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洪丕君 《机械工人(冷加工)》1958,(6)
在重型机器厂中,经常会碰到深孔零件的加工。我厂在加工图1所示的零件时,采用了浮动板钻,取得一定的效果。现把它介绍出来,供有关厂的工人同志们参考。 1.工件材料和技术要求:工件材料:40号钢;技术要求:孔径和外径的同心度在全长内不得超过1公厘。 2.加工方法:在苏式1Д65型车床上先加工好工件的外圆。工件的一端夹在卡盘上,另一端固定在中心架上。与中心架接触的地方(即轴颈处)必须填上废胶布带,轴颈和胶布带间又夹一层牛油,并用机油加以充分润滑。钻孔时,先用Φ60公厘的麻花钻头,钻出深为300公厘的引导孔,然后再用Φ60公厘的浮动板钻根据引导孔钻到约700公厘深,这时再退出钻杆,最后钻完全 相似文献
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葛永祥 《机械工人(冷加工)》1958,(7)
用套料刀加工钢料,本刊介绍了很多;但对于有色金属的套料还没有介绍过。现把我厂用套料刀套铝的经验介绍出来,供有关厂矿的工人同志们参考。工件的形状如图1所示,外径为90公厘,内径为80公厘,材料用铝合金。这个工件是测斜仪的外管(测斜仅是钻探测井的专用仪器)。套料刀的形状如图2所示。刀体 相似文献
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<正>在铸造铝硅合金(ZL101)上加工直径11+00.035mm、深 143mm的通孔,硬度 HB50~80,孔表面粗糙度值Ra1.6μm,孔中心线直线度0.02mm。 相似文献
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抽油泵是一种从油井中汲取原油的机械,广泛应用于石油开采行业中。随着抽油泵结构的改进,泵筒内腔精磨已成为亟待解决的难题。整筒抽油泵泵筒内腔直径只有44~90mm,长度为4~9m,其内腔精磨成为一大技术难题。为此,我们利用已报 相似文献
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丁邦泰 《机械工人(冷加工)》1974,(4)
我厂生产的M28200大型立式内圆磨床的长套筒,内外孔光洁度要求▽8,两端面要求▽7,在套筒壁上有φ15毫米的细长油孔,零件如图1所示。其材料原要求为45钢无缝钢管。由于套筒长度较长(1992毫米),φ15毫米之油孔必须用深孔钻加工。根据我厂现有设备加工此孔,必须两端对钻,中间约1000 相似文献
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<正> 在孔加工中,孔深与孔径之比L/D 超过5倍的深孔,约占孔加工总数的40%。因此,深孔加工的改进,意义十分重大。众所周知,深孔加工时存在的问题是:刀杆细长,刚性差;切削液难以引入到切削区,切屑不易排出,钻尖冷却困难;切削刃上各个半径位置上切削速度变化较大,尤其足近中心处的切削速度为零,切削条件差,扭矩和轴向力大,钻进困难,且易引编,致使刀具耐用度及生产率很低。为此,必须采取相应措施加以改进。现就深孔加工中一些问题,讨论如下:一、深孔的种类及其对策按深径比的大小,深孔通常分为三类:L/D=5~20,属一般深孔。可用直柄和锥柄超长麻花钻(GB6136—85和GB6137—85)或作者设计的高刚性长钻头[4]在普 相似文献
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黄伟馨 《机械工人(冷加工)》1958,(3)
捷克某厂在制造巨大的卧式机床主轴时,常常发现内径与外径不同心。由于这种主轴孔(φ200×2300)相当大,所以修整起来也很困难。后来在一台旧镗床的主轴装了一架汽动磨头,这样就解决了。汽动磨头的装置如附图,1是汽动装置,装在镗床主轴上,2是轴承,3是调整螺钉,4是磨轮,5是压缩空气管。压缩空气通过压缩空气管流进汽动装置内使其转劫,进而带动磨轮转动便 相似文献
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沈宏谋 《机械工人(冷加工)》2003,(2):31-31
机械加工过程中,时常遇到L/D>5的深孔,这种孔的加工比较困难,原因是切屑阻塞在孔内而把工件表面拉毛,也容易挤坏铰刀的刀齿。其次由于切屑不易排出,切削液流不到刀头,刀齿得不到有效的冷却而产生卷口、啃毛的现象。造成铰刀经 相似文献
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[1]原深孔加工存在问题 一般将孔的长度与直径之比大于 5的孔称为深孔。深孔加工比一般孔加工难度大。在汽轮机调节部套中存在一定数量的长套筒,如图 1,不仅孔深 (L/D≈ 12),而且对精度和表面粗糙度的要求也很高。由于零件较长,对深孔加工时常采用一夹一托的方法,但普遍存在下列问题: ①深孔加工时,孔的轴线易歪斜,这是因为深孔刀具细长,刚性差,强度低,在加工时容易引偏和振动。 ②刀具的散热条件差,切削温度升高会使刀具的耐用度降低。 ③切屑排除困难,不仅会划伤已加工表面,严重时还会引起刀具的崩刃至折断。… 相似文献
15.
白汉英 《机械工人(冷加工)》1992,(7):5-5
我车间最近加工一批橡胶压模,模具的孔径为40~70mm,孔深400~500mm。在车床上加工后,孔径表面粗糙度达不到要求。在车床上进行手工抛光,一是转速不能太高,因为模具4/5以上的长度是悬空的,二是手持抛光杆进行抛光,对于400~500mm深的孔来说也是很难用上力的。后来我 相似文献
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《精密制造与自动化》1971,(2)
滚压头滚压车间车床班老师傅乘市金属切削表现交流大会东风,与车间技术组一起改进一种滚压工具用来滚压油压筒内孔。在滚压过程中,油压筒内孔精度大大提高,原珩磨工艺精 相似文献
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张镇修 《机械工人(热加工)》1979,(5)
一、概述普通冲孔不能解决孔径小于料厚的深孔,而且冲出孔的光洁度差,尺寸精度低,所以仍需要采用附加工序如扩孔、饺孔。若采用殊殊的模具结构,在强力压料的情况下,以很小的冲孔间隙,能冲出孔径小于料厚的小孔。孔壁光洁度可达▽6,尺寸精度为GB2-4级,孔型垂直度好。表1为普通冲孔的极限尺寸,表2为采用殊殊的模具结构时能达到的技术指标。 相似文献
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叶伟昌 《中国制造业信息化》1987,(5)
在孔加工中,孔深与孔径之比 L/D 超过5倍的深孔,约占孔加工总数的40%。因此,深孔加工的改进,意义十分重大。众所周知,深孔加工时存在的问题是:刀杆细长,刚性差;切削液难以引入到切削区,切屑不易排出,钻尖冷却困难;切削刃上各个半径位置上切削速度变化较大,尤其是近中心处的切削速度为零,切削条件差,扭矩和轴向力大,钻进困难,且易引偏,致使刀具耐用度及生产率很低。为此,必须采取相应措施加以改进。现就深孔加工中一些问题,讨论如下: 相似文献