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5 000 t/d熟料生产线经过多年运行,开窑后窑况波动,窑主电机电流一直处在高位,回转窑负荷较大,窑主减速机和主电机不能满足安全稳定可靠运行的要求。对窑驱动系统进行改造,以达到节能降耗增产和安全运行的目的。 相似文献
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都江堰拉法基三线日产5000t新型干法熟料生产线入窑提升机采用双驱动传动,在试生产期间曾出现头部跑偏、两边电机输出功率差异很大等情况,现将该故障排除情况进行介绍。1基本参数该提升机型号TBD800,电机型号Y2-3 15M-4,132kW,额定电流均240A,减速机型号B3D H11B,速比27.2r/min,液力耦合器YOX500,提升机提升高度105m,生产能力420t/h。 相似文献
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<正>1事故情况我公司5000t/d熟料生产线配套的原料磨为中信重工生产的LGM5024立磨。该原料立磨主传动减速机选用MZL370减速机(输入转速980~995r/min、传动比37.6、输入功率3600~4200kW),主电机选用YRKK900-6型主电机(功率4000kW,转速980r/min、电压等级10kV)2014年2月15日对立磨主减速机大修后,停机对立磨主减速机与磨盘链接螺栓以及主减速机地脚螺栓进行复紧处理。处理后于当日15:30开机,但开 相似文献
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<正>1系统介绍我公司日产5000吨熟料生产线2005年4月投产,配套年产100万吨水泥粉磨站2006年建成投产。粉磨站建在老厂区,相距熟料生产线2200多米,熟料采用管式皮带(简称管皮)传送,型号是华泰重工的DG350-2200系列。管式皮带采用三台315kW变频电机拖动,两台安装在皮带机头部,分为主、从驱动电机,通过减速机同轴驱动;另一台安装在皮带机尾部。运行频率可在16~50Hz之间调整 相似文献
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通过对二线5 000 t/d熟料生产线的分解炉、窑主电机和减速机、篦冷机、煤立磨进行改造,对预热器系统和生料磨系统进行优化,产量达到7 000 t/d以上,二次风温上升至1 230℃,斜拉链机内熟料温度下降至120℃以下,煤耗、电耗等指标均下降。 相似文献
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0前言目前国产5000t/d水泥熟料生产线建设大量选用立磨,而减速机是立磨驱动系统的关键设备,是典型的低速重载齿轮装置,功率大、转速低、扭矩大,正常工况冲击载荷大,要求可靠性高、寿命长,因此立磨减速机的使用性能要求很高,制造、安装的技术难 相似文献
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我公司5 000 t/d熟料新型干法生产线的原料制备选用丹麦史密斯公司生产的ATOX-50立磨,主驱动电机为YRKK900-6(4000 kW,10 kV,额定电流272A)的高压电机. 相似文献
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我公司2005年新上的一条5000t/d熟料生产线,为节省投资,公司委托设计单位将为老线改造配备的一台奥蒙德深盘输送机用于该线的熟料输送,此机型号为KZB-Q250-1000/400/5,输送能力200t/h,输送速度0.309m/s,提升高度42.81m,中心距离171.528m,倾斜角度30,配备电机YZ-280S-4-75kW,减速机KDN-500。由于该机的输送能力明显不足,故在运行中,支撑架整体振动现象不断出现,到2008年先后出现支撑开裂,链条跑偏,轨道、滚轮磨损现象,不得不经常停机加固调整,给生产造成极大影响。就此问题我们进行了分析并采取了相应措施,现介绍如下。 相似文献
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我公司某回转窑从3 200t/d提高到3 500t/d时,分析提产对整个水泥系统的影响,找出主要设备瓶颈,通过改造预热器C1~C5旋风筒进口面积、更换高温风机、窑减速机及冷却机风机,成功实现提产降耗目标。通过改造后熟料上升300t/d、C1出口负压-6 500Pa、C1出口温度317℃、C1出口氧含量2.0%。实现了小投入大收益目标。 相似文献
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0 前言
目前国产5000t/d水泥熟料生产线建设大量选用立磨,而减速机是立磨驱动系统的关键设备,是典型的低速重载齿轮装置,功率大、转速低、扭矩大,正常工况冲击载荷大,要求可靠性高、寿命长,因此立磨减速机的使用性能要求很高,制造、安装的技术难度大. 相似文献
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我公司2500t/d熟料生产线生料制备系统采用Φ4.6m×(10 3.5)m中卸烘干磨,设计产量190t/h,目前,产量稳定在200t/h左右,系统运行良好。 相似文献