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1.
王俊 《四川水泥》1999,(2):11-15
预分解窑是继悬浮预热器窑之后的又一次重大革新,是水泥工业发展的方向。它不仅可以大幅度提高回转窑的生产能力、节能降耗,而且可以减轻窑内煅烧带的热负荷,有利于缩小窑的规格及生产大型化。但预分解窑生产工艺存在一个难题,那就是预分解系统的堵塞。堵塞的发生不仅扰乱了整个系统的热工制度,影响窑的产质量,而且处理费时费力,甚至会造成人员烧伤。为了保证预分解窑长期安全运行,必须攻克这一难题。  相似文献   

2.
通过XRD分析可知:窑尾上升烟道2号结皮JPS2含有相当数量的CaSO4,CaSO4颗粒是导致这个区域结皮的主要物质;上升烟道6号结皮JPS6中的硫酸盐存在形式由熔点较高的CaSO4向熔点较低的R2SO4过渡;引起窑列C5结皮JPA5的活跃组分由硫变成了氯,碱的主要存在形式也由硫酸盐形式转为氯盐形式;形成炉列C2结皮JPB2的黏结力主要体现为表面力,即范德华力、静电力及高的比表面能等。  相似文献   

3.
0前言预热器系统堵塞,不仅会扰乱窑的热工制度,降低熟料产量和质量,影响窑的运转率,而且处理起来费时费力,甚至对人身安全造成危害。我公司2001年8月26日点火投产的1000t/d熟料的新型干法水泥生产线,目前熟料产量能长期稳定在1200t/d且运行率高。但该线在投产初期,预热器系统结皮堵塞非常严重,几乎是“三天一小堵,五天一大堵”,后通过对原燃材料的成分、配料方案的优化及煅烧方  相似文献   

4.
我公司预分解系统结皮堵塞的原因及对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
0引言我公司2000t用新型干法生产线自1995年6月投料生产至1996年底,预分解系统多次结皮、堵塞,先后造成停窑164次,累计14364h,严重影响了熟料产、质量及窑的运转率。且处理结皮、堵塞时需耗费大量人力、物力,还易造成人身伤害事故。公司技术人员通过不断探索,找出了预分解系统结皮、堵塞的原因,并相应地采取了改进措施,取得了明显的效果。从1997年第一季度生产情况看,因结皮、堵料停窑仅11次,较之上年同期大幅度下降,窑的运转率及熟料产、质量亦随之提高。至1997年6月预分解系统结皮、堵塞问题基本得以解决。现就这一方面情况作…  相似文献   

5.
预分解窑结皮机理研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
肖成平  李梅 《水泥》1999,(3):1-7
1结皮的分类结皮是指生料粉与窑气中有害组分所形成的粘附在窑尾系统内壁的层状物。实践表明,预分解窑最易发生结皮的部位是窑尾烟室、下料斜坡、窑尾缩口、最低两级筒的下料管、分解炉内等处。结皮使通风通道的有效截面积减小,阻力相应增大,影响系统通风,使主排风机拉风加大。结皮增厚或塌落时,还容易发生堵塞。结皮可以从质地的坚硬程度不同粗略地划分为两类:一类是质地比较疏松的(以下简称Ⅰ型结皮);另一类是质地比较坚硬的(以下简称Ⅱ型结皮)。对于实际生产有较大影响的是Ⅱ型结皮。因为Ⅰ型结皮与器壁的粘附力比较小,在拉…  相似文献   

6.
7.
预分解系统结皮特征的研究   总被引:6,自引:1,他引:6  
通过X光、化学分析和电子显微镜等方法对预分解系统生产过程中出现的各种结皮进行了系统的归纳和分类研究。研究表明,结皮有三类最基本的型态,即粉料块结皮、酥松结皮、硬块结皮。其它各类可以看成是由这三类结皮所组成的过渡形态。本文还对上述各类结皮的化学成分、矿物组成以及各类结皮的粘结力、微观结构等进科了研究,并对各类结皮对生产的影响进行了分析和讨论。  相似文献   

8.
预分解系统结皮堵塞的研究进展   总被引:3,自引:1,他引:3  
结皮堵塞已经成为水泥生产中经常遇到的一个问题,轻者,须定期处理“结皮”方能保证正常生产;重者,使生产无法正常进行。本文就国内外对于预分解系统结皮堵塞问题的研究情况,从形成结皮的化学成分、形成因素和预防措施等三个方面作一综述。  相似文献   

9.
我公司1000t/d新型干法水泥生产线于2001年8月26日点火,经过调试72h达标一年达产,目前日产熟料达1200t/d。在投产初期,预热器系统结皮堵塞严重影响了正常生产,几乎是“三天一小堵,五天一大堵”。  相似文献   

10.
赵晓东 《水泥工程》2018,31(1):22-24
全面分析了预热器发生堵塞的种类及原因,提出了控制原燃材料的质量、稳定生料化学成分、使用压缩空气喷吹与空气炮轰打、控制预热系统的温度、使用核子料位计、正确控制止料留火操作等是防止预热器发生堵塞的技术措施,而使用高压水枪、Cardox爆破等是处理预热器不同类型堵塞的技术措施。  相似文献   

11.
我厂750t/d熟料干法生产线配有Φ3m×46m 回转窑带五级川崎型旋风预热器和KSV分解炉。1993年4月点火试生产以来,工艺、设备故障时有发生,尤其是1996年3~8月,回转窑后结圈问题变得相对突出,严重影响回转窑运转率和熟料产质量。针对这一问题,我们深入现场、分析研究,并采取了相应对策。目前结圈现象有明显好转,1997年9、10两月仅有小结圈一次,窑运转率达75%,平均台时产量25.3t/h,fCaO均小于2.0%。1 结圈现象及成因分析 我厂回转窑后结圈表现为烧成带与过渡带交界处粘结一层“特厚窑皮”,4、5、6月连续6次大窑运转不到一周就出现窑头火焰收缩不展,窑速只能维持1.0~1.2r/min,快则跑生,慢则烧流,最大生料投料量35~38t/h,熟料fCaO严重时高达3.0%以  相似文献   

12.
孙建国 《水泥》2007,(9):34-35
预分解窑挂窑皮和正常生产中保护窑皮都是十分重要的,以下就笔者在实际生产中的经验做一些分析研究。  相似文献   

13.
李小燕 《水泥》2012,(7):14-16
分析了一个水泥厂C5下料管结皮和另一个水泥厂窑尾烟室结皮的化学成分和矿物组成。C5下料管结皮的特征矿物是KCl和2C2S.CaCO3,通过扫描电镜观察了C5下料管结皮内层、中层和外层的微观形貌,并利用能谱仪进行了选区成分分析。另一个水泥厂窑尾烟室结皮是由硫引起的,结皮矿物为CaSO4、2CaSO4.K2SO4、C4A3S,没有发现2C2S.Ca-SO4的存在。深入研究了两种典型结皮产生的原因以及可能的缓解措施。  相似文献   

14.
预热器与分解炉窑的堵塞和结皮   总被引:2,自引:0,他引:2  
  相似文献   

15.
1概述我公司节能综合技改项目新建一条700t/d熟料新型干法生产线(即申窑)于1995年12月26日正式动工,经过20个月的建设,1997年9月8日正式点火投料试生产,一次性获得成功。9月24日~26日连续3天熟料产量超过700t/d,实现了达标,10月份实现了月达产。1998年实现了年达产。1997年~1999年生产情况见表1,主机配置见表2。该生产线点火投料一年半后,从1999年3月到6月,频繁出现塌料、堵塞现象,几乎无法维持正常的生产,具体塌料、堵塞次数统计见表人实际生产中发现,其成因除了预热器系统本身结构特征影响、生料配料方案、原燃料等因素…  相似文献   

16.
预分解窑煅烧高氯生料防范预热器结皮堵塞的对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
预分解窑对原燃料中钾、钠、氯、硫等有害成分的含量均有一定的限制,这不仅是为了保证熟料的质量,而且更是为了保证窑系统正常温度运转,防止预热器结皮堵塞的需要.  相似文献   

17.
张鹏 《水泥》2004,(3):20-23
0 引言 E.M厂φ4m×58m预分解窑(设计保证指标2 300t/d,目标值2 500t/d)生产线,于2003年初点火投料运行,至当年11月底累计生产熟料44.83万t,最高日产量2534t,最高月产量达7.14万t.在试生产期间,其配套的CNC与CDC预分解系统运行基本正常,只是在7月份配料方案变动期间,窑尾上升烟道和分解炉下部蜗壳一度频繁结皮,使熟料生产陷入非常困难的境地.针对出现的问题,通过对相关因素进行排查分析,制定有效措施,在较短时间内恢复了正常热工制度.现将有关现象和体会简单总结,供同行参考.  相似文献   

18.
王玉峰 《水泥》1991,(11):2-5
本文主要分析介绍预分解窑生产工艺线预分解系统中出现堵塞的原因、堵塞的处理及防止堵塞所要采取的措施。  相似文献   

19.
预分解窑在实际生产中,常常会遇到预热器结皮堵塞等现象,直接影响窑的正常运转,继而影响熟料的质量,其原因综合分析有:原燃料影响,设备结构影响,人为操作影响等,以下做简要分析。1 原燃料的影响1.1 原、燃料中有害成分影响 原、燃料有害成分主要是K2O、Na2O、SO3和Cl-。当熟料经过高温煅烧时,这些有害成分便从高温区里挥发出来,在窑系统内循环和富集。一旦有害成分含量过高,便与其它组分进行化学反应,形成硫酸盐或氯化物冷凝在生料上,在800℃左右出现熔融相,改变熔体本身的性质,从而降低液相的形成温度。当温度再低时,…  相似文献   

20.
夏玉龙 《新疆化工》2009,(3):43-44,54
1 前言 结圈是指窑内在正常生产中因物料过度粘结,在窑内特定的区域形成一道阻碍物料运动的环形、坚硬的圈,这在回转窑内是一种不正常的现象,破坏正常的热工制度,影响窑内通风,造成窑内来料波动大,直接影响着回转窑的产量、质量、消耗和回转窑的长期安全运转;处理窑内结圈费时,严重时停窑冷却,人工处理又要消耗大量的人力,其危害是相当严重的。  相似文献   

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