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为实现除尘灰的资源化利用和铁水的有效预脱磷,尝试利用转炉二次除尘灰制备铁水脱磷剂具有现实意义。通过两种转炉二次除尘灰以不同比例替换纯脱磷剂中的有效成分进行脱磷试验,从而找到最佳的除尘灰替换比。试验结果表明,在使用除尘灰基脱磷剂后,两种脱磷剂的最高脱磷率分别达到52%和30%,脱磷终渣中P2O5活度系数明显降低,终渣磷容量显著增加,但磷分配比相对下降。另外,除尘灰基脱磷剂还具有较高的脱硅和脱硫效果,且最大脱除率均超过95%,这说明该脱磷剂能够同时实现铁水的预处理“三脱”作业,从而为除尘灰的二次利用提供了一条新的途径。 相似文献
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基于竖炉工艺,以不锈钢除尘灰、铁鳞、红土镍矿、铁精矿和铬矿为主要原料,采用小型试验竖炉进行高温冶炼模拟试验,探索竖炉工艺冶炼含Cr和Ni的铁水的可行性。研究结果表明:采用竖炉法处理不锈钢除尘灰,能实现除尘灰中Fe,Cr和Ni等有价元素的回收。Ni元素基本上全部进入铁水,其回收率高达99.80%,Cr的回收率也可达到95.82%。竖炉全红土矿冶炼含Cr和Ni的铁水是可行的,而且将红土镍矿球团和不锈钢除尘灰球团搭配入炉,不仅可充分回收Fe,Cr和Ni等元素,还可减少渣量、降低焦比。竖炉采用铬矿配加铁精矿球团和铁鳞球团冶炼含Cr铁水时,铁水中Cr质量分数可达到17.5%,最高可达20.48%,Cr回收率稍低,为87.15%,但有进一步提高的可能;随着铁水中Si含量的增加,Cr的回收率逐渐提高,磷的分配比逐渐减低;当铁水Si质量分数从1.38%提高到3.73%时,Cr的回收率和磷的分配比变化不大。 相似文献
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高炉喷吹除尘灰的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
由于高炉除尘灰含有大量的铁和碳,且其排放造成严重的环境污染,因此通过现有的喷煤系统将其作为含铁原料和含碳原料从风口喷入高炉无疑是处理除尘灰的一种有效途径。考虑到喷吹除尘灰影响到炉内炉渣的碱度、铁水的硫含量、理论燃烧温度和焦比的变化,通过高炉物料平衡和局部热平衡模型计算了焦比、炉渣碱度和理论燃烧温度随喷入除尘灰量的变化,为高炉操作提供理论依据,并进行了工业试验。结果表明,焦比和炉渣碱度随除尘灰喷入量的增加而下降,而理论燃烧温度则变化不大,这些变化可以通过调整配料来应付;喷吹除尘灰后高炉透气性略有下降,所需喷吹压力增大,试验证明高炉喷吹自身的除尘灰是可行的。 相似文献
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经过一年多的生产实践,我们对单喷脱磷工艺已基本掌握,已经有了不少的生产经验,能够较为准确的把握脱磷过程,但在复合喷吹方面我们还知之甚少,在投产初期我们进行了一炉复合喷吹试验,但由于喷溅、起泡等原因试验效果并不理想。在本次试验中我们得到了日方专家的指导,利用除尘灰替代铁精矿进行了复合喷吹试验,现将有关试验情况做如下总结: 相似文献
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通过对精炼炉铬尘的分析,制定出了"收集、贮存、成球"的铬尘处理方案,并将经过处理的精炼炉铬尘进行了工业性生产试验。试验结果表明,该精炼炉铬尘处理方案,不仅极大地改善了生产环境,而且增加了经济效益。 相似文献
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本文提出了以工业废弃物───瓦斯灰和烟道灰处理电镀含铬废水研究的新方法。该方法给出了适宜的处理时间、处理剂用量、PH值和活化剂等工艺条件。对于300mg/l以下的含铬废水,采用该法处理其去除率可达99%以上,出水PH值和浓度均符合排放标准。 相似文献
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使用电炉将不锈钢除尘灰熔化还原,实现了不锈钢除尘友内的贵重合金元素Ni、Cr、Mn等的回收使用,也避免了不锈钢除尘灰对环境的二次污染。 相似文献
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利用石英砂代替铬矿砂作为钢包引流剂原料,通过对石英砂进行整形,晶型转变处理,表面清理及优选粒度配比等技术,实现了钢包引流剂无铬化,避免了生产过程产生的灰尘对操作者的危害及用后的废弃物对环境的污染。经用户使用,自动开浇率达到99.5%以上。 相似文献
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Red filter dust (RFD) from steel works contains up to 50 mass% iron, which therefore can serve as raw material for steel production. It should be possible to recycle a fraction of the RFD in the converter process of a steel works wherein also scrap for recycling is used. The aim was the investigation of the reduction behavior of the iron oxide in the RFD. This was accomplished by contact of the dust with pig iron containing up to 3.9 mass% carbon and also by addition of bio‐char to the dust, creating self‐reducing briquettes. The experimental results were compared to the theoretical achievable iron oxide reduction. The reaction time of selected briquettes was calculated by a kinetic approach. Additional the behavior of lead and zinc in the dust was investigated. The mass balance of the converter process indicated the influence of the dust recycling especially regarding the zinc mass flow. 相似文献
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针对预焙阳极生产过程中产生的收尘粉,以循环经济3R原则为指导思想,对各点收尘粉的性能进行比较筛选,确定适宜炭生产使用的收尘粉;根据空气动力学和固体颗粒稀相输送原理,成功开发出预焙阳极生产过程收尘回收利用技术,并创新收尘粉进入球磨机给料方式,消除因外来收尘粉对球磨粉的粒度影响,使球磨粉-0.074 mm的纯度稳定控制在68%~75%,实现球磨粉纯度的稳定控制。 相似文献