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相似文献
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1.
根据单管并流双层触媒筐合成塔的特点,采用了以动力学原理为根据的控制型快速还原新工艺(即控制还原气中 H_2%从低到高的方法),既能控制水汽浓度不超标,又能保证一定的出水速度,达到快速还原的目的。采用此法后,触媒还原时间可缩短69小时,且触媒活性良好。  相似文献   

2.
该厂在大修开车过程中,根据“氨触媒快速还原新工艺”的理论,采用了一塔生产、一塔快速还原的新方法。还原后触媒活性好;在还原过程中全厂生产正常;还原塔与生产塔采用相同的压力,达到了触媒活性好、能耗低、氨耗少的目的。文章对其基本情况;快速还原的方案;实际升温还原情况;以及经济效益等作了叙述。  相似文献   

3.
王志安 《中氮肥》1989,(2):85-87
我厂低变触媒共用四炉,第一、二两炉触媒实际升温还原耗时150小时以上。为了缓解联碱装置能力扩大而合成氨能力不足的矛盾,特制定了低变触媒快速升温还原方案。一、低变触媒快速升温还原方案先用空气或无  相似文献   

4.
一、概述氨合成触媒快速还原新工艺,1977年在国内开始应用。由于在缩短还原时间、节能降耗、提高经济效益方面有明显效果,已有100多个中、小型合成氨厂推广应用。我厂85年大修∮800合成塔新触媒后,采用快速还原新工艺获得了成功。快速还原法的实质是充分利用氨合成反应热,在顶部触媒基本还原完全,即转入产氨反应,为下部触媒还原提供热量,加快还  相似文献   

5.
<正> 在小氮肥厂,目前氨触媒的还原普遍采用“三低两高”法,即低温、低压、低水汽浓度;高空速、高氢含量。由于常规还原法主要凭藉电炉热,而一般小氮肥厂合成塔的电炉普遍是75~120kw。电炉提供的热量有限,故限制了空速的提高,实际上很难达到真正的高空速还原。因而氨触媒的还原一般需要110~170h。83年3月份,我们根据几年来的实践,决定采用快速升温还原的办法对新装的 A_(109)型氨触媒进行还原。实践证明,采用这种办法还原的触媒,  相似文献   

6.
罗振舜 《中氮肥》1994,(3):47-48
C207甲醇触媒快速还原浅析罗振舜(广州氮肥厂)甲醇触媒之主要活性组份为CUO和ZnO。它们只有还原为金属状态时才具有催化活性。而依据传统做法,触媒的还原是一十分严密的过程。为保证还原态金属晶粒大小,必须严格控制好温升及出水率,否则会影响还原态触媒的...  相似文献   

7.
该厂从1986年起就实施合成氨触媒高效快速还原法。文章对其实施情况;高效快速升温还原方案以夏升温还原操作控制等进行了介绍。该法具有操作简单、易于控制、还原时间短、触媒活性高、氨产率高以及节能效果显著等特点。  相似文献   

8.
<正>合成氨触媒还原的好坏,直接影响到该炉触媒的生产能力;而升温还原是否顺利,是否理想进行则取决于还原条件的选择和操作是否得当。我厂根据A110—2型氨触媒的特点,于81年10月26——29日,采用高效还原法,进行了A110—2型氨触媒的还原。从还原的实践和后来的使用经济效果说明,高效还原时间短,能耗、氨耗低,还原后触媒活性好,是很有经济价值和发展前途的新工艺。  相似文献   

9.
一、概述在省外一些小氮肥厂氨触媒高效还原的启发下,我们于去年九月~十一月,结合年度大修更换触媒的工作,先后在广州市郊增城、番禺、渡头三间氮肥厂φ500m/m合成塔进行了氨触媒快速还原的实践,都分别以(43~49)小时的有效时间,顺利地结束了触媒还原工作,取得了良好经济效果。与过去  相似文献   

10.
本文介绍了φ600氨合成塔采用A110触媒进行快速升温还原以解决余氨不足的矛盾。文章对合成设备及触媒装填情况;快速升温还原方案及实际进程以及触媒使用情况等作了论述。投运后效益显著:1987年度节电16×10~4kWh,节煤297t,增产碳氨778t,总计增盈3.55万元。  相似文献   

11.
<正> 83年我厂2~#合成塔(Pg320,φ500)触媒升温还原采用了快速升温还原法。从1月5日5时起至6日18时止,共用了32个小时(中途电炉保险烧坏停下5个小时除外)即宣告结束。这次升温还原时间与常规法相比大大缩短,触媒活性也很好,取得了较好的经济效益。现就有关情况小结如下。一、快速升温还原法的由来与根据快速升温还原法是由化工部第四设计院陈以楹付总工程师在总结各厂的实践经验提出来  相似文献   

12.
我厂根据理论和兄弟厂的生产实践经验,按下列三原则进行氨催化剂的快速升温还原:(1)控制低水汽浓度;(2)按实际情况提早提压;(3)在提高压力的同时以高空速还原。具体的操作过程中,主要利用氨合成反应热提高温度。当最上层触媒基本还原完全即可逐步提压至正常生产压力,循环氢由70~80%逐渐降为65~70%。同时增加空速,  相似文献   

13.
引言根据石油化工部(75)油化研字167号文精神,在我厂~#3合成塔进行工业规模A_(10)型低温触媒还原及生产试验工作,在公司及厂党委的正确领导下,在衢州化工厂、江西氨厂、江阴化肥厂以及南化研究院等兄弟单位指导下,反复讨论和修改操作规程,通过一个多星期的还原及初步的负荷测定取得了良好的成绩,现将还原过程各参数控制情况、存在问题以及负荷测定数据作一简单小结,并根据几个兄弟单位同志的意见,提出A_(10)型低温触媒还原有关工艺指标的控制范围,供领导和同志们参考。  相似文献   

14.
一、概况氨合成触媒要经过还原才具有活性。有了活性高的好触媒,如还原不好,还是不能发挥作用。因此,如何把触媒还原好,对于增加合成氨的产量、降低消耗、增加积累、提高触媒利用率都有重要的意义。合成触媒的还原占了氮肥厂化工开车过程中的大部份时间,缩短还原时间,就能增加生产时间,也就提高了开车率。既要还原时间短,又要还原后触媒活性好,就需要掌握触媒还原  相似文献   

15.
我厂这次A_6型触媒分层快速升温还原操作,是依据化工部第四设计院,关于快速升温的有关报导,结合我厂实际生产情况进行的。这次升温是于1982年11月13日13时加电升温,至15日10时切电转轻负荷生产。触媒升温还原共用了45小时,比正常升温还原的148小时和改革后的全绝热层还原法100小时,  相似文献   

16.
氨合成触媒的还原,在氮肥生产中占有很重要的地位。据统计,采用常规法还原一般需要140~155小时。如果采用快速还原法,则可缩短还原时间,这样既能增加有效的生产时间,又可节约能源。现将我厂1~#合成塔使用A_(110-5Q)球形触媒采用高效快速还原法的情况介绍如下,以供参考。该方法的特点是最大限度地利用氨合成反应热,进行边还原边生产。它是在保证绝  相似文献   

17.
<正> 触媒传统的开温还原工艺,需要用50~60小时。这种工艺方法时间长,在还原阶段易出现超温烧结现象,影响触媒的活性和使用寿命.为此,我们采用快速升温还原,在年产1.5万吨合成氨厂取得了成功,整个过程缩短为35小时。现将工艺过程简介如下.  相似文献   

18.
我厂是年产六万吨合成氨的中型氮肥厂。氨合成塔内径为φ1000,系并流三套管触媒筐列管式换热器组合内件。氨合成塔工作压力为320kg/cm~2,触媒筐容积4.93m~3。1983年7月大检修时,更换了一炉触媒。这炉触媒的升温还原工作,是采用化工部第四设计院提出并与湖北省化学研究所共同开发的高效快速还原方法进行的。1983年8月5日19时30分,导入纯度99.99%的 N_2开始升温,  相似文献   

19.
化肥厂合成触媒还原出水率分析一般是以化学分析法,即中和滴定氨含量、计算出水率。这种方法难以准确取样,出水浑浊时难以掌握滴定终点;且有手续复杂、计算麻烦等缺点。76年在太原工学院化工系刘明清老师的指导下,根据氨水比重与浓度相对应的关系,制作了“触媒还原出水率查对表”(附表),用查表法测定出水率。几年来的实践表明:此法有简单、快速、准确等优点,宜于推广。  相似文献   

20.
现我厂净化使用的触媒有高变、低变、脱硫和甲烷化触媒。这些触媒在使用前,必须先进行升温还原。按传统的操作程序,对每种(炉)触媒的还原(不含升温)和钝化,只能各自单独进行,因此升温还原和钝化所用的时间较长。为此,提出低变和高变触媒串联升温还原方法和我厂已实施的低变和甲烷化触媒串联升温还原及钝化方法,以供氨厂、制氢厂参考。  相似文献   

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