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攀钢高炉碱金属行为研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对樊钢高炉现有原燃料条件的碱金属含量,碱负荷进行了调研,并对高炉现有冶炼条件下碱金属富集及排碱情况进行了分析,通过调查得出攀钢高炉现阶段的碱负荷为6-7kg/tFe,排碱率在97%以上,故障金属不会对高炉冶炼造成危害。 相似文献
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针对太钢6号高炉入炉碱负荷及焦比升高的现状,通过对高炉原燃料及支出项的碱金属进行平衡计算,得出太钢高炉碱负荷主要来源于烧结矿,而绝大部分碱金属经炉渣排出炉外。为减少高炉碱负荷和在炉内的富集量,进行排碱优化工作,寻求适合太钢高炉排碱的炉渣成分。研究结果表明,碱度对炉渣排碱能力影响最大,其他因素依次为温度、MgO含量、Al2O3含量。结合太钢高炉生产实际,排碱期间炉渣碱度控制在1.10~1.15范围时,高炉排碱和脱硫的综合效果较好。同时,调整烧结混匀矿和高炉炉料结构及定期排碱作业,给高炉降焦比提供一定空间。 相似文献
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碱金属的循环富集是使高炉炉况恶化和导致结瘤的一个重要原因.矿石中大量氟的存在加剧了碱金属的危害.本文研究了生产高炉内碱金属的平衡及影响炉渣排碱的因素.总结了冶炼含碱金属炉料保证高炉顺行和防止结瘤的基本经验. 相似文献
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对新钢6号高炉入炉有害元素碱金属、锌、硫、磷等进行了系统分析,明确了入炉有害元素的主要来源及所占比重。根据有害元素调查分析结果,针对性地采取相应对策,以减轻有害元素对高炉的危害。认为有害元素的控制重点在于源头,即原燃料质量;二元碱度控制在1.15左右,可取得较好的炉渣脱硫排碱的效果;宜采用发展中心气流的平台加漏斗布料方式,以便能更好地将炉内Zn排出。 相似文献
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攀钢高炉碱金属状态的调查研究 总被引:7,自引:1,他引:6
本文通过对攀钢高炉现场取样调查分析,查明了高炉炉料碱金属的来源及高炉的排碱情况,并对高钛型炉渣的排碱能力进行了分析,据此提出了综合回收利用水浸提钒残渣的一种方法。 相似文献
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碱金属对钒钛磁铁矿高炉冶炼的影响及对策 总被引:2,自引:0,他引:2
分析了碱金属在钒钛磁铁矿高炉冶炼中的循环富集行为、对炉料性能以及高炉冶炼的影响,指出了高炉内碱金属的潜在危害及防止措施.认为:攀钢高炉碱负荷较高,但炉渣排碱能力较强,目前碱害尚未凸现.碱金属对焦炭的破坏作用突出,且近年来劣化趋势明显,应加以重视.通过合理配煤或尝试对焦炭钝化处理,可以在一定程度上改善其热性能,增强焦炭的抗碱侵蚀能力. 相似文献
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本文通过255米~3高炉几次破损调查工作,对该高炉入炉原料的组成结构与高炉冶炼的关系及高碱金属负荷高炉中有害元素在炉内的赋存状态进行了探讨:同时论述了炉衬寿命与冷却结构型式及操作之间的关系。调查得出该高炉炉身冷却结构型式合理并值得推广:在保证生铁质量的前题下,适当降低炉渣碱度,采取炉外硫脱措施,方能提高排碱能力。 相似文献
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随着高炉冶炼技术的进步,碱金属及锌等对高炉的危害越来越得到重视。碱金属在高炉内的循环富集,给高炉带来一系列不利影响。承钢近年来对高炉碱金属元素进行调查,对其炉衬侵蚀机理进行分析,结合实际生产情况提出了防止高炉碱害的措施,以减少碱金属元素危害,确保高炉长期顺行,延长高炉寿命,达到更好的经济技术指标。 相似文献
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对承钢2 500 m3高炉钒钛矿冶炼入炉原燃料碱金属含量、碱负荷、排碱率进行了检测和测算。根据生产实践,提出了"高炉入厂原燃料碱金属含量控制标准、碱负荷控制范围及碱负荷长期超过5 kg/t应当定期排碱"的观点。经过对碱金属的研究及采取应对措施,承钢3座2 500 m3高炉钒钛矿冶炼稳定周期明显延长,每年创效益约707万元。 相似文献
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白云鄂博矿石中含有较多的氟、钾、钠等元素,因此矿石的软熔温度低,炉渣易熔易凝,碱金属在高炉中循环富集。包钢高炉投产20多年来,大约有70%的时间里都是带瘤作业,致使生产指标长期落后。1980年开展炉瘤攻关以后,采取了筛除烧结矿中的粉末,贯彻“稳定顺行”的操作方针,用硅石作熔剂,降低炉渣碱度,加强排碱措施,使高炉结瘤情况有了根本性的好转,高炉产量和焦比逐年改善。 相似文献
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重钢五高炉碱金属调查及提高炉渣排碱能力的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
本文通过对重钢五高炉碱金属调查结果进行分析,得出了炉渣碱度与排碱能力的关系和渣中MgO含量与排碱能力的关系,提出了提高炉渣排碱能力的措施。 相似文献