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以甲基磺酰氯为原料,通过氨解反应合成了甲基磺酰胺,探讨了合成反应的工艺条件。实验表明,当原料用量与溶剂的体积比为1:5时,反应温度控制在35-40℃之间,用环己烷作为反应的溶剂,并以乙醇作萃取分离剂,可使产品的收率达87%-89%。 相似文献
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邻甲酸甲酯苯磺酰胺是磺酰脲类除草剂的主要原料,主要有两种生产工艺,即糖精酯化法和邻甲酸甲酯苯磺酰氯胺化法,我们对这两种生产工艺进行了分析对比,从工艺控制、产品质量、经济效益和污染治理等方面进行了评述。 相似文献
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乙硫醇氯化法合成乙烷磺酰胺 总被引:4,自引:0,他引:4
控制料比n(乙硫醇 )∶n (水 )∶n (氯气 ) =1∶(3~ 4)∶3 15 ,前期氯化温度不超过 5℃ ,中后期氯化温度不超过 2 0℃ ,原料乙硫醇、水和氯气反应生成中间体乙烷磺酰氯 ;控制胺化温度不超过30℃ ,乙烷磺酰氯与氨同时投入四氢呋喃 -氨介质中反应 ,胺化料比n(乙烷磺酰氯 )∶n(氨 ) =1∶(2 .6~ 3.0 ) ,m(乙烷磺酰氯 )∶m (四氢呋喃 ) =43∶10 0 ,过滤滤除副产品氯化铵 ,常压蒸除四氢呋喃 ,得到乙烷磺酰胺粗品 ,然后用乙酸乙酯重结晶 ,活性炭脱色 ,冷却 ,过滤结晶得到产品乙烷磺酰胺 ,w (乙烷磺酰胺 )≥ 99% ,以乙硫醇计总收率≥ 85 %。 相似文献
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环己烷生产工艺技术的研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
论述了国内外苯加氢生产环己烷的工艺技术,比较了在工业上不同的生产条件,包括操作、反应器型式、催化剂性质、移出反应热方式等的不同,强调了作为尼龙化工重要环节环己烷的生产,始终倍受科研界关注的原因。 相似文献
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通过对乙苯催化脱氢制苯乙烯工艺中常规流程和典型节能流程的节能效果以及对气相和液相排出物的排放量进行对比分析和研究发现,在相同的催化剂技术条件下,共沸热回收技术在节能减排方面具有较为明显的综合技术优势。 相似文献
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多晶硅还原加压工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为了降低多晶硅生产成本,对多晶硅生产中的重要环节———三氯氢硅(SiHCl3)还原生成多晶硅工艺进行了改进,将还原炉操作压力由常压提高至0.6 MPa,比较了加压工艺与常压工艺在多晶硅的沉积速度、沉积时间、还原反应耗电量以及多晶硅产品质量等指标上的区别。结果表明,还原炉压力由常压(0.1MPa)提高至0.6 MPa、H2和SiHCl3的量之比降低至3.5~5/1、SiHCl3和H2混合气的最大流量增加至2 000 kg/h、平均供气量约为980 kg/h时,多晶硅的沉积时间由200 h缩短至100 h;沉积速度由7~8 kg/h提高到20 kg/h,提高了150%以上;反应所需的单位耗电量也从135 kWh/kgSi降到75 kWh/kgSi,降幅达44%,从而大幅降低了多晶硅的生产成本;同时,产品质量也得到极大的提升。 相似文献
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为了降低多晶硅生产成本,对多晶硅生产中的重要环节——三氯氢硅(SiHCl,)还原生成多晶硅工艺进行了改进,将还原炉操作压力由常压提高至0.6MPa,比较了加压工艺与常压工艺在多晶硅的沉积速度、沉积时间、还原反应耗电量以及多晶硅产品质量等指标上的区别。结果表明,还原炉压力由常压(0.1MPa)提高至0.6MPa、H2和SiHCl,的量之比降低至3.5—5/1、SiHCl,和H2混合气的最大流量增加至2000kg/h、平均供气量约为980kg/h时,多晶硅的沉积时间由200h缩短至100h:沉积速度由7~8kg/h提高到20kg/h,提高了150%以上;反应所需的单位耗电量也从135kWh/kgSi降到75kWh/kgSi,降幅达44%,从而大幅降低了多晶硅的生产成本;同时,产品质量也得到极大的提升。 相似文献
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基于供给侧改革研究的前提下,我国的综合国力和经济实力取得显著提高,同时促进了光伏新能源领域的发展。在新能源发展阶段,太阳能作为可再生能源的一种,可以解决能源的再生问题,以缓解世界对能源资源的需求。特别是随着近代化发展以来,多晶硅的产量已经到达了新的层次,导致多晶硅生产领域处于剧烈的竞争状态。对此,需要采取现代化节能减排方案,以降低多晶硅生产的经济投入。依据多晶硅生产的节能减排作为入手点,概述了现阶段多晶硅领域的生产现状,分析了多晶硅生产节能方案以及生产步骤,阐述了多晶硅生产阶段的节能减排研究策略,为我国光伏多晶硅生产领域的发展提供借鉴。 相似文献