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我厂硝酸装置有综合法机组 7套 (其中有 4套既能够生产浓硝酸 ,也能够生产稀硝酸 )、加压法机组一套 ,年产浓硝酸 1 2 0 kt、硝酸铵 3 0 0 kt,是原老合成氨装置的配套装置。 1 997年 ,随着新扩建的 3 0 0 kt合成氨、 5 2 0 kt尿素装置投运 ,老合成氨装置因物耗、能耗较高等原因 ,于 1 998年5月停产。由于硝酸装置的产品 (浓硝酸、稀硝酸和硝酸铵 )在西北乃至中原地区都有很大的优势 ,而且经济效益十分明显。故老的合成氨装置停车后 ,硝酸装置有必要继续运行 ,其所用原料氨由大化肥装置提供。于 1 998年对硝酸装置氨系统进行了改造 ,使工艺流… 相似文献
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针对引进大型合成氨装置中的热力系统,提出将通过减温减压装置PICA-106的蒸汽,改为进入汽轮机0105-W1T作功后由抽汽点抽出,或减少该汽轮机的相应的冷凝蒸汽量,由抽汽点提出,用于低压系统供汽的改进措施。对热能的综合利用,大幅度节能进行了探讨。 相似文献
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从分析尿素装置中压吸收系统一吸外冷器液相组分入手,论述了传统中压吸收系统优化操作的基本条件和控制要求,提出了中压吸收系统优化操作方案。 相似文献
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特定条件下合成氨装置优化操作运行分析曹正良,赵纯亮,孟凡友(锦西天然气化工总厂,葫芦岛,125001)锦西天然气化工总厂30万t合成氨装置于1993年7月建成投产,采用美国布朗公司的深冷净化工艺技术。自试车运转以来,由于合成气压缩机100C2密封油系... 相似文献
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由于常减压装置的能量消耗约占全厂能耗的20%~30%,一直都是炼油企业的用能大户,因此,我国各炼油厂对常减压装置进行的技术改造就显得十分重要。文章从新技术的使用、换热网络的优化等几个方面进行了较为详细的阐述,通过减少工艺用能来节省能量的消耗。 相似文献
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哈尔滨气化厂甲醇分厂采用的是前苏联技术设备 ,该装置生产平稳 ,操作弹性大 ,特别值得重视的是其中的循环冷凝液系统的节能作用。今年进行技改对其进行改进 ,使节能效果进一步提高 相似文献
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介绍了国内某PTA装置的氧化反应器操作情况,重点介绍了氧化反应器的原理、影响氧化反应的工艺因素,依据化学工程理论和专利商提供的数据以及生产实践积累的数据,寻找降低酸耗和提高装置负荷的方法,并在实践中得到验证,即氧化反应器采用低压、低溶剂比、高催化剂浓度的操作模式,可以在不增加装置投资的情况下,使操作负荷增加25%,酸耗降低10%。 相似文献
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1 淬冷系统的故障1 982年 ,我公司从西欧引进一套年产 1 2 kt三聚氰胺生产装置。由于工程设计上的缺陷 ,开车一直不正常。后经我公司技术改造 ,装置方能投入运行 ,生产出合格产品。在装置建成后的十多年间 ,我们针对装置存在的各种问题 ,不断进行技术改造 ,装置产量逐年增加 ,从 1 997年到2 0 0 0年 ,装置年产量都在 1 1 kt到 1 2 kt之间 ,其中有两年产量超过 1 2 kt,基本达到设计能力。这四年中 ,大部分时间产品的价格都很好 ,该装置为公司的经济效益作出了贡献。实际上 ,装置年产量基本达到设计值是靠延长生产作业日来实现的。 1 997年和… 相似文献
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呼炼常减压蒸馏装置节能途径的探索 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了呼炼常减压装置的能耗情况,认为提高常减压加热炉的热效率,采用变频调速技术,降低蒸汽用量是常减压装置节能降耗的有耗途径。 相似文献
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1概述我国稀硝酸装置生产能力约370万t/a(折100%HNO3,下同),生产厂家50多个。用综合法生产稀硝酸的厂有10个,生产能力150万t/a,占稀硝酸生产能力的40%。综合法硝酸设计规模为120t/d(单套),年生产规模4万t/套,全国有38套... 相似文献
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分析了呼吸常减压装置的能耗情况,认为提高常减压加热炉的热效率,采用变频调速技术,降低蒸汽用量是常减压装置节能降耗的有耗途径。 相似文献
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投资80亿元的广州乙烯装置已建成投产,但是由于广州乙烯是小乙烯(15万吨/年),不是规模装置(国外乙烯装置通常是年产30万吨以上),广州乙烯的单位产出所付出的能耗物耗比太乙烯高很多。这样广州乙烯和国内大乙烯竞争就处于劣势。特别是中国加入WTO以后,广州乙烯和国外乙烯相比就更难竞争。因此是否能够减少能耗、物耗,把广州乙烯单位产品成本降下来,这是广州乙烯能否走出困境,继续生存下去的重要因素。乙烯装置能耗大,它的设计和技术改造,重要课题之一就是降低能耗。本文就广州乙烯裂解装置压缩系统的节能措施做了一些… 相似文献
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通过介绍乙烯装置碳二前、后加氢反应器的技术特点,分析了碳二前加氢反应器系统的操作难点及对策,提出了稳定该反应器的一些对策。 相似文献
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尿素装置进行低负荷间歇性生产,频繁开停工带来质量控制苛刻度高、能耗高、设备易损坏、安全风险高等一系列问题,通过工况调整和技改技措实现优化运行和节能降耗。 相似文献
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根据精对苯二甲酸(PTA)装置中氧化干燥机的特性及工艺流程,分析了其节能降耗措施。结果表明:降低进入氧化干燥机的粗对苯二甲酸(CTA)滤饼的含湿率、选择合适的粉料出口温度和延长氧化干燥机的碱洗周期,可达到节能降耗的目的;CTA滤饼含湿率降低3%,可降低能耗55.47 MJ/t;粉体出口温度降低10℃,可降低能耗26.58 MJ/t;减小CTA滤饼中杂质含量,有利于延长氧化干燥机的碱洗周期,降低产品原材料消耗。 相似文献
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