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针对转底炉生产存在产品金属化率低、冶炼能耗高、烟气含尘量大、生产效率低等问题.通过建立转底炉冶炼数学模型,计算了不同工艺参数对转底炉冶炼能耗的影响规律.结果表明:转底炉产品金属化率与烟气对含碳球团的二次氧化有关,增大还原区煤气供应量,可以减少含碳球团二次氧化,提高产品金属化率;助燃风预热温度和富氧率对冶炼能耗影响显著,提高助燃风预热温度和富氧率可以降低燃烧消耗,提高冶炼效率.助燃风预热温度每提高100℃,煤气消耗可以减少75 m3;助燃风富氧率达到20%时,煤气消耗量减少50%,烟气量减少57%. 相似文献
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针对棒材加热炉加热系统空燃比设置不合理、煤气消耗多,生产成本高的问题,实施了煤气预知燃烧技术。主要从煤气预知燃烧技术原理、加热炉烧嘴煤气阀门开度控制、炉膛压力设置、设备优化等方面进行了具体阐述。改造后,降低了煤气消耗,加热炉的排烟温度和氧含量达到预期目标,炉内钢坯受热均匀,加热能力有所提高,产品质量和产量大幅提升,取得了可观的经济效益和社会效益。 相似文献
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本文讨论了理论燃烧温度、炉顶温度与煤气利用的关系;根据热交换理论导出这两个温度指标以及渣铁温度与燃料消耗之间的定量计算式,并用操作高炉的实际数据检验了它的正确性。利用它可以计算高炉焦比、分析和决定综合鼓风时的最佳操作条件;也可以计算在一定冶炼条件下各种因素对燃料消耗的影响量。文中提出的定量关系还可以做计算机控制高炉的数学模型。由于所需的温度讯号可以连续取得,如能结合控制料速和煤气分布的模型,则其在线控制的效果将比一般模型为佳。 相似文献
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以高炉炉腹煤气量指数取代冶炼强度的研究 总被引:3,自引:1,他引:2
通过分析高炉的生产数据,总结出了限制高炉强化的因素是高炉内煤气通过炉腹的能力.分析了原燃料质量、风口处消耗的热量、热风温度和富氧率等因素对高炉强化的影响,证明炉腹煤气量指数能够很好地表征高炉强化的程度. 相似文献
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本文对热处理车间的炉窑生产、炉子现状进行了统计、分析、找出了影响煤气消耗的主要因素,并结合实际,对如何降低煤气消耗提出了建议和处理方法 。 相似文献
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目前我国皮江法炼镁厂煤气还原炉存在的突出问题是:热效率低、燃料消耗高,同国外相比,差距较大。比如,某镁厂煤气还原炉,炉内烟气温度1165℃,烟道内烟气温度840℃,每小时耗煤气733M~3/h,炉子热利用率仅26.46%,烟气带走热损失及煤气不完全燃烧损失为50.26%,炉子散热损失23.28%。 相似文献
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本文简要介绍了北岛高效蓄热燃烧技术的原理、特点,特别是北岛技术的可以将煤气、空气双预热到1000℃以上,烟气排放温度在150℃以下。因而可以使用纯高炉煤气加热轧钢加热炉,而且煤气单耗可以降低0.3GJ以上。建议酒钢推广应用该技术,以减少高炉煤气放散,降低煤气消耗。 相似文献
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1.前言 约占焦炉总耗热量33.1%热量的荒煤气,从炭化室经上升管、桥管而进入集气管内,荒煤气在桥管和集气管处用氨水喷洒冷却,使其温度由650~700℃降至80~85℃。为达到这一温度要求,每吨干装炉煤需喷洒5~6t氨水用于冷却荒煤气,也就是说荒煤气的废热不但没有得到利用,而且还要消耗动力使煤气冷却和部分焦油汽 相似文献
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通过对首秦公司天然气消耗情况对标分析,得出减少钢包、中间包以及鱼雷罐等设备烘烤使用天然气,是降低天然气消耗的重要手段。通过理论计算及工艺试验,证明低热值转炉煤气可以替代天然气进行工艺烘烤,保证用能设备内衬温度均衡、稳定。同时通过回收试验获得最佳的转炉煤气回收区间,提高转炉煤气回收水平,确保钢包、中间包、鱼雷罐等设备的转炉煤气烘烤用量需求,达到停用天然气烘烤的目的。燃气资源的梯级利用,有效降低了首秦公司天然气消耗水平,提高了转炉煤气回收利用率,降低了能源成本,减少了环境污染,对国内同类型钢铁企业燃气资源梯级利用具有一定的借鉴意义。 相似文献
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连铸坯热送热装能利用自身热能降低轧钢加热炉的加热温度,减少加热时间,提高连铸坯热送热装率,有效减少煤气消耗,降低工序能耗,是衡量轧钢煤气消耗成本高低的重要指标。本文通过分析制约热送热装率提升的主要原因,并且通过优化工艺技术、加强设备维护、优化生产计划,2023年6月份连铸坯热送热装率比2022年提高13%,吨钢煤气耗降低24.2 m3/t,按煤气0.1元/m3计算,降低煤气成本2.42元/t。 相似文献