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铜洗时,由于铜液组成及塔内化学反应复杂,外界影响因素众多,因而经常有各种沉淀物沉积在填料空隙中。采用鲍尔环后,由于鲍尔环小窗叶片向环中心弯入,并在中心处相搭,上下二层窗位置又交错,沉淀物在鲍尔环内沉积后,形成死角,不易被向下流动的铜液带出,致使填料空隙率减少,铜液持续带液。不少厂因此被迫改换拉西环或鲍尔环拉西环混装。 我们认为,只要切实掌握原料气与铜液的质量,严格遵守操作规程,首选鲍尔环不但是可行的,而且能提高生产能力,保证微量合格,对于挖掘生产潜力,实现小铜塔过大气量,是有积极意义的。 相似文献
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φ500毫米填料铜液塔改为φ500毫米双孔径非均匀开孔的筛板塔,提高了生产效率。我厂原采用φ500毫米铜液塔(内装φ50×50铁鲍尔环)达到年产2万吨氨的生产能力,而前工段生产能力已超过2.5万吨氨的水平。故在1987年生产中均因铜液塔经常带液或微量跑高而影响了全年生产。 相似文献
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我厂在1977年3月脱碳填平补齐时,将碳钢鲍尔环填料φ50×50×1、53米~3,浸涂聚苯硫醚防腐处理后用于合成氨半贫液脱碳再生塔φ2600×3700中,效果良好。使用条件为: 半贫液浓度:K_2O160~200克/升,DETA13~20克/升 相似文献
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1 概 况我厂是以煤为原料造气的中型合成氨厂,设计能力为年产合成氨150kt,原料气净化采用碳丙脱碳和醋酸铜氨液洗涤。在进入铜洗之前,部分气体通过甲醇塔副产甲醇。铜氨液吸收有害气体之后,采用蒸汽加热及减压使有害气体溢出,再经水冷、氨冷及加HAC、加氨,使铜氨液得到再生,恢复吸收的能力。内径为1600mm的铜液塔原采用 50×50×2mm铁质鲍尔环散堆填料,在18m高填料层中,有2个锥形的液体收集器,以消除铜液自塔顶流下所产生的塔璧效应。在实际生产过程中,原料气中CO含量为3%时,脱除CO吨氨需铜液量为6 5~7 0m3。由于我厂合成氨系统2~3a… 相似文献
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我厂于1995年实施“综合节能技术改造”以来,全厂综合能耗有大幅度下降,年产合成氨3.0万吨,但是由于精铜塔能力不够,所以,精炼系统成为整个系统的瓶颈,当时工厂只好将“6.5”技改期间淘汰的φ500精炼系统恢复生产和φ600精炼系统(φ700铜塔)并联运行,铜塔内填料为散装鲍尔环,在生产过程中,由于塔内填料技术性能的局限,铜液在铜内产生壁流和沟流现象,制约了铜塔的吸收能力,微量经常咆高,而且填料易堵塞,经常发生速液事故,使整个系统不能稳定运行,同时压缩气体直两套系统,给操作带来径多的困难,针对生产中出现的问题于98年引进新型垂直筛板技术,对φ700铜塔进行了技术改造,用不锈钢筛板取人原鲍塔进行了技术改造,用不锈钢筛板取代原鲍尔环填料,此项技术的采用,使铜塔的生产能力大大提高,甩掉了φ500精炼系统,实现了一套φ600铜洗统(φ700铜塔)过13台L机的气量,自投入生产使用至今,收到了明显的经济效益。 相似文献
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填料—旋流板复合脱硫塔的设计与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
以煤焦为原料造气的合成氨生产中,变换气脱硫是必不可少的净化工序。而中型氮肥厂的脱硫塔,多数企业原设计为木格填料,该塔型易堵,对生产影响较大。许多企业在改造脱硫塔结构方面做了许多工作,如改为半空塔、空塔、浮阀塔、湍球填料塔、旋流板塔、塑料环填料塔等等。塑料环填料气液接触好,脱硫效率高,但易堵难清洗;而旋流板由于开孔面积较大,不易堵,阻力小,但脱硫效率相对较低。基于此特点,若能将二者有机结合起来,则可扬长避短。我公司净化老系统1#、2#变脱塔原为塑料环填料塔,单塔规格为2600mm,H24050m… 相似文献
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