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相似文献
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1.
简要介绍CT19BN型弹簧操动机构分闸原理.对弹簧操动机构拒分故障进行详细分析,并提出解决方法.  相似文献   

2.
高励学  张和顺 《高压电器》2012,(12):143-147
针对大功率CT20弹簧操动机构出现合后即分的问题,笔者介绍了大功率CT20弹簧操动机构中合闸保持机构的原理,并分析了CT20弹簧操动机构出现合后即分的各种因素,结合故障机构的解体分析,并通过对主要因素的控制,经过试验验证,成功的解决了该机构合后即分的不可靠性。  相似文献   

3.
CT20弹簧操动机构在252kV高压断路器中的应用   总被引:3,自引:3,他引:0  
目前126 kV高压断路器大量配用CT20系列弹簧操动机构,产品运行可靠,用户评价良好.由于弹簧操动机构具有诸多优点,252 kV及以上高压断路器也在推广使用.在推广使用过程中,弹簧操动机构能否可靠性操作,将直接关系到产品在系统中的运行安全.笔者就CT20系列弹簧操动机构进行了仔细的研究分析,并利用ADAMS机械动力学...  相似文献   

4.
简要介绍了对CT27型弹簧操动机构设计过程中的可靠性分析,以及作了一些改进。  相似文献   

5.
根据VS1型高压断路器弹簧操动机构的分闸运动原理,考虑超行程运动阶段,改进能量法,建立高压断路器弹簧操动机构的运动方程。为了控制分闸过程,以给定的分闸特性曲线为目标,以分闸弹簧、分闸拉杆和连杆长度为优化参数,对分闸性能进行优化。然后使用ADAMS建立弹簧操动机构的动力学模型,对优化前后的机构性能进行对比。仿真结果表明,改进后的能量法能够准确分析整个分闸过程,优化方法能够从整体上改进弹簧操动机构的运动特性。  相似文献   

6.
王洪斌 《西北电力技术》2004,32(3):115-115,117
简要介绍CT19BN型弹簧操动机构分闸原理。对弹簧操动机构拒分故障进行详细分析,并提出解决方法。  相似文献   

7.
《高压电器》2017,(7):118-124
操作机构的动态特性是决定断路器分断性能的重要因素。将CT14型高压断路器弹簧操动机构总体模型导入Adams并进行了参数化设置,建立了弹簧操动机构的动力学仿真模型,并对弹簧操动机构动触头分合闸动作进行了动力学仿真分析,通过与实验数据进行了对比,验证了所建模型的准确性。利用该模型分析了凸轮—连杆机构初始位置、各部分摩擦系数、滚轮磨损等3种因素对弹簧操动机构动触头行程、速度、动作时间等的影响。分析结果可为该型高压断路器弹簧操动机构的优化设计、安装检修等提供参考。  相似文献   

8.
刘景顺 《高压电器》1998,34(2):51-53
<正>一、概述 CT17系列弹簧操动机构是西安高压电器研究所专门为ZN28和ZN28A型真空断路器设计的。它体积小、重量轻、寿命长、与真空断路器匹配良好,是替代CT8型的新型弹簧操动机构。 陕西永华机电设备有限公司(原西安永  相似文献   

9.
提出一种真空断路器弹簧操动机构故障的分析方法。针对FZW型真空断路器的弹簧操动机构,用Solidworks实体造型软件建立了弹簧操动机构的三维实体模型。阐述了弹簧刚度系数和阻尼的确定方法,并确定了机构中的弹簧及其他构件的参数。最后对弹簧操动机构进行运动学仿真,从各主要构件的运动情况和受力情况中分析了弹簧操动机构可能出现的故障以及防范措施。结果表明,构建弹簧操动机构的实体模型进行运动仿真分析,可以为真空断路器的故障分析提供依据。  相似文献   

10.
断路器是电网系统的重要开关设备,500 kV及以下电压等级的断路器通常采用弹簧操动机构作为其驱动装置。提高弹簧操动机构的输出效率,降低弹簧操作功,能够改善弹簧操动机构零部件的受力状况,对提高断路器开关的可靠性具有重要意义。文中对断路器弹簧操动机构的运动零部件转动惯量进行分析,通过仿真优化和试验验证的方法,得到运动零部件转动惯量对高压断路器弹簧操动机构性能的影响,为后续断路器弹簧操动机构的设计与优化指明方向,具有一定的指导意义。  相似文献   

11.
陈忠仁  黄健  周程宏 《高压电器》2012,48(4):119-121
通过对安装在潢川变电站的一种进口的PASS开关不能合闸的故障进行分析,认为,此开关机构箱内的棘轮磨损和弹簧疲劳是主要原因,通过更换棘轮和调整法兰盘角度,使合闸弹簧储能行程延长,保证了储能弹簧有效储能,解决了开关不能合闸的故障,节省了维修费用,总结出来的方法值得相关技术人员参考。  相似文献   

12.
通过对220 kV弹簧操作机构断路器防跳回路异常的测试分析,提出了解决具体工程中防跳回路异常问题的方案。指出传统防跳回路试验方法已经不适用于弹簧操作机构断路器防跳回路试验,对传统防跳回路试验方法进行分析改进后给出了确定防跳回路是否完善的系统试验方法。  相似文献   

13.
基于UG和ADAMS的高压开关弹簧机构动力学仿真和优化   总被引:3,自引:2,他引:1  
李世芸  唐夫阳 《高压电器》2008,44(2):110-113
针对高压开关设计中提出的问题,建立了高压开关弹簧操作机构的动力学模型,在UG中对高压开关进行三维造型和装配;利用虚拟样机技术,在ADAMS中进行机构运动动力学仿真分析,得出了影响开关使用性能参数之间的关系,并对关键参数、动触头的速度进行了优化,为确定最合理的分闸、合闸时间提供了依据,提出了一种对高压开关进行虚拟设计的有效方法。  相似文献   

14.
金松安  王瑜  骆虎 《高压电器》2012,48(6):53-55
针对高压开关设计中掣子扭簧的设计,建立了弹簧操作机构的运动学模型,在Solid edge中建立仿真模型;在Adams中建立虚拟样机并进行运动学仿真,对掣子扭簧参数进行优化,提出了一种对高压开关进行虚拟设计的有效方法。  相似文献   

15.
LTB245E1型断路器为北京ABB公司生产的220kVSF6断路器,该型断路器配BLK222型盘簧(也称卷簧)操动机构。通过对该型断路器辅助开关轴断裂原因的分析发现,辅助开关轴的断裂仅仅是表面现象,其深层原因是合闸时偶尔发生“合闸保持不住”的现象。这种情况一般不认为是断路器的问题,如果元器件不损坏不会进行处理,致使带着隐患运行。此次事故的进一步分析结果表明,“合闸保持不住”的原因是合闸缓冲不良。该问题对LTB245E1型断路器来说应该具有普遍性。  相似文献   

16.
李丹  张汉雄 《广东电力》2010,23(7):18-21
介绍了目前配电网中馈线终端装置(feeder terminal unit,FTU)及被控开关的3种普遍供电方式,分析了其存在的缺陷,并且针对这些问题提出了2种电源方案,分别是电流互感器(current transformer,CT)电源方案和基于超级电容器-蓄电池的混合电源方案。CT电源方案是从CT采集能量,为FTU和被控开关提供电源,具有较高的性价比;基于超级电容器-蓄电池的混合电源方案综合利用蓄电池放电时间长和超级电容器储能巨大的特点,在线路故障时由蓄电池提供FTU工作电源,由超级电容器提供被控开关的操作电源。  相似文献   

17.
合闸锁扣机构是高压断路器弹簧操动机构保持合闸状态的重要组成部分。当今广泛用于126 kV断路器上的CT20弹簧操动机构在操作更大负载的断路器时可能偶尔出现合闸保持不住的现象。为了解决这个由于合闸锁扣机构造成的问题,笔者提出了复位时间差的概念,即合闸保持过程中合闸锁扣机构的大掣子和小掣子达到稳定状态的时间差。通过增大复位时间差可以提高合闸锁扣机构的可靠性,并分析了对合闸复位时间差有影响的参数。通过ADAMS软件仿真得到,增大合闸保持大掣子弹簧的预压力可以有效地增大复位时间差,增大小掣子弹簧的预压力以及减小小掣子弹簧的刚度,可以有效地减小弹跳对合闸复位可靠性的影响,从而降低出现合闸保持不住现象的概率。该研究结果可以为改进CT20弹簧操动机构的合闸锁扣机构提供参考。  相似文献   

18.
针对目前电力系统高压开关弹操机构中弹簧储能触点(即DT触点)在开关电动合闸操作中易烧损的情况进行了分析研究,详细地阐述了弹操机构DT触点易烧损的原因:违背了分合闸回路电流必须由DL触点断弧的基本原则,造成DT触点断弧或首先断弧。提出了解决此问题的基本思路:通过DT触点开、闭合闸脉冲达到控制合闸的目的。以35kV微机保护的控制回路为例给出了二种情况下的解决方案。此方案已在实际中得到了运用,运行情况良好。  相似文献   

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