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从生产操作和节能以及工业化装置的角度,对苯乙烯共沸精馏节能技术的流程以及技术特点进行了详细介绍.其次对此技术方案提出了几点优化措施,包括对后冷器的负荷优化,对乙苯/苯乙烯塔顶控制优化以及对乙苯蒸发系统蒸汽出口控制方案的优化等,通过回收塔顶低温热,能够给苯乙烯装置带来一定经济效益.最后分析了苯乙烯共沸精馏技术优化后的效果,从运行工艺参数和运行稳定性以及节能效果、经济效益几方面进行了对比,指出苯乙烯共沸精馏节能技术具有很大的实际应用价值,对苯乙烯装置的可持续发展具有重要意义. 相似文献
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丁烯-1精馏装置在线节能优化的研究 总被引:1,自引:1,他引:0
在分析丁烯-1精馏装置运行机理与实际工况的基础上,确定了显著影响蒸汽单耗的优化操作变量,改进了装置的控制方案,提高了装置的控制水平,使各优化操作变量的控制均达到了进行优化所需的平稳程度,并实现了装置的在线节能优化,降低了装置的蒸汽单耗,收到了巨大的经济效益. 相似文献
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介绍了无锡格林艾普化工股份有限公司的氯乙烯生产装置中乙炔、氯化氢的配比和氯乙烯精馏装置的工艺、计算机控制情况,叙述了配比系统的安全保障情况和精馏装置的优化控制过程。 相似文献
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在石油精馏过程中,由于其能耗较大,为了加大对其的处理,对精馏过程进行节能优化控制,从精馏过程节能优化控制的必要性入手,对精馏过程的节能优化控制提出了几点建议。 相似文献
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针对甲醇精馏装置的工艺特点,通过理论分析和先进控制技术提供的软件工具建立合成甲醇精馏装置的先进控制应用数学模型,并以此模型建立精馏单元的先进控制器,提高装置的自动控制水平,降低操作人员的劳动强度,达到安全平稳控制生产,节能降耗,优化生产提高装置的综合经济效益。 相似文献
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以脱水塔为例,用沸点组成图研究了精馏塔塔顶混合气相冷凝过程中,塔顶压力与冷凝液泡点的关系,从而根据冷凝液实际温度判别放空原因。从脱水塔塔顶冷凝液过冷现象认为压力升高与冷凝能力无关,指出不凝气积聚是导致精馏塔持续放空的主要原因。 相似文献
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[摘要]针对氯乙烯装置精馏塔检修时敞口煮塔工艺异味大、环境污染严重等缺点,进行了精馏塔密闭煮塔改造.避免了煮塔时化工异味的产生,又回收了残存的有机物,具有明显的经济效益和环保效益。 相似文献
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高效导向筛板在PVC高沸塔、低沸塔中的应用 总被引:2,自引:2,他引:0
介绍了高效导向筛板的原理及其特点。高效导向筛板具有生产能力大、分离效率高、塔压降低、造价低廉、拆装方便等特点,尤其是抗自聚能力强,有效地防止了高沸塔、低沸塔精馏过程中氯乙烯单体的自聚、堵塔等情况,从而避免了被迫停车和清洗。将其应用在10万、13万、26万t/a PVC高沸塔、低沸塔装置中,达到了投资少、见效快、效益高的目的;在检测氯乙烯单体质量时,低沸物杂质检不出,高沸物杂质的质量分数仅为(0~3)×10-6。开车后塔压降小,仅为20~25 kPa。与传统塔设备相比,经济效益达200万元/a。 相似文献
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分析了造成了二烯萃取精馏塔塔釜死塔盘局部漏液和检修拆装困难的主要原因,重新设计出由卡板、螺栓和聚四氟乙烯混编盘根组成的死塔盘的联接与密封结构。结果表明,瓣组建的联接与密封结构消除了漏液现象,拆装简便,降低了劳动强度。 相似文献
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介绍了一项关于精馏塔板的最新发明专利。该发明抛开目前的气液两相在直接接触的传热中进行的实际上无法达到平衡的传质方式,使气液两相的传热过程在彼此隔离的情况下进行。每层塔板由两块无板孔的薄板组成,凭借间接传热在一层塔板上完成一次平衡蒸馏和一次平衡分凝:蒸馏残液流到下一层塔板,蒸馏产生的蒸气被分凝,凝液留在本层板继续蒸馏,分凝剩余则蒸气上升。汽、液的运动靠塔内3种不同的通道实现,该发明具有如下创新点:具有板效率高、板间距小、没有雾沫夹带。全效塔板的优势在于热力学上是在平衡状态下进行精馏;不足之处就在于动力学方面传热速率慢,弥补的方法是延长传热时间:现有塔板气相垂直穿过液相显然很快,新塔板气液两相水平逆向流动接触时间由塔径决定,大为延长。 相似文献