对钢力学性能的影响   总被引:9,自引:0,他引:9  
在实验室16kg真空感应炉上对铝镇静钢水用CaO-CaF2-Al和CaO-CaF2-Al-Ca进行精炼处理,降低了钢中硫含量和总氧含量,研究了钢中氧化物和硫化物夹杂的含理及其形态对钢力学性能,尤其是冲击韧性的影响。钢水经钙处理后,钢中硫含量和总氧含量都可降低到10ppm以下,且钢中Al2O3和MnS夹杂物能完全转变成硫化钙和铝酸钙,钢的转变温度低于-60℃,而且钢的各向异性消失。  相似文献   

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